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新鋼燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行優(yōu)化

作者: 2016年12月27日 來源: 瀏覽量:
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摘要:在新鋼公司3套石灰石-石膏濕法脫硫設(shè)施正常運(yùn)行、達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,針對濕法脫硫系統(tǒng)中遇到的漿液中毒、廢水排放、石膏品質(zhì)波動以及煙囪雨等常見問題進(jìn)行了研究。通過調(diào)整操作、改造設(shè)備等措施對系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行

  摘要:在新鋼公司3套石灰石-石膏濕法脫硫設(shè)施正常運(yùn)行、達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,針對濕法脫硫系統(tǒng)中遇到的漿液中毒、廢水排放、石膏品質(zhì)波動以及煙囪雨等常見問題進(jìn)行了研究。通過調(diào)整操作、改造設(shè)備等措施對系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行優(yōu)化,解決上述問題,同時,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,對脫硫設(shè)施經(jīng)濟(jì)環(huán)保、可持續(xù)運(yùn)行提供有利基礎(chǔ)。

  關(guān)鍵詞:石灰石-石膏濕法脫硫;漿液中毒;廢水;石膏;煙囪雨

  0前言

  隨著國家“十二五節(jié)能減排”政策的實(shí)施,燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)在我國鋼鐵行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。目前采用的脫硫技術(shù)主要有濕法、干法、半干法三類。自2011年以來,新余鋼鐵股份有限公司先后為7#(360m2)、6#(360m2)、5#(180m2)、4#(115m2)燒結(jié)機(jī)配套建設(shè)了脫硫設(shè)施,其中7#燒結(jié)機(jī)采用循環(huán)流化床干法脫硫工藝,6#、5#、4#燒結(jié)機(jī)均采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝。石灰石-石膏濕法脫硫工藝是目前世界上技術(shù)最成熟、運(yùn)行最可靠的脫硫方法,但在實(shí)際運(yùn)行中仍存在諸如漿液中毒、廢水排放、石膏品質(zhì)波動以及煙囪雨等問題,針對這些問題,新鋼公司燒結(jié)廠研究了脫硫工藝、系統(tǒng)操作、運(yùn)行工況,對設(shè)備裝置進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn),對系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行了優(yōu)化。

  1新鋼燒結(jié)煙氣濕法脫硫設(shè)施運(yùn)行現(xiàn)狀

  1.1石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)簡介

  據(jù)統(tǒng)計(jì),全世界煙氣脫硫工藝共有200多種,80%的脫硫裝置采用石灰石(石灰)-石膏濕法脫硫工藝。該工藝具有吸收劑價廉易得、副產(chǎn)物便于利用、含硫率適應(yīng)范圍寬等優(yōu)勢,是目前世界上技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣、運(yùn)行最可靠的方法。

  石灰石(石灰)-石膏濕法脫硫工藝原理為:將石灰石粉加水制成一定濃度的漿液作為吸收劑泵入吸收塔,經(jīng)漿液循環(huán)泵及噴淋層與煙氣充分接觸混合,煙氣中的二氧化硫與漿液中的碳酸鈣以及從塔下部鼓入的空氣進(jìn)行氧化反應(yīng)生成硫酸鈣,硫酸鈣達(dá)到一定飽和度后,結(jié)晶形成二水石膏。石膏漿液從吸收塔排出經(jīng)真空皮帶脫水機(jī)壓縮、脫水得出石膏副產(chǎn)物,廢水進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)集中處理。脫硫后的凈煙氣經(jīng)過除霧器除去霧滴,由脫硫煙囪排入大氣。其工藝流程圖見圖1。

  1.2脫硫設(shè)施運(yùn)行基本情況

  4#、5#、6#濕法脫硫設(shè)施自投運(yùn)以來,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,日常運(yùn)行中脫硫效率均達(dá)到90%以上,出口SO2濃度、粉塵等指標(biāo)均滿足GB28662-2012《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放要求。脫硫設(shè)施具體運(yùn)行情況參見表1。

