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茂名石化:爭創(chuàng)裝置存量資產最大效益

作者: 2018年08月14日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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近年來,茂名石化煉油分部聯(lián)合六車間大力推進從嚴管理,嚴把裝置安全生產的最后一道關口,不斷追求精益管理優(yōu)化挖潛增效,凝聚裝置干部員工集體智慧力量點滴節(jié)能提升技經指標,使2號加氫裂化裝置在2015-2017連續(xù)三年
近年來,茂名石化煉油分部聯(lián)合六車間大力推進從嚴管理,嚴把裝置安全生產的最后一道關口,不斷追求精益管理優(yōu)化挖潛增效,凝聚裝置干部員工集體智慧力量點滴節(jié)能提升技經指標,使2號加氫裂化裝置在2015-2017連續(xù)三年進入總部同類裝置達標競賽前五名,8月初,該裝置獲得集團公司授牌嘉獎。
人人盡職盡責護航安全平穩(wěn)生產

  今年大年初一18時,2號加裂裝置四班副班長王濤在巡檢時及時發(fā)現(xiàn)V105頂安全閥彎頭焊縫存在裂紋噴漏酸性氣,由于發(fā)現(xiàn)處理及時,避免了人員中毒、氫氣著火爆炸的重大事故發(fā)生,獲得了公司一次性8000元重獎。

  2號加氫裂化是2013年初茂名石化煉油改擴建投產的新裝置,是公司主要二次加工裝置,臨氫裝置的高壓氫氣壓力最高可達16兆帕,是煉油生產裝置中危險程度最高的裝置。近年來,車間想方設法落實一線員工和專業(yè)管理人員的崗位責任,引導人人盡責,確保裝置安全長周期運行。

  車間大力進行安全形勢宣講,引導全體員工打醒十二分精神,切實把安全工作擺在首要位置。他們將開展“轉觀念,知責任,促改革、保發(fā)展”等專題大討論與確保裝置的安全平穩(wěn)運行緊密結合,并層層組織討論,找差距、定措施。

  車間深刻吸取兄弟企業(yè)臨氫裝置的事故教訓,積極組織員工深入開展同類型隱患排查整治,共排查高壓竄低壓、報警連鎖等隱患30余項,全部落實整改或做好安全防范措施。

  車間不斷修訂完善巡檢考核辦法,規(guī)定每個崗位的巡檢人數占在崗人數的最低百分比數,確?,F(xiàn)場24小時有人巡檢,特別加強了班組和車間管理人員對于裝置高空、易忽視等區(qū)域的掛牌巡檢,確保了巡檢無盲區(qū)、全覆蓋。對于不按規(guī)定進行巡檢的崗位人員,從嚴考核,對于認真巡檢、及時發(fā)現(xiàn)問題的員工重獎。

  7月19日凌晨2時30分, 2號加裂一班副班長黎玉盛巡檢發(fā)現(xiàn)汽提塔頂空冷平臺A201底管線泄漏硫化氫,及時匯報處理,將隱患消滅于萌芽。

  近三年來,2號加氫裂化裝置干部員工及時發(fā)現(xiàn)處理了6號餾分采樣口液控閥泄漏等大小事故隱患60多起,實現(xiàn)了連續(xù)平穩(wěn)長周期運行,先后有22名裝置員工及時發(fā)現(xiàn)并避免了重大安全生產隱患,獲得分部和公司級以上獎勵。

精益管理實現(xiàn)裝置最優(yōu)運行

  “作為公司重點創(chuàng)效裝置之一,2號加裂的生產調整是車間優(yōu)化增效的重中之重,每個干部員工都必須想方設法爭創(chuàng)最大效益。”在裝置每周一召開的辦公會上,車間主任熊斌反復強調優(yōu)化創(chuàng)效的重要性。

  車間充分利用專業(yè)碰頭會、班前班后會等各種時機,及時對當天當周的優(yōu)化生產任務進行細化分解,及時向員工通報價高利厚產品的市場需求,分析影響裝置效益的指標操作,為員工指明裝置挖潛增效的操作方向。會后,裝置技術骨干迅速拆分各項與效益有關的任務,以表單的形式下發(fā)到員工手中,明確每項優(yōu)化操作的責任人、完成時間和質量標準,對落實不到位的予以考核。

