8月5日,淡黃色的脫蠟油由撫順石化公司酮苯裝置轉(zhuǎn)輸?shù)皆瓭?rùn)滑油301號(hào)儲(chǔ)罐。“這項(xiàng)小改造可解了生產(chǎn)的燃眉之急。”正在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)操作的石油一廠儲(chǔ)運(yùn)車間生產(chǎn)副主任呂景峰說。
石蠟是撫順石化公司特色產(chǎn)品,也是創(chuàng)效大戶。今年3月份開始,由于市場(chǎng)原因,石蠟產(chǎn)品出現(xiàn)堵庫現(xiàn)象。此時(shí)如果降量生產(chǎn),則浪費(fèi)了寶貴的蠟油資源,對(duì)企業(yè)效益造成損失。但是,如果石蠟罐存居高不下的情況不能盡快解決,三套酮苯裝置將由于產(chǎn)品后路不通,被迫停工。“嚴(yán)重時(shí),全廠僅剩下幾個(gè)小時(shí)的罐存。”呂景峰介紹,“那段時(shí)間,石蠟罐存僅剩下400噸左右的余份兒,而全廠一天的處理量就達(dá)1400余噸,裝置隨時(shí)面臨停工危險(xiǎn)。”
“既要解決產(chǎn)品堵庫問題,保證裝置安全生產(chǎn);又要保證裝置處理量不降低,蠟油資源不浪費(fèi)。”撫順石化公司迅速確定解決危機(jī)的原則,即酮苯裝置保持滿負(fù)荷生產(chǎn),后部的加氫裝置降低處理量,酮苯生產(chǎn)的中間產(chǎn)品粗石蠟暫時(shí)儲(chǔ)存起來。“由于加氫裝置加工能力大于酮苯裝置加工能力,待后期市場(chǎng)轉(zhuǎn)好后,加氫裝置提高處理量能將這部分中間產(chǎn)品加工為產(chǎn)品,追回?fù)p失的產(chǎn)能,這樣全年加工量將不受影響。”呂景峰說。
說干就干,撫順石化確定了破解生產(chǎn)瓶頸的最優(yōu)方案后,立即將閑置的17臺(tái)潤(rùn)滑油罐中的15臺(tái)儲(chǔ)罐經(jīng)小改造后成為粗石蠟儲(chǔ)罐,剩余2臺(tái)潤(rùn)滑油罐用來集中存放15臺(tái)潤(rùn)滑油儲(chǔ)罐清出的潤(rùn)滑油。而且,這些儲(chǔ)罐稍加工藝處理還能迅速改回潤(rùn)滑油罐。
改造方案確定后,相關(guān)部門迅速研究制定改造施工措施,僅用2天時(shí)間就拿出了以清罐、借用現(xiàn)有管線為主的改造施工方案。為確保施工安全,石油一廠詳細(xì)制定罐區(qū)管線吹掃方案,做到不落死角、不留隱患。同時(shí),嚴(yán)格作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理,認(rèn)真監(jiān)督清罐、施工質(zhì)量。為爭(zhēng)取時(shí)間,他們采取邊施工、邊投用的方法,僅用4天時(shí)間,就率先完成2臺(tái)儲(chǔ)罐改造任務(wù),首批石蠟產(chǎn)品成功入罐,石蠟罐存居高不下的“燃眉之急”迎刃而解。目前,15臺(tái)潤(rùn)滑油罐清罐和改造任務(wù)已全部完成并投入使用。
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