  1.3運(yùn)行中存在的問題

  1.3.1漿液中毒現(xiàn)象

  石灰石-石膏濕法脫硫工藝存在的主要問題是吸收塔漿液失效(俗稱中毒),其主要表現(xiàn)形式是漿液起泡溢流,原因主要是脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過程中因煙氣中粉塵、有機(jī)物、重金屬、氯含量,脫硫劑中鎂離子含量,工藝水中COD(化學(xué)需氧量)、BOD(生化需氧量)等超標(biāo),有害物質(zhì)富集使吸收塔漿液品質(zhì)逐漸惡化,引起漿液起泡甚至溢流,從而阻礙石灰石漿液的脫硫反應(yīng)。失效的漿液不但造成脫硫效率下降,出口SO2濃度上升,無法達(dá)標(biāo)排放,影響減排指標(biāo),而且危害系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況,分析吸收塔漿液失效、起泡溢流的原因有[1]:

 ?。?)燒結(jié)機(jī)在運(yùn)行過程中原料含油或燃燒不充分,焦油及未燃盡成份隨煙氣進(jìn)入吸收塔,造成吸收塔漿液中有機(jī)物含量增加;

 ?。?)燒結(jié)機(jī)后部電除塵器運(yùn)行狀況不佳,煙氣粉塵濃度超標(biāo),含有大量惰性物質(zhì)的雜質(zhì)進(jìn)入吸收塔,致使吸收塔漿液重金屬含量增高。重金屬離子增多引起漿液表面張力增加,從而使?jié){液表面起泡;

 ?。?)脫硫劑石灰石粉中含過量MgO(起泡劑),與硫酸根離子反應(yīng)產(chǎn)生大量泡沫;

 ?。?)脫硫用水水質(zhì)達(dá)不到工藝設(shè)計(jì)要求,如水中COD、BOD超標(biāo);

  (5)脫硫裝置脫水系統(tǒng)或廢水處理系統(tǒng)不能正常使用,漿液中氯離子、有機(jī)物等有害物質(zhì)富集,致使吸收塔漿液品質(zhì)逐漸惡化;

  (6)運(yùn)行過程中出現(xiàn)氧化風(fēng)機(jī)突然跳閘情況,吸收塔漿液氣液平衡被破壞,致使吸收塔漿液大量溢流。

  1.3.2脫硫廢水

  石灰石-石膏濕法脫硫除了產(chǎn)生固態(tài)廢棄物(廢渣)外,還產(chǎn)生廢水。4#、5#、6#脫硫系統(tǒng)每天產(chǎn)生廢水大約210t,其中4#脫硫系統(tǒng)約有60t,5#、6#脫硫系統(tǒng)(共用一套廢水處理系統(tǒng))約有150t。脫硫產(chǎn)生的廢水全部進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)集中處理,由于燒結(jié)配礦原料原因,燒結(jié)煙氣中有機(jī)物(主要為焦油等油份物質(zhì))含量較高,致使脫硫廢水中氨氮較高,COD超標(biāo),不滿足達(dá)標(biāo)排放要求(水質(zhì)情況及達(dá)標(biāo)排放要求見表2),無法直接外排。

  1.3.3石膏品質(zhì)波動大

  石灰石-石膏濕法脫硫副產(chǎn)物石膏(CaSO4˙2H2O)可用作水泥緩凝劑或加工成建材產(chǎn)品,現(xiàn)全部外賣用作水泥緩凝劑,其對石膏的品質(zhì)要求是有效成分必須滿足SO3≥39%,游離水含量≤20%。脫硫設(shè)施運(yùn)行情況及廢水系統(tǒng)正常投入情況直接影響石膏品質(zhì),石膏品質(zhì)不穩(wěn)定直接關(guān)系到副產(chǎn)物的外銷和處置。

  2015年4#、5#、6#脫硫系統(tǒng)石膏品質(zhì)波動(詳見表3脫硫石膏品質(zhì)取樣化驗(yàn)情況),經(jīng)統(tǒng)計(jì)石膏品質(zhì)達(dá)標(biāo)比例分別為71%、79%、86%,總體達(dá)標(biāo)比例為79%,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求90%以上。