  車間帶領管理骨干進行了大量摸索、調整、優(yōu)化及改造,最大限度發(fā)揮裝置的創(chuàng)效潛能。去年下半年以來,他們瞄準增產航煤帶來的效益,積極抓好增產航煤的優(yōu)化工作。車間工藝組技術骨干輪流駐守一線,與當班員工共同優(yōu)化航煤調節(jié)操作手段,確保生產措施到位。他們努力做大裝置反應深度,在反應轉化率、反應深度、航煤干點、閃點、餾程等關鍵參數上下重功,還通過優(yōu)化爬坡試驗提高柴油汽提塔的汽提蒸汽用量,盡可能多拔出航煤組分。在裝置干部員工的共同努力下,裝置航煤產量提高了5噸/小時,月增產航煤4300多噸。

  加裂尾油的質量是潤滑油生產的難題,車間通過開展多次專項優(yōu)化攻關,利用2017年停工對裝置催化劑的級配進行了優(yōu)化調整,調整后使裝置尾油的芳烴含量進一步下降,尾油質量大幅提升,為生產高端基礎油提供了原料保障。

  近三年來,車間通過推進精益管理、操作優(yōu)化和技術改造,共制定各類優(yōu)化操作方案220余項,開展優(yōu)化技術攻關80多項,實施優(yōu)化技術改造16項,累計挖潛創(chuàng)效超億元,不僅實現(xiàn)了產品質量更優(yōu)目標,更最大限度發(fā)揮了裝置的創(chuàng)效潛能。

抓緊“能耗”牛鼻子節(jié)能降耗提升指標

  “裝置指標提升事關經濟運行,事關員工的切身利益。”自2015年2號加裂裝置在總部達標競賽首次獲得第一名以來,車間領導積極鼓勵全體干部員工乘勢追擊,依靠精心操作努力提升技經指標。

  他們緊緊抓住能耗“牛鼻子”,利用每月一次的班長會,深入討論研究裝置達標的節(jié)能措施,并逐條分析落實到責任人。

  2016年初,裝置無鹽水用量過大曾一度困繞著車間專業(yè)技術人員。由于注水泵缺少調節(jié)閥,使注水量無法控制,加之該泵出口返回線振動較大也對裝置的正常運行存在影響,使裝置注水量每小時高達42噸,如何降低能耗成為裝置沖刺達標競賽的最大技術瓶頸。

  在分部專業(yè)處室和車間技術人員的反復商討下,他們提出通過增設注水返回注水罐的措施,實施后使無鹽水的消耗量降到32噸/小時,既保證了裝置正常生產,每小時可節(jié)約新鮮水10噸。“10噸”的數字大大激勵了裝置干部員工,他們下定決心,以“亮劍”精神,嚴格對照達標數據存在的差距,逐個攻破。

  瓦斯消耗一直都是2號加裂節(jié)能降耗的重點。為此,車間管理人員主動放棄休息日時間,深入裝置現(xiàn)場,通過對加熱爐燃燒情況進行深入對比、分析、驗證,終于摸索出了加熱爐在不同工況下的最佳運行參數,并迅速細化分餾爐瓦斯的各項操作,一線員工嚴格按照瓦斯燃燒“多火嘴、短火焰、齊火苗”的標準加強巡檢操作,從源頭上杜絕了火嘴偏燒、火焰撲爐管等現(xiàn)象,有效提高了加熱爐熱效率近1個百分點。

  經過三年的努力,裝置累計綜合能耗從2015年的17.8千克標油/噸降低到今年1至7月的15.45千克標油/噸,能耗指標在集團公司同類裝置名列前茅。

  在此基礎上,裝置員工還通過精心操作,大力提升液化氣、輕重石腦油、車柴等主要液體產品收率,今年前7個月,裝置主要液體產品收率較去年同期提高0.24個百分點。近三年來,裝置各項技術經濟指標均在總部同類競賽中排名前列。
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