改燒神華煤對(duì)制粉系統(tǒng)及鍋爐運(yùn)行的影響

作者: 2017年04月28日 來源: 瀏覽量:
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【亞洲容器網(wǎng)】近年來煤炭資源日益緊張,煤炭?jī)r(jià)格逐年升高,發(fā)電廠燃用非設(shè)計(jì)煤種的現(xiàn)象越來越普遍。大港發(fā)電廠2號(hào)鍋爐原主要燃用山西、河北等地劣質(zhì)煙煤,自2012年7月開始改燒神華煤。 改燒神華煤對(duì)制粉系統(tǒng)及鍋爐

【亞洲容器網(wǎng)】近年來煤炭資源日益緊張,煤炭?jī)r(jià)格逐年升高,發(fā)電廠燃用非設(shè)計(jì)煤種的現(xiàn)象越來越普遍。大港發(fā)電廠2號(hào)鍋爐原主要燃用山西、河北等地劣質(zhì)煙煤,自2012年7月開始改燒神華煤。

改燒神華煤對(duì)制粉系統(tǒng)及鍋爐運(yùn)行的影響

改燒神華煤對(duì)制粉系統(tǒng)及鍋爐運(yùn)行的影響

神華煤是目前我國主要的動(dòng)力煤種。程志強(qiáng)、趙炎鈞等對(duì)神華煤的煤質(zhì)特性、燃燒特性和結(jié)渣特性進(jìn)行深入研究,表明神華煤具有發(fā)熱量、揮發(fā)分、灰中含鈣量高、灰分、含硫量低的特點(diǎn),這些特性決定了神華煤具有良好的著火和穩(wěn)燃性能,通過經(jīng)濟(jì)性分析也表明燃用神華煤鍋爐具有熱效率高,NOX、灰塵和SO2排放低的良好經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性;但研究中發(fā)現(xiàn)的神華煤灰熔點(diǎn)較低、易結(jié)渣的特性決定其容易導(dǎo)致制粉系統(tǒng)爆炸、鍋爐結(jié)渣、堵渣等直接影響機(jī)組安全運(yùn)行的問題,這嚴(yán)重制約了神華煤在電站鍋爐上的應(yīng)用。針對(duì)神華煤易結(jié)渣的特點(diǎn),很多學(xué)者也進(jìn)行了深入分析。俞海淼等在2.11MW四角試驗(yàn)爐上研究了噴鈣和再燃對(duì)燃燒神華煤爐內(nèi)沾污結(jié)渣特性的影響;周俊虎等使用掃描電鏡和X射線衍射儀分別研究了神華煤燃燒過程中在0.25MW試驗(yàn)爐不同部位的沉積樣品的形貌學(xué)和晶相組成,提出了定量判斷不同煤種的結(jié)渣傾向的兩個(gè)指標(biāo):沉積灰渣的平均脫落周期和平均熱流衰減幅度;Zhu等在600MW鍋爐機(jī)組上通過受熱面污染監(jiān)測(cè)模型監(jiān)測(cè)各受熱面的污染增長(zhǎng)特性和污染上、下限,并檢驗(yàn)吹灰器的吹掃對(duì)結(jié)渣的影響;張志遠(yuǎn)分析了660MW超臨界鍋爐增刊在燃用神華煤時(shí)的結(jié)渣特性;任銳等提出了大容量煤粉鍋爐燃用神華煤結(jié)渣特性判別的兩種方法。在實(shí)際應(yīng)用中很多電廠往往采用摻燒高灰熔點(diǎn)煤的方式提高入爐煤的灰熔點(diǎn),減少爐內(nèi)結(jié)渣現(xiàn)象的出現(xiàn)。李永華和梁紹華等分別以800MW超臨界旋流燃燒直流爐機(jī)組和1 025t/h單爐體雙爐膛四角切圓汽包爐為對(duì)象開展了神華煤和其他不易結(jié)焦煤種的混煤燃燒進(jìn)行了模擬研究,分析了摻燒時(shí)不同工況爐內(nèi)的溫度和速度分布,并通過試驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證;閻維平等對(duì)100、200 MW燃煤機(jī)組摻燒強(qiáng)結(jié)渣煤的混煤結(jié)渣性能研究,分析預(yù)測(cè)了不同摻燒比的結(jié)渣指標(biāo)和程度;陳懷珍等系統(tǒng)分析了神華煤摻入不同比例其它煙煤后,混煤的著火、燃盡和結(jié)渣性能及沾污性能的變化規(guī)律;高繼錄等在1000MW機(jī)組上進(jìn)行了神華煤與霍林河褐煤摻燒試驗(yàn),研究了褐煤摻燒比例對(duì)磨煤機(jī)最大出力、機(jī)組最大出力和機(jī)組性能的影響,并進(jìn)行了燃燒優(yōu)化試驗(yàn)。

