從行業(yè)“跟跑”到行業(yè)“領(lǐng)跑”

作者: 2018年06月21日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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撫順石化洗滌劑化工廠烷基苯產(chǎn)能占全國1/3,該廠從2009年開始與業(yè)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)對標(biāo)。今年前5個(gè)月共生產(chǎn)烷基苯9.67萬噸,與2009年相比,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)顯著提高,其中蠟耗下降19.42千克/噸,降幅為2.62%;加工損失率下
撫順石化洗滌劑化工廠烷基苯產(chǎn)能占全國1/3,該廠從2009年開始與業(yè)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)對標(biāo)。今年前5個(gè)月共生產(chǎn)烷基苯9.67萬噸,與2009年相比,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)顯著提高,其中蠟耗下降19.42千克/噸,降幅為2.62%;加工損失率下降0.09%,降幅為18.4%。
  對標(biāo),找出差距不足
  目前,全國烷基苯企業(yè)共有南京烷基苯廠、金桐石化、江蘇金桐、撫順石化和琪優(yōu)勢5家,撫順石化洗化廠烷基苯裝置是中國石油煉化板塊獨(dú)有的一套裝置,在系統(tǒng)內(nèi)部沒有可參照比對的裝置。為此,洗化廠放眼全國,正確定位自身的行業(yè)水平,長期以來堅(jiān)持同中國石化南京烷基苯廠進(jìn)行對標(biāo),取長補(bǔ)短。
  2009年,洗化廠制定《洗化廠提高主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)措施》。2010年,洗化廠收集到南京烷基苯廠裝置主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù),與洗化廠歷年消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,找出差距與不足。2012年9月,洗化廠組織專業(yè)人員再次赴南京烷基苯廠取經(jīng),獲得大量一手?jǐn)?shù)據(jù)。2013年10月,洗化廠又制訂了《烷基苯裝置達(dá)標(biāo)對標(biāo)方案》,同時(shí)制訂相應(yīng)解決措施。
  達(dá)標(biāo),補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)
  此前,因原料不足,洗化廠烷基苯裝置長期低負(fù)荷運(yùn)行。為此,該廠針對這一問題,建議公司把分子篩—輕蠟—烷基苯生產(chǎn)鏈列為主要?jiǎng)?chuàng)效方案。公司采納后,全力組織石油二廠增產(chǎn)分子篩原料,從而實(shí)現(xiàn)了烷基苯裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)。
  撫順石化從2013年起組織催化劑廠、洗化廠與中科院大連化物所合作研發(fā)脫氫催化劑。2017年8月,新型脫氫催化劑FD—11在烷基苯二套裝置應(yīng)用,效果評定良好,使該廠一舉擺脫了僅靠單一廠商供貨、成本居高不下的問題。目前脫氫催化劑已實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自用,節(jié)約了外購費(fèi)用,降低了生產(chǎn)成本。
  洗化廠對標(biāo)中發(fā)現(xiàn),裝置綜合能耗和加工成本偏高,而影響達(dá)標(biāo)指標(biāo)差距的原因之一是烷基苯裝置單套產(chǎn)能低。為此,2017年該廠利用大檢修之機(jī),對影響產(chǎn)能的脫氫裝置進(jìn)行消除瓶頸改造,投入生產(chǎn)后,烷基苯單套負(fù)荷由原來的310噸/天提升至360噸/天。
  裝置長周期運(yùn)行是降低物耗的關(guān)鍵。8年來,洗化廠通過對關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施預(yù)知性檢修,提高裝置長周期運(yùn)行水平。2009年,該廠烷基苯裝置一年一消缺,2013年達(dá)到兩年一消缺,2017年該廠所有裝置均實(shí)現(xiàn)四年一大修。
  創(chuàng)標(biāo),強(qiáng)化過程管控
  洗化廠按時(shí)編寫達(dá)標(biāo)月報(bào)、季度報(bào)、半年報(bào)、年報(bào),上傳工藝管理平臺(tái)。月報(bào)重點(diǎn)對物耗、能耗每一個(gè)構(gòu)成項(xiàng)進(jìn)行分析;季度報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)主要對指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析。主要內(nèi)容有:制約達(dá)標(biāo)的瓶頸及技術(shù)措施、技改技措項(xiàng)目實(shí)施情況、達(dá)標(biāo)實(shí)施方案及效果、達(dá)標(biāo)管理的經(jīng)驗(yàn)、意見和建議等,強(qiáng)化過程管控,提高各項(xiàng)指標(biāo)的先進(jìn)性。
  洗化廠在加強(qiáng)日常能耗物耗管控同時(shí),成立燃料創(chuàng)效小組、節(jié)能節(jié)水創(chuàng)效小組、脫氫創(chuàng)效小組、外購驅(qū)油劑原料增產(chǎn)驅(qū)油用烷基苯創(chuàng)效小組、增產(chǎn)驅(qū)油用烷基苯原料創(chuàng)效小組、脫氫反應(yīng)器網(wǎng)欄改造創(chuàng)效小組等6個(gè)創(chuàng)效小組,定期對日常使用的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,提出整改建議。
  該廠通過加大加熱爐激波吹灰頻次,定期在線清灰,對空氣預(yù)熱器定期維檢修,使加熱爐熱效率提高2.67%,裝置綜合能耗降低34千克標(biāo)油/噸。2017年三季度加熱爐一期平均熱效率達(dá)92.43%,加熱爐二期平均熱效率92.1%,綜合能耗創(chuàng)歷史最低。
  為了使裝置各項(xiàng)指標(biāo)保持住行業(yè)領(lǐng)先水平,洗化廠利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,使達(dá)標(biāo)工作常態(tài)化。除了技術(shù)手段外,公司及該廠都制訂了相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對各項(xiàng)指標(biāo)制訂了一級、二級量化考核內(nèi)容。洗化廠連續(xù)數(shù)年開展“消除生產(chǎn)瓶頸、節(jié)能降耗、減少浪費(fèi)”立功競賽活動(dòng),對一些投入少、取得明顯經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。此舉使廣大技術(shù)人員對標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)的積極性被有效調(diào)動(dòng),僅2016年和2017年,洗化廠就征集項(xiàng)目76項(xiàng),實(shí)施30項(xiàng),創(chuàng)效1834萬元。
  經(jīng)過8年的不懈努力,洗化廠各項(xiàng)指標(biāo)逐年提升。2016年,該廠各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到最佳狀態(tài);2017年,該廠繼續(xù)保持良好勢頭,烷基苯蠟耗、苯耗、產(chǎn)品收率、脫氣催化劑單耗等指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平。
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