東鑫垣自主創(chuàng)新攻克廢水零排放

作者: 2017年12月05日 來源: 瀏覽量:
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公司黨委書記、董事長宋如昌(中)在研究技術改造   上周從陜西東鑫垣化工有限責任公司傳來消息,該公司利用自有的蘭炭、煤焦油加氫、金屬鎂、發(fā)電循環(huán)產業(yè)鏈優(yōu)勢,通過自主創(chuàng)新對廢水在源頭進行分質分類分策處理回
東鑫垣自主創(chuàng)新攻克廢水零排放

 

  公司黨委書記、董事長宋如昌(中)在研究技術改造

  上周從陜西東鑫垣化工有限責任公司傳來消息,該公司利用自有的蘭炭、煤焦油加氫、金屬鎂、發(fā)電循環(huán)產業(yè)鏈優(yōu)勢,通過自主創(chuàng)新對廢水在源頭進行分質分類分策處理回用,真正實現(xiàn)了廢水“零排放”,使煤化工行業(yè)廢水處理的環(huán)保重大難題迎刃而解。

  東鑫垣依托當?shù)刎S富的煤炭資源新建煤炭分質清潔綜合利用項目,生產蘭炭(半焦)、輕質化煤焦油、金屬鎂并聯(lián)產發(fā)電。項目包括120萬噸/年蘭炭、50萬噸/年煤焦油加氫、2萬噸/年金屬鎂及配套的2×25MW熱電站裝置。

  但由于項目設計及建設存在許多缺陷,試車進展并不順利,至2016年5月一直沒有打通工藝流程。尤其是2015年12月在試車過程中,發(fā)生了一次工業(yè)污水外排泄漏造成附近的沙梁河道污染。

  2016年6月,陜煤集團審時度勢對東鑫垣領導班子進行調整。東鑫垣新一屆領導班子經過慎重研究后,認為裝置無法順利投運的主要原因是“三錯”造成的,即工藝設計原理錯、設計參考指標錯、主要設備選型錯。決定以最短時間打通工藝流程為目標,盡快實施污水處理及技術消缺改造。

  據(jù)了解,煤熱解生產蘭炭的工業(yè)廢水,因其成分復雜一直困擾著行業(yè)發(fā)展。盡管國內也有煤化工企業(yè)嘗試零排放,但要么是集中后在末端處理效果不佳,要么裝置投資及運行費用高昂,企業(yè)難以承受。

  2016年7月,東鑫垣依靠自己力量成立技術攻關小組,通過深入分析討論,集思廣益,對原計劃投資9300萬元、建設周期1年以上污水處理方案予以否定。攻關小組改變化工企業(yè)一般性污水集中處理的不科學傳統(tǒng)理念,利用自有的蘭炭、煤焦油加氫、金屬鎂、發(fā)電循環(huán)經濟產業(yè)鏈獨特優(yōu)勢,設計了一套獨具東鑫垣特色的污水處理方案,對廢水在源頭進行分質分類分策處理回用,以達到零排放目標。

  蘭炭裝置煤氣洗滌后每小時產生含氨廢水20噸,由于煤氣中氨含量較高,對吸附劑品質、產品產量、設備運行影響較大。東鑫垣將含氨廢水進行脫氨脫油脫酚處理,產生的氨水供電廠脫硫脫硝使用。噴淋洗滌液二次回收再利用,形成閉路循環(huán)。延遲焦化產生的含油廢水乳化嚴重,是行業(yè)處理難題,一般都被迫高溫焚燒。東鑫垣獨創(chuàng)地將含油廢水進行熱解油水分離,油通過煤氣電捕焦油器冷凝后回收。針對含硫廢水,東鑫垣巧妙采用酸堿綜合法回用后用于氨水池補水。發(fā)電廠產生的濃鹽清潔水一般外排,東鑫垣也將其回用金屬鎂澆渣。

  通過自行施工改造后,東鑫垣各個裝置在生產過程中出現(xiàn)的所有工業(yè)廢水,經過前端處理后全部回用,成功實現(xiàn)了零排放——沒有一滴工業(yè)污水外排,而且每天可節(jié)約一次性水和軟水2000立方米。

  東鑫垣創(chuàng)新實施的這一套投資小、見效快、成本低的污水處理方案通過實踐檢驗,不僅徹底解決了制約企業(yè)發(fā)展的污水處理環(huán)保難題,而且實現(xiàn)了污水再回用并產出硫酸銨等新產品,增加了經濟效益。既節(jié)省了改造項目所需的9300萬元資金及至少一年的工程時間,又節(jié)省了每年約6000萬元的污水處理費用。

  東鑫垣新一屆領導班子按照“科學、勤奮、嚴格”的管理思路,秉持“搶修不過飯、備機不過夜”的作風,打破常規(guī)做法,創(chuàng)造了“不停車技改”“不停車檢修”“停車即休克”等先進的化工生產管理理念。2016年6月以來,東鑫垣累計實施了大大小小的優(yōu)化技改700多項,攻克了多道技術難關,逐步解決了制約項目試車的廢水處理、工藝設計缺陷、設備選型錯誤等。

  2016年11月,東鑫垣初輕質油分廠裝置全面進入試車階段,12月12日打通工藝流程產出合格油品,實現(xiàn)一次投料成功。

  試車以來,東鑫垣不斷實施技術改造,全面深挖潛能,優(yōu)化生產系統(tǒng),力爭把生產成本控制在最低,把裝置能力發(fā)揮到極致,不僅節(jié)約了3-5億元的試生產啟動資金,還創(chuàng)造了短期內實現(xiàn)盈利的奇跡,產品質量穩(wěn)定,市場供不應求。除大檢修停車10天外,今年始終保持了生產連續(xù)運行,試生產開車率達100%,遠超過年初確定的盈利目標。預計2017年實現(xiàn)營業(yè)收入15億以上,利潤將突破1億元。

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