大港發(fā)電廠2號(hào)鍋爐采用神華煤和準(zhǔn)格爾煤爐外摻混的摻燒方案。由于燃煤性質(zhì)較先前煤種發(fā)生較大變化,不僅原煤發(fā)熱量、灰份、灰的成分和硫份差距較大,相應(yīng)的燃燒生成的煙氣量、灰渣量也變化明顯,可能對(duì)鍋爐運(yùn)行以及除塵器、除灰除渣、脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生較大影響,因此需要開展改燒、摻燒神華煤相關(guān)試驗(yàn)研究,評(píng)估對(duì)鍋爐及其相關(guān)系統(tǒng)的影響,這對(duì)鍋爐系統(tǒng)及全廠的安全性和經(jīng)濟(jì)性具有重要意義。本文以大港發(fā)電廠2號(hào)鍋爐為對(duì)象開展改燒、摻燒神華煤的試驗(yàn)研究,重點(diǎn)對(duì)試驗(yàn)中遇到制粉系統(tǒng)調(diào)整和鍋爐運(yùn)行參數(shù)控制問題進(jìn)行了分析。

1設(shè)備簡(jiǎn)介大港發(fā)電廠2號(hào)機(jī)組鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG1080A7.6亞臨界壓力、一次中間再熱、控制循環(huán)汽包爐。爐膛寬度為14 022mm,深度為12615mm,寬深比為1:1.11,近似正方形爐膛截面,爐頂管中心線標(biāo)高為59600mm,鍋筒中心線標(biāo)高為60520mm,爐頂大板梁標(biāo)高67800mm.鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置5臺(tái)ZGM95G中速磨煤機(jī),2臺(tái)密封風(fēng)機(jī),1臺(tái)運(yùn)行1臺(tái)備用,配有5臺(tái)電子稱重式給煤機(jī)。燃燒器的一、二次風(fēng)噴嘴呈間隔排列,頂部設(shè)有OFA二次風(fēng),用來控制NOX的排放量。A、B、C、D、E為煤粉噴嘴,在燃燒器二次風(fēng)室中配置了3層共12支輕油槍,AB、BC、DE為油槍噴嘴,燃用0號(hào)輕柴油。為了滿足鍋爐調(diào)節(jié)汽溫的需要,燃燒器噴嘴采用擺動(dòng)式結(jié)構(gòu),由氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置通過連桿結(jié)構(gòu)來驅(qū)動(dòng),一次風(fēng)上下擺動(dòng)20°;二次風(fēng)上下擺動(dòng)30°,頂部手動(dòng)噴嘴向上擺30°,向下擺6°。燃燒器布置采用四角切園、同心正反切燃燒方式,可使煤粉與空氣之間產(chǎn)生強(qiáng)烈的混合,增加煤粉的完全燃燒,減少對(duì)水冷壁的沖刷,從而減輕爐膛結(jié)焦。為了改善煤粉著火性能和低負(fù)荷燃燒穩(wěn)定性,燃燒器采用水平濃淡分離和V型鈍體寬調(diào)節(jié)比噴嘴。

