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茂名石化煉油區(qū)CFB鍋爐首次投用干氣摻燒系統(tǒng)

作者: 2018年08月22日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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8月15日16∶40,隨著干氣槍的進槍,透過觀察孔看到那一竄熊熊的火光,茂名石化熱電分部動力一車間主任盧曉斌高興地喊出聲來:成功了!3#CFB鍋爐引入摻燒干氣一次順利點火成功。  為有效緩解目前煉油瓦斯過剩問題,
8月15日16∶40,隨著干氣槍的進槍,透過觀察孔看到那一竄熊熊的火光,茂名石化熱電分部動力一車間主任盧曉斌高興地喊出聲來:成功了!3#CFB鍋爐引入摻燒干氣一次順利點火成功。
  為有效緩解目前煉油瓦斯過剩問題,減少全廠瓦斯系統(tǒng)產(chǎn)用不平衡而導(dǎo)致焦化裝置降量帶來的效益損失,確保焦化裝置保持滿負荷運行。茂名石化積極籌劃,成立攻關(guān)組,決定引瓦斯氣去往熱電煉油區(qū)煉油3#CFB鍋爐進行摻燒。

  7月10日,該項目正式啟動。熱電分部專業(yè)技術(shù)骨干圍繞加快平衡煉油、化工干氣系統(tǒng),最大化提升焦化裝置處理量,爭取企業(yè)效益最大化而展開專題攻關(guān)。

  由于鍋爐裝置多數(shù)人未接觸過此類摻燒系統(tǒng),對工藝、操作不熟悉,以及擔(dān)心可能帶來的安全風(fēng)險,這給項目的開展帶來一定的困難。動力一車間工藝、設(shè)備和安全三個專業(yè)的技術(shù)骨干卯足干勁,攻堅克難,全力推進項目的實施。

  工藝組成員放棄已經(jīng)審批的假期,從方案的審批到班組員工的培訓(xùn)進行全程跟蹤,不讓任何一個小細節(jié)有差錯;設(shè)備組成員加班加點,全天候蹲守現(xiàn)場,及時解決施工中遇到的各種問題,包括如材料問題、技術(shù)問題等。由于干氣為可燃氣體,對于未接觸過此類氣體的鍋爐裝置成員來說,是一個全新的考驗,安全專業(yè)管理人員積極收集各類信息、資料,對班員進行培訓(xùn),讓員工掌握新的技能,熟悉新的操作要領(lǐng),讓員工了解項目的安全風(fēng)險,消除員工的畏難情緒,為項目的推進消除了思想和技術(shù)障礙。

  在公司和分部的指導(dǎo)和幫助,動力一車間技術(shù)骨干以我為主,主動工作,歷時46天,實現(xiàn)了不停爐在線改造,將原有4支床上點火槍(油)改造成4支干氣槍,并實現(xiàn)一次點火成功。

  目前,4支氣槍可滿足2000 Nm3/h干氣消耗量,該系統(tǒng)用后焦化裝置加工量增加約20噸/天,可增效20.5萬元/天,極大地提升了企業(yè)效益。
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