  1.3.4“煙囪雨”/“石膏雨”現(xiàn)象

  “煙囪雨”是由于在實(shí)際運(yùn)行中脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的煙氣量比設(shè)計(jì)時大,進(jìn)入除霧器的實(shí)際煙氣流速大于除霧器能夠承受的流速極限,導(dǎo)致已被除霧器除去的漿液隨高速煙氣“二次攜帶”經(jīng)由煙囪進(jìn)入大氣中。由于溫度不高(一般45~60℃),煙氣處于飽和狀態(tài),含水蒸汽量較大,密度較大,抬升力小,煙氣不易擴(kuò)散,隨著大氣溫度降低,溫差使煙氣中飽和水蒸汽較快冷凝,冷凝液在煙囪附近降落,從而產(chǎn)生了“煙囪雨”現(xiàn)象。當(dāng)煙氣中不僅含有液態(tài)水,還含有石膏及其他顆粒物漿液時,煙氣經(jīng)過煙囪隨著溫度的降低凝結(jié)成液滴,從而產(chǎn)生“石膏雨”現(xiàn)象[2]。

  2工藝優(yōu)化與技術(shù)創(chuàng)新

  通過對脫硫工藝、運(yùn)行工況以及環(huán)保要求進(jìn)行研究,針對漿液中毒、廢水排放、石膏品質(zhì)波動等幾大難點(diǎn)問題,結(jié)合理論與實(shí)際,對脫硫系統(tǒng)進(jìn)行改良與技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行。

  2.1中毒漿液的處理

  2.1.1針對漿液起泡現(xiàn)象:首先可適量投加消泡劑來控制、消除漿液泡沫,維持漿液穩(wěn)定;其次,從源頭減少、控制發(fā)泡物質(zhì)Mg2+含量,通過對進(jìn)廠的每車脫硫劑進(jìn)行篩分、水洗,檢查泡沫、粒度以及化學(xué)成分,現(xiàn)石灰石粉中MgCO3含量從原來的10%左右降至現(xiàn)在的5%左右;再次加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、檢修力度,提高故障處理效率。

  2.1.2針對漿液變質(zhì)失效問題:首先調(diào)整配礦結(jié)構(gòu),穩(wěn)定SO2濃度,控制煙氣中油份、有機(jī)物、氯離子等含量,減少引起漿液品質(zhì)惡化的有害物質(zhì);其次提高機(jī)頭除塵效率,對機(jī)頭除塵設(shè)施定期檢修維護(hù),及時更換極板、極線,調(diào)整最佳運(yùn)行參數(shù)(二次電流和電壓等),從而控制進(jìn)入吸收塔漿液的粉塵量;同時加強(qiáng)廢水處理設(shè)備的維護(hù)、點(diǎn)檢,確保其有效作業(yè)率。當(dāng)漿液失效后,先投加消泡劑、增效劑等進(jìn)行預(yù)處理,效果不明顯時,則進(jìn)行漿液置換,即用新制石灰石粉漿液置換中毒漿液,同時增加脫水頻率,將有害物質(zhì)隨同廢水脫除。

  2.1.3針對中毒漿液的處理:在原有設(shè)備上進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)與創(chuàng)新:即在原有設(shè)備基礎(chǔ)上增加一套中毒漿液強(qiáng)制脫水處理裝置,在事故漿液箱與石膏旋流器之間增加一路管道和漿液返回泵,將中毒漿液儲存于事故漿液箱,空出吸收塔重新制漿使脫硫系統(tǒng)正常開機(jī)投運(yùn),事故漿液箱內(nèi)的中毒漿液經(jīng)漿液返回泵直接進(jìn)入石膏旋流器分離,經(jīng)真空皮帶脫水機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制脫水等處理。這個方法很好地解決了漿液中毒影響脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行的問題,確保了脫硫設(shè)施與燒結(jié)機(jī)的同步運(yùn)行率。裝置圖見圖2。