2試驗(yàn)面臨的問題2.1制粉系統(tǒng)爆炸風(fēng)險(xiǎn)神華煤揮發(fā)分含量高,屬于易著火易爆炸煤質(zhì)。煤粉濃度、煤粉揮發(fā)分、煤粉細(xì)度與可燃?xì)怏w共存是引起制粉系統(tǒng)爆炸的內(nèi)部原因;系統(tǒng)內(nèi)的積煤和積粉、磨煤機(jī)斷煤運(yùn)行、出口溫度過高、煤粉過細(xì)、水分過低,熱風(fēng)門不嚴(yán)以及外來火源等,是其外部原因。改燒神華煤,應(yīng)采取消除積粉、消除漏風(fēng)、控制磨煤機(jī)出口溫度、控制煤粉細(xì)度、加強(qiáng)煤質(zhì)檢驗(yàn)、控制外來火源等措施來預(yù)防制粉系統(tǒng)爆炸。

2.2鍋爐運(yùn)行參數(shù)控制由于現(xiàn)用煤種與原來煤種的特性相差較大,原有的鍋爐運(yùn)行控制方式需要相應(yīng)的進(jìn)行改變,特別是針對(duì)神華煤摻燒過程中出現(xiàn)的排煙溫度較高、末級(jí)再熱器受熱面壁溫分布不均、超溫的問題,需要通過對(duì)鍋爐運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整分析,找到問題出現(xiàn)的原因,確定合理的鍋爐運(yùn)行參數(shù)控制方式。

3試驗(yàn)結(jié)果及分析3.1制粉系統(tǒng)調(diào)整控制3.1.1煤粉細(xì)度調(diào)整神華煤揮發(fā)分較高,從安全性角度考慮,需要采用較粗的煤粉細(xì)度來防止制粉系統(tǒng)著火、爆炸;從運(yùn)行角度分析,較粗的煤粉可延長(zhǎng)煤粉燃燒火炬,降低燃燒器區(qū)域熱負(fù)荷,咸緩燃燒器區(qū)域結(jié)渣,但可能導(dǎo)致屏及對(duì)流受熱面結(jié)渣,根據(jù)其他電廠燃用神華煤的經(jīng)驗(yàn),爐膛上部及對(duì)流受熱面無結(jié)渣問題時(shí),煤粉細(xì)度私。可在2632左右,燃燒器區(qū)不結(jié)渣時(shí),煤粉細(xì)度辦。可在20左右。綜合考慮制粉系統(tǒng)安全性和防止結(jié)渣兩方面因素,煤粉細(xì)度尺90控制在30°%左右,表1給出了各磨煤機(jī)的煤粉細(xì)度調(diào)整后結(jié)果。

磨煤機(jī)給煤量/(t/h)分離器開度/% 3.1.2磨煤機(jī)組合控制燃用神華煤鍋爐的結(jié)渣部位主要集中在燃燒器區(qū)域,因此可通過改變磨煤機(jī)運(yùn)行方式,調(diào)整各臺(tái)磨煤機(jī)的給煤量來改變各層燃燒器負(fù)荷分配,使燃燒器區(qū)域熱負(fù)荷均勻分布,并減小燃燒器擺角下傾的角度,避免局部熱負(fù)荷偏高問題出現(xiàn),最終達(dá)到減緩爐膛結(jié)渣之目的。為分析爐內(nèi)結(jié)焦情況,采用紅外高溫儀測(cè)量鍋爐不同標(biāo)高處的爐內(nèi)火焰溫度,該儀器的分辨率為rc,并通過觀火孔對(duì)爐內(nèi)結(jié)焦情況進(jìn)行觀察。溫度測(cè)試過程中分別測(cè)量了6層標(biāo)高共36個(gè)測(cè)點(diǎn)的火焰溫度,將同一標(biāo)高處不同測(cè)點(diǎn)檢測(cè)的溫度取平均值作為該標(biāo)高的火焰平均溫度,將6層標(biāo)高所有測(cè)點(diǎn)綜合求平均溫度得到爐膛火焰平均溫度。8月22日至23日期間,2號(hào)爐進(jìn)行了改變磨煤機(jī)組合方式的試驗(yàn),此時(shí)神混與準(zhǔn)混的摻燒比例為7:3,表2中給出了幾種磨煤機(jī)組合方式時(shí)爐膛不同高度處的火焰平均溫度。

