團聚除塵:超低排放辟蹊徑

作者: 2017年01月11日 來源: 瀏覽量:
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國家對于燃煤電廠煙塵排放執(zhí)行的標準越來越高。2014年7月1日,新版《火電廠大氣污染物排放標準》開始實行,煙塵排放標準由原來的50mg/Nm3降低至30mg/Nm3,重點地區(qū)為20mg/Nm3。2015年12月2日,國務(wù)院常務(wù)會議提出要

  國家對于燃煤電廠煙塵排放執(zhí)行的標準越來越高。2014年7月1日,新版《火電廠大氣污染物排放標準》開始實行,煙塵排放標準由原來的50mg/Nm3降低至30mg/Nm3,重點地區(qū)為20mg/Nm3。2015年12月2日,國務(wù)院常務(wù)會議提出要全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造后,燃煤電廠煙塵排放濃度標準被設(shè)定至10mg/Nm3。排放標準越來越嚴苛,燃煤電廠傳統(tǒng)的靜電、布袋除塵器已經(jīng)難以達標。

  時至今日,超低排放改造的技術(shù)路線日益成熟,濕式電除塵技術(shù)憑借高除塵效率成為燃煤電廠煙塵治理改造的主流選擇,卻也存在著一系列問題。隨著技術(shù)的更新?lián)Q代,各環(huán)保企業(yè)在解決濕式電除塵廢水、廢渣問題上取得了一定成效,但其高昂的改造成本以及施工難度高、施工周期長等情況依舊存在。“PM2.5團聚除塵超低排放技術(shù)”作為一種簡便、易用、成本低的除塵技術(shù),為燃煤電廠除塵改造提供了一種新選擇。

  “團聚除塵技術(shù)的工作流程很簡單。通過在傳統(tǒng)除塵器前增設(shè)團聚裝置,使細顆粒物團聚成鏈狀或絮狀,再由傳統(tǒng)除塵器對團聚后的大顆粒物進行捕捉,可大幅提高細顆粒物脫除效率,實現(xiàn)超低排放。”武漢匯和澤投資有限公司副總經(jīng)理潘偉民告訴記者,“由于該技術(shù)不新增大型設(shè)備,不改變原有煙道布置,改造費用約為800萬元左右,僅為濕式電除塵的三分之一。”

  團聚除塵技術(shù)的專利權(quán)屬于匯和澤投資有限公司旗下的武漢天空藍環(huán)??萍加邢薰?,該公司以華中科技大學(xué)煤燃燒國家重點實驗室為技術(shù)依托,具備雄厚研發(fā)實力,所承擔的科研項目中,有2個得到國家“863計劃”立項支持,2個得到國家“973計劃”立項支持,并擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)專利技術(shù)。

  作為煤燃燒國家重點實驗室研發(fā)十余年的一項技術(shù),團聚除塵簡單的流程中隱藏著并不簡單的科技成果。記者了解到,團聚裝置用高氣壓將團聚液噴入煙道,而該技術(shù)的核心就在于團聚裝置中使用的團聚劑。由于部分細顆粒物具有疏水性,難以潤濕,研發(fā)團隊在團聚劑中加入了表面活性劑,以增強潤濕性能;此外,通過在團聚劑中添加高分子化合物和pk調(diào)節(jié)劑,顆粒物將由于中和吸附產(chǎn)生絮凝團聚,更大的顆粒有助于提高布袋除塵器的工作效率;同時,團聚液中的無機鹽和活性離子還能降低細顆粒的比電阻,從而增強其導(dǎo)電性,使其更好地被靜電除塵器捕獲。

  “不僅如此,根據(jù)電廠所用煤種、煙氣物化性質(zhì)等因素,所采用的團聚劑配方可以相應(yīng)調(diào)整。”潘偉民說,“通過定向的設(shè)計,調(diào)節(jié)團聚劑配比、團聚裝置功率,團聚除塵技術(shù)可以應(yīng)用于電力、水泥等各種燃煤鍋爐的除塵改造。”

  擁有諸多技術(shù)和施工優(yōu)勢,研發(fā)過程中甚至得到多位國家領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān)注,然而團聚除塵技術(shù)推廣應(yīng)用的進程卻沒有想象中順利。

  “電廠以安全為第一使命,應(yīng)用新技術(shù)存在很多顧慮。”談及技術(shù)推廣時,潘偉民皺著眉頭.據(jù)了解,目前大多數(shù)電廠超低排放改造使用的濕式電除塵技術(shù),被列入了2015年國家重點環(huán)境保護實用技術(shù)及示范工程名錄,很快地被燃煤電廠認可,目前已占據(jù)了煙塵超低排放改造市場的主要份額。

  “現(xiàn)行的環(huán)保改造招標方式也是一個影響因素。”某電廠相關(guān)負責(zé)人告訴記者,“現(xiàn)在的招標程序上要求有至少三家同類技術(shù)的公司參與,而天空藍的技術(shù)是自主的科研成果,市面上沒有同類技術(shù)。目前的招標程序相當于成了團聚除塵這樣的專利技術(shù)推廣的一種阻礙。”

  走進國電豐城發(fā)電4號機組團聚裝置間,數(shù)個罐體整齊排列,布局緊湊,占地面積很小,整個系統(tǒng)僅通過兩根細管與煙道相連。設(shè)備運行人員介紹到:“放置團聚液的兩個乳化罐、兩個配料罐均為一備一用,保障裝置穩(wěn)定工作,并根據(jù)煙道、團聚劑液位等情況自動調(diào)節(jié)裝置運行。”記者觀察煙氣監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)值,除塵流程之前煙氣濃度上下存在波動,出口處煙塵濃度始終保持在1-2mg/Nm3左右。

  “截至目前,天空藍的團聚除塵技術(shù)運行穩(wěn)定達標,效果很好。”國電豐城發(fā)電相關(guān)負責(zé)人高為飛表示,“除了減輕成本壓力外,團聚除塵技術(shù)30天到45天的施工周期對機組整體改造進度的完成也很有幫助,而且沒有廢水排放,不造成二次污染。”據(jù)了解,江西省內(nèi)燃煤發(fā)電機組改造計劃中,國電豐城電廠4臺機組必須在今年年底前完成超低排放改造,而國電豐城發(fā)電4號機作為團聚除塵技術(shù)在34萬千瓦機組的首次應(yīng)用,已于2016年12月29日通過超低排放改造168小時試運行。

  據(jù)了解,從2015年5月開始,團聚除塵技術(shù)已先后在中煤集團永皓煤矸石電廠5萬千瓦機組、山西炫昂建材有限公司2500噸水泥生產(chǎn)線上得到了工業(yè)化應(yīng)用,并取得成功。武漢天空藍已開始針對團聚除塵技術(shù)在60萬千瓦級機組上的應(yīng)用進行商談。

  “各大發(fā)電集團中、西部地區(qū)仍有較多燃煤電廠未進行超排低排放改造,再加上鋼鐵、水泥等非電行業(yè)市場空間同樣巨大,通過團聚除塵技術(shù)實現(xiàn)煙塵排放控制,具有非常廣闊的發(fā)展前景。”潘偉民說。

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