  2.2脫硫廢水的外排與處理

  結(jié)合新鋼燒結(jié)煙氣脫硫廢水的物質(zhì)成分與含量(見表4脫硫廢水化驗(yàn)成分表)以及氯離子濃度大于1000mg/L時對水渣產(chǎn)生不利影響的性質(zhì),否決了將脫硫廢水引入煉鐵沖渣池中沖渣的方案后,選用廢水內(nèi)部回用原則,即新建一座廢水緩沖池(150m3),將處理后沉淀池中的脫硫廢水全部排入緩沖池內(nèi)儲存,由緩沖池增設(shè)一路管道延至7#燒結(jié)機(jī)配料生石灰消化器(見圖3),根據(jù)生產(chǎn)消化用水需要由水泵均勻地將緩沖池內(nèi)的廢水引至7#燒結(jié)機(jī)配料生石灰消化使用,從而實(shí)現(xiàn)4#、5#、6#機(jī)脫硫廢水“零排放”,防止水體污染。預(yù)計(jì)每天節(jié)約水資源210t,合計(jì)年節(jié)約5萬余元。

  2.3改善與穩(wěn)定石膏品質(zhì)研究

  為穩(wěn)定和改善石膏品質(zhì),結(jié)合脫硫系統(tǒng)運(yùn)行情況,采取以下措施:

  2.3.1優(yōu)化操作

 ?、偌哟笙輨?、增效劑使用量,提高脫硫效率;

 ?、谘娱L氧化時間,使CaSO3充分氧化,生成CaSO4˙2H2O;

  ③減少石灰石漿液供給量,將出口SO2濃度由原來的100mg/Nm3改為控制在200mg/Nm3以內(nèi),以保證石膏品質(zhì)達(dá)標(biāo);

  ④采用生石灰替代石灰石粉作脫硫劑使用,不但脫硫率迅速提高,而且SO3品質(zhì)有明顯提升。

  2.3.2調(diào)整運(yùn)行參數(shù)

 ?、僬{(diào)整制漿密度。石灰石漿液密度由原來1250kg/m3調(diào)整為1150kg/m3,以提高脫硫劑利用率,使反應(yīng)完全;

 ?、谡{(diào)整脫膏密度。吸收塔內(nèi)漿液脫膏密度由1140~1200kg/m3調(diào)整為1150~1200kg/m3。

  2.3.3改良設(shè)備

 ?、賹ρ趸L(fēng)機(jī)進(jìn)行清理,氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行時由原來的放散改為不放散,由一開一備改為兩臺同時開啟。氧化風(fēng)量壓力從54kPa提高到87kPa;

 ?、趯ρ趸L(fēng)管進(jìn)行改造,提升風(fēng)管高度,防止吸收塔漿液溢流,同時增加一路壓縮空氣,使之接入氧化風(fēng)管內(nèi),增加氧化風(fēng)量;

  ③對噴淋層噴嘴進(jìn)行檢查清理,對兩臺循環(huán)泵葉輪進(jìn)行更換,提高漿液覆蓋面積和循環(huán)泵壓力,有效提高脫硫效率。

  2.3.4經(jīng)過調(diào)整運(yùn)行參數(shù)、優(yōu)化工藝操作、改良/改進(jìn)設(shè)備等一系列措施,石膏的有效成分SO3由原來的34%左右變成現(xiàn)在的平均在39%以上,最高達(dá)到45%,石膏品質(zhì)變化情況見表5。

  2.4“煙囪雨”/“石膏雨”的防治

  2.4.1運(yùn)行管理上:制定《改善煙囪雨措施》管理文件,加強(qiáng)運(yùn)行管理,杜絕操作原因引起的“煙囪雨”和“石膏雨”;

  2.4.2設(shè)備技術(shù)上:對除霧器沖洗管道進(jìn)行加固、對對接口進(jìn)行改造,控制除霧器堵塞等設(shè)備原因引起的“煙囪雨”和“石膏雨”。

  3結(jié)論

  為滿足環(huán)保要求,確保脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定、高效運(yùn)行,我廠一方面嚴(yán)格控制出口SO2濃度、粉塵排放濃度,滿足GB28662-2012《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放要求,完成新鋼公司SO2減排任務(wù);另一方面通過調(diào)整操作、改造設(shè)備以及優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行,解決了運(yùn)行中存在的瓶頸問題,提高脫硫系統(tǒng)與燒結(jié)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行率,同時降本增效,節(jié)省投入,使石灰石-石膏濕法脫硫設(shè)施運(yùn)行更穩(wěn)定、更環(huán)保、更經(jīng)濟(jì),做到真正意義的節(jié)能環(huán)保。

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