8月22日在鍋爐330MW時(shí)分別在吹灰結(jié)束后、吹灰結(jié)束后3h和吹灰結(jié)束后5h進(jìn)行了3種不同磨煤機(jī)組合運(yùn)行方式下的爐膛火焰溫度檢測(cè)試驗(yàn),即表2中的工況1、2、3.從表中可以看出,工況2與工況1相比爐內(nèi)火焰溫度略有增加,鍋爐沾污在正常水平;而工況3中D磨煤機(jī)的運(yùn)行使得表2不同磨煤機(jī)組合方式時(shí)爐膛不同高度處的火焰平均溫度磨煤機(jī)組合方式爐膛標(biāo)高/m工況1工況2工況6平均溫度爐內(nèi)火焰中心提升,爐內(nèi)火焰溫度水平有明顯提高,平均溫度增大60C,增大了墻式再熱器區(qū)域、折焰角、屏底和尾部受熱面結(jié)焦和積灰的可能,而且從表盤參數(shù)看,工況3時(shí)空氣預(yù)熱器入口煙氣溫度增加了2C,排煙溫度升高約1C.8月23日在鍋爐300MW磨煤機(jī)ABCD組合方式時(shí)分別在吹灰結(jié)束后、吹灰結(jié)束后3h和吹灰結(jié)束后5h測(cè)試了爐內(nèi)的火焰溫度分布,即表2中工況4、5、6.從表中可以看出,在該磨煤機(jī)組合方式下,爐內(nèi)火焰中心降低,爐內(nèi)溫度水平有明顯降低,有助于減輕分隔屏底的結(jié)焦和降低排煙溫度。由此,建議在制粉系統(tǒng)設(shè)備正常情況下,優(yōu)先選用下層磨煤機(jī)組合方式運(yùn)行。

3.1.3磨煤機(jī)出口溫度控制工況6進(jìn)行了提高磨煤機(jī)出口溫度試驗(yàn),將磨煤機(jī)出口溫度設(shè)定值由工況5中的68C提高至73C,對(duì)比兩個(gè)工況的試驗(yàn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),磨煤機(jī)出口溫度平均增加5C后,爐內(nèi)火焰平均溫度有所降低,特別是燃燒器上部28.6m到標(biāo)高34.2m的區(qū)域內(nèi)溫度降低了10C左右,表明煤粉進(jìn)入爐內(nèi)著火呈現(xiàn)提前趨勢(shì),但受熱面沾污未有明顯變化;一次風(fēng)機(jī)出力基本未變,熱一次風(fēng)母管溫度降低3C,排煙溫度降低3C,表明進(jìn)入空氣預(yù)熱器的冷一次風(fēng)量增加,空氣預(yù)熱器換熱效率提高。因此提高磨煤機(jī)出口溫度,能夠有效提升煤粉著火性能,并降低鍋爐排煙溫度,提升鍋爐整體運(yùn)行效率,而神華煤屬于極易著火和極易爆炸的煤種,燃用神華煤時(shí)要控制好磨煤機(jī)出口溫度,防止制粉系統(tǒng)及石子煤系統(tǒng)的自燃和爆炸,根據(jù)電力工程師手冊(cè)中經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算及燃用神華煤的經(jīng)驗(yàn),磨煤機(jī)出口溫度不要超過75C,鍋爐按照工況6的方式經(jīng)過一天運(yùn)行發(fā)現(xiàn),磨煤機(jī)出口溫度設(shè)定為73C可以保證制粉系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,也能提高鍋爐整體運(yùn)行效率。

3.2燃燒過程參數(shù)控制3.2.1―二次風(fēng)控制在入爐煤配比確定,制粉系統(tǒng)調(diào)整合適后,運(yùn)行人員可操控的調(diào)節(jié)手段主要是一、二次風(fēng)控制,包括一、二次風(fēng)速、風(fēng)壓以及風(fēng)門開度的調(diào)整,同時(shí)針對(duì)試驗(yàn)中出現(xiàn)的2號(hào)爐排煙溫度較高、再熱器壁溫超溫的問題,通過對(duì)一二風(fēng)的調(diào)整找到問題的原因和解決方案。

