安慶石化RLG裝置蒸汽系統(tǒng)小技改節(jié)能增效明顯

作者: 2018年10月29日 來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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“自10月9日自產(chǎn)蒸汽成功并入系統(tǒng)后,RLG裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)K-102汽輪機(jī)入口蒸汽溫度提高了30℃左右,降低了運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),大大降低了裝置能耗,據(jù)估計(jì),半個(gè)月試運(yùn)行約節(jié)約蒸汽700噸,每年能節(jié)約蒸汽16800噸,合人
“自10月9日自產(chǎn)蒸汽成功并入系統(tǒng)后,RLG裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)K-102汽輪機(jī)入口蒸汽溫度提高了30℃左右,降低了運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),大大降低了裝置能耗,據(jù)估計(jì),半個(gè)月試運(yùn)行約節(jié)約蒸汽700噸,每年能節(jié)約蒸汽16800噸,合人民幣280萬(wàn)元左右?!?0月22日,安慶石化煉油二部柴油加氫轉(zhuǎn)化作業(yè)區(qū)主管李桂軍介紹說(shuō)。

  RLG(即催化柴油加氫轉(zhuǎn)化)裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)K-102驅(qū)動(dòng)機(jī)組采用1.3MPa過(guò)熱蒸汽作為動(dòng)力源,設(shè)計(jì)耗汽量10t/h。裝置自產(chǎn)1.3MPa飽和蒸汽量約8t/h。自產(chǎn)蒸汽與系統(tǒng)來(lái)的蒸汽在裝置內(nèi)匯合后供機(jī)組使用。自產(chǎn)蒸汽量與汽輪機(jī)耗汽量相當(dāng),造成系統(tǒng)供汽過(guò)少,導(dǎo)致系統(tǒng)到裝置DN300蒸汽管線形成一個(gè)相對(duì)“死區(qū)”,區(qū)內(nèi)蒸汽溫度下降迅速,只能通過(guò)開(kāi)機(jī)組入口放空閥提高管線蒸汽流量,滿足機(jī)組運(yùn)行需要,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

  針對(duì)該問(wèn)題,裝置與公司生產(chǎn)部經(jīng)過(guò)多次討論分析,決定對(duì)自產(chǎn)蒸汽管線進(jìn)行技術(shù)改造,將自產(chǎn)蒸汽管線并入1.3MPa蒸汽系統(tǒng)總管,將“死區(qū)”變“活區(qū)”。經(jīng)過(guò)反復(fù)考察現(xiàn)場(chǎng),精心編制審核施工方案,嚴(yán)密組織施工作業(yè),國(guó)慶節(jié)假日期間對(duì)新增蒸汽管線進(jìn)行打靶合格。

  10月9日8時(shí)21分,RLG裝置開(kāi)始將自產(chǎn)蒸汽降壓并改為爐后放空。15時(shí)01分,碰頭結(jié)束。焊縫檢測(cè)合格后,拆裝盲板,并對(duì)300米長(zhǎng)的管線進(jìn)行暖管工作。16時(shí)05 分,自產(chǎn)蒸汽一次成功并網(wǎng),并網(wǎng)過(guò)程未出現(xiàn)一次水擊,未對(duì)裝置生產(chǎn)和1.3MPa蒸汽系統(tǒng)造成任何不利影響,實(shí)現(xiàn)了安全、平穩(wěn)對(duì)接。

  據(jù)了解,裝置利用自產(chǎn)蒸汽改放空的時(shí)段,在降低自產(chǎn)蒸汽壓力至0.68MPa后,迅速處理了E-104補(bǔ)水管線焊縫漏點(diǎn),提高了漏點(diǎn)處理效率,保證了施工安全和質(zhì)量,確保了反應(yīng)系統(tǒng)的平穩(wěn)操作。
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