在7月底,經(jīng)過近半個(gè)月的神混與準(zhǔn)混7:3的摻燒運(yùn)行后,2號(hào)鍋爐進(jìn)行了停爐檢修,進(jìn)入爐膛檢查發(fā)現(xiàn)個(gè)別燃燒器火嘴處和下層燃燒器區(qū)域的水冷壁上存在少量焦塊(大部分焦塊已隨停爐冷卻而掉落)。從所結(jié)的焦塊看,貼水冷壁的那面明顯呈現(xiàn)較深的顏色,表明有未完全燃燒的煤粉微粒粘結(jié)。分析原因,主要由以下幾部分構(gòu)成。

經(jīng)過風(fēng)量標(biāo)定試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)2號(hào)鍋爐A、B磨煤機(jī)風(fēng)量測(cè)量裝置存在指示不準(zhǔn)的問題,此時(shí)運(yùn)行人員為防止一次風(fēng)速過低導(dǎo)致堵塞粉管,易通入過量一次風(fēng),相應(yīng)的,必須投入過量一次冷風(fēng)來控制出口溫度;雖然較高的一次風(fēng)速能避免煤粉在燃燒器出口過早著火而燒壞噴嘴,但在燃燒器擺動(dòng)不同步或不一致時(shí),未燃盡的煤粉顆粒容易沾污在燃燒器區(qū)域水冷壁上,遇有嚴(yán)重沾污傾向煤種時(shí),結(jié)焦也相對(duì)嚴(yán)重;過量冷風(fēng)進(jìn)入爐內(nèi),降低空預(yù)器換熱效果,導(dǎo)致排煙溫度升高,降低機(jī)組整體運(yùn)行效率。

調(diào)整期間進(jìn)行了變一次風(fēng)壓運(yùn)行試驗(yàn),在額定負(fù)荷下,將一次風(fēng)母管壓力由10.4kPa降至9.5kPa,期間A、B、C各臺(tái)磨煤機(jī)出力均在36t/h左右,D磨煤機(jī)出力在31t/h左右,隨風(fēng)壓降低,B磨煤機(jī)呈現(xiàn)堵磨趨勢(shì),故試驗(yàn)終止。試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)前2號(hào)鍋爐一次風(fēng)母管壓力額定負(fù)荷維持10kPa較為合適,過低一次風(fēng)壓存在發(fā)生堵磨的風(fēng)險(xiǎn)。

綜上分析,2號(hào)鍋爐需要對(duì)磨煤機(jī)風(fēng)量測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,建議在進(jìn)行低N0X燃燒器改造時(shí),全面考慮對(duì)測(cè)量裝置及其附近冷熱風(fēng)道的改造。

通常認(rèn)為神華煤在弱還原性氣氛下灰熔點(diǎn)更低,為避免燃燒器區(qū)域氧量過低,運(yùn)行人員易通入過量二次風(fēng)。一次風(fēng)和二次風(fēng)在燃燒器出口耦合時(shí),過量的二次風(fēng)對(duì)一次風(fēng)產(chǎn)生干擾,卷吸作用加強(qiáng),流場(chǎng)紊亂強(qiáng)烈,使得燃燒初期還熔融狀態(tài)的煤粉顆粒在噴口處發(fā)生貼壁。二次風(fēng)速過高,會(huì)引起切圓加大,加速灰粒向水冷壁的慣性遷移而導(dǎo)致結(jié)焦加劇。因此,燃用神華煤時(shí),二次風(fēng)速不宜過高,可較一般煙煤鍋爐低,或取其下限值。

燃燒調(diào)整期間,為了分析2號(hào)鍋爐排煙溫度和再熱器壁溫較高的原因,對(duì)2號(hào)鍋爐二次風(fēng)門開度進(jìn)行了調(diào)整,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在某一風(fēng)門開度時(shí),末級(jí)再熱器受熱面壁溫在正??刂浦祪?nèi),無超溫點(diǎn),最高點(diǎn)為55-1點(diǎn)達(dá)到570.1°C;左右側(cè)再熱器出口汽溫測(cè)點(diǎn)分別為534.7和538.7°C,偏差4°C,接近額定值;空氣預(yù)熱器入口煙氣溫度基本一致,分別為346.6和345.4°C,但對(duì)二次風(fēng)門進(jìn)行微調(diào)以后,在10min之內(nèi),末級(jí)再熱器受熱面壁溫就發(fā)生了明顯的變化。2號(hào)鍋爐二次風(fēng)門調(diào)整前后的開度及調(diào)整前后再熱器受熱面壁溫變化可見表3、4,調(diào)整前后入爐燃料量和總風(fēng)量基本未變。

從表中可以看出,二次風(fēng)門調(diào)整前后末級(jí)再熱器受熱面壁溫變化非常明顯,55-1點(diǎn)快速升溫到585C,而39-1點(diǎn)則降溫到489C,上述變化在10min之內(nèi)產(chǎn)生,基本可以排除結(jié)焦導(dǎo)致的吸熱不均現(xiàn)象,二次風(fēng)門恢復(fù)調(diào)整前開度后,壁溫測(cè)點(diǎn)也回到初始調(diào)整值。試驗(yàn)表明,導(dǎo)致末級(jí)再熱器個(gè)別壁溫測(cè)點(diǎn)頻繁超溫的原因在于二次風(fēng)門送入不均(實(shí)際二次風(fēng)門開度與DCS反饋不一致),導(dǎo)致四角煤粉燃燒放熱速率不均;同時(shí),就地檢查燃燒器擺角,四角燃燒器一致性不佳,導(dǎo)致煤粉由不同角度送入爐膛,無法形成正常切圓燃燒,二次風(fēng)‘’同心反切‘又會(huì)加劇燃燒不均,從而引起墻式再熱器區(qū)域溫度分布嚴(yán)重不均;由于墻式再熱器以輻射吸熱為主,某一再熱器區(qū)域煙氣頻繁波動(dòng),引起再熱器吸熱不均;在鍋爐再熱汽源設(shè)計(jì)沒有良好混合及交叉的情況下,墻式再熱器的吸熱不均傳導(dǎo)至末級(jí)再熱器,最終引起55-1點(diǎn)對(duì)爐內(nèi)熱負(fù)荷波動(dòng)極為敏感,經(jīng)常超溫,而在空氣預(yù)熱器入口煙溫測(cè)點(diǎn)標(biāo)定時(shí)發(fā)現(xiàn)右側(cè)煙氣溫度偏低,與右側(cè)再熱汽溫偏低一致,也進(jìn)一步驗(yàn)證了上述推斷。

基于上述分析,2號(hào)鍋爐在相同負(fù)荷工況下排煙溫度高于1號(hào)鍋爐,也是由燃燒器系統(tǒng)故障導(dǎo)致的。爐內(nèi)燃燒工況不佳,受熱面吸熱不均,必然導(dǎo)致燃燒效率降低,相同負(fù)荷下需要更多燃料量補(bǔ)充,排煙溫度必然升高。因此建議利用低氮燃燒器改造機(jī)會(huì),對(duì)2號(hào)鍋爐燃燒器系統(tǒng)進(jìn)行徹底更換。3.2.2.氧量控制表3二次風(fēng)門調(diào)整前后開度變化通常認(rèn)為低氧燃燒會(huì)使燃燒器區(qū)域處于還原性氣氛中,不利于降低鍋爐結(jié)渣趨勢(shì),而神華煤屬于極易結(jié)渣的煤種,因此燃用神華煤的電廠較多采用高氧量運(yùn)行。高氧量運(yùn)行通常采用增加二次風(fēng)量表4二次風(fēng)門調(diào)整前后末級(jí)再熱器受熱面壁溫變化Tab.4Laststagereheaterheating位置調(diào)整前溫度調(diào)整后溫度的辦法實(shí)現(xiàn),對(duì)類似2號(hào)爐的四角切圓燃燒鍋爐,過高的二次風(fēng)使得切圓變大,導(dǎo)致一次風(fēng)貼墻,反而加劇結(jié)渣;而且高氧量運(yùn)行會(huì)增大風(fēng)機(jī)的電耗,對(duì)于控制煙氣中NOx濃度也是不利的。

基于高氧量運(yùn)行的上述缺點(diǎn),有的電廠嘗試采用低氧燃燒的方式,結(jié)果證明在保證鍋爐運(yùn)行安全性的前提下,低氧燃燒對(duì)于降低風(fēng)機(jī)電耗和NOx排放濃度確實(shí)有一定效果,也能提高鍋爐效率,但低氧燃燒也容易造成燃料的不完全燃燒,而且由于二次風(fēng)量的減少,煤粉顆粒燃盡時(shí)間延長(zhǎng),燃燒器上部以及分隔屏區(qū)域的燃燒溫度呈明顯上升趨勢(shì),相應(yīng)地燃燒器上部區(qū)域以及屏底的結(jié)渣傾向趨強(qiáng),因此在運(yùn)行中,根據(jù)爐內(nèi)實(shí)際的結(jié)焦情況,及時(shí)檢測(cè)排煙中的CO和飛灰可燃物含量,消除或降低爐內(nèi)的還原性氣氛,以減少爐膛內(nèi)結(jié)焦。

試驗(yàn)期間,進(jìn)行了低氧燃燒測(cè)試,在滿負(fù)荷工況下控制空預(yù)器入口氧量在3.0%左右,測(cè)得CO含量極低,煤粉燃燒較為完全??紤]當(dāng)前2號(hào)鍋爐各臺(tái)磨煤機(jī)煤粉細(xì)度私。均控制約在30%左右,顆粒已經(jīng)相對(duì)較粗,滿負(fù)荷工況3.0±0.2%的運(yùn)行氧量是綜合各種因素后的較為合理的控制水平。

3.2.3爐底漏風(fēng)控制由于2號(hào)鍋爐存在排煙溫度較高的情況,試驗(yàn)期間,我們對(duì)爐底漏風(fēng)情況進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注。經(jīng)檢查,2號(hào)鍋爐底部冷卻風(fēng)正常投入,冷卻風(fēng)門開度較小,但干排渣系統(tǒng)仍然存在較多漏風(fēng)點(diǎn),如未關(guān)閉嚴(yán)密的檢查孔(門),撈渣機(jī)金屬外墻連接處密封老化或脫落而導(dǎo)致的漏風(fēng)多有存在,建議利用檢修機(jī)會(huì),徹底消除不應(yīng)存在的底部漏風(fēng),以提升鍋爐運(yùn)行效率。

4結(jié)論大港發(fā)電廠2號(hào)爐由原來燃用劣質(zhì)山西煙煤改燒神華煤與準(zhǔn)格爾煤的混煤,對(duì)鍋爐及相關(guān)系統(tǒng)的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提出了挑戰(zhàn)。本文通過對(duì)鍋爐開展燃燒調(diào)整試驗(yàn),分析了改燒、摻燒神華煤和準(zhǔn)格爾煤后鍋爐制粉系統(tǒng)的變化,并對(duì)鍋爐運(yùn)行中重要參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整試驗(yàn),確定了滿足鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的合理的參數(shù)。試驗(yàn)結(jié)果表明:改燒神華煤和準(zhǔn)格爾煤的混煤以后,磨煤機(jī)出口的煤粉細(xì)度設(shè)定為30%左右;在制粉系統(tǒng)設(shè)備正常情況下,優(yōu)先選用下層磨煤機(jī)組合方式運(yùn)行;磨煤機(jī)出口溫度設(shè)定為73C可以保證制粉系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,也能提高鍋爐整體運(yùn)行效率。

在電廠以后進(jìn)行低氮燃燒器改造過程中,要對(duì)磨煤機(jī)風(fēng)量測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,解決一次風(fēng)量測(cè)量不準(zhǔn)帶來的運(yùn)行誤導(dǎo)問題,同時(shí)要對(duì)燃燒器系統(tǒng)中二次風(fēng)門開度和燃燒器擺角的一致性進(jìn)行修正改造,以解決再熱器受熱面壁溫分布不均、超溫和鍋爐排煙溫度較高的問題;2號(hào)鍋爐在滿負(fù)荷工況下,3.0±0.2%的運(yùn)行氧量是綜合各種因素后的較為合理的控制水平。

在以后的檢修工作中,要徹底消除爐底漏風(fēng),以降低鍋爐排煙溫度。


(責(zé)任編輯:曉霞 QQ: 2355962924

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