當(dāng)前位置:全球化工設(shè)備網(wǎng) > 技術(shù) > 論文文集 > 正文

燃煤機(jī)組煙氣超低排放改造技術(shù)路線及效果分析

作者: 2016年12月08日 來源: 瀏覽量:
字號:T | T
概述   2014年9月12日,國家發(fā)改委、國家環(huán)保部、國家能源局聯(lián)合發(fā)文“關(guān)于印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計(jì)劃(2014—2020年)》的通知”中要求,穩(wěn)步推進(jìn)東部地區(qū)現(xiàn)役30萬千瓦及以上公用燃煤發(fā)

  概述

  2014年9月12日,國家發(fā)改委、國家環(huán)保部、國家能源局聯(lián)合發(fā)文“關(guān)于印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計(jì)劃(2014—2020年)》的通知”中要求,穩(wěn)步推進(jìn)東部地區(qū)現(xiàn)役30萬千瓦及以上公用燃煤發(fā)電機(jī)組和有條件的30萬千瓦以下公用燃煤發(fā)電機(jī)組實(shí)施大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值的環(huán)保改造。燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值(即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50mg/m3)。為更好地適應(yīng)環(huán)保新形勢,根據(jù)現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施現(xiàn)狀,決定按行動計(jì)劃進(jìn)行改造,進(jìn)一步減少污染物排放,達(dá)到江蘇省超低排放要求,即煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不大于5、35、50mg/Nm3。

  改造前脫硫、除塵系統(tǒng)簡介

  機(jī)組采用國內(nèi)自主研發(fā)的OI2-WFGD大型燃煤機(jī)組石灰石—石膏濕法脫硫技術(shù)制造的脫硫系統(tǒng),脫硫系統(tǒng)于2011年改造投運(yùn),脫硫設(shè)計(jì)效率大于97%,保證效率為95%,目前脫硫排放SO2濃度小于100mg/Nm3,在FGD入口SO2濃度小于1600mg/Nm3情況下,脫硫排放SO2濃度小于50mg/Nm3。電除塵器為蘭州電力修造廠設(shè)計(jì)制造的雙室四電場靜電除塵器,設(shè)計(jì)除塵效率≥99.7%,排放濃度小于50mg/m3。

  超低排放改造技術(shù)路線

  1、脫硫超低排放技術(shù)

  根據(jù)目前運(yùn)行工況、污染物排放水平及場地空間,為達(dá)到改造后脫硫效率大于98.6%,并找出適合的脫硫超低排放改造最佳方案,對目前各環(huán)保公司脫硫技術(shù)進(jìn)行了分析。

  1)石灰石-石膏法單塔空塔技術(shù)

  煙氣從吸收塔中部進(jìn)入,從塔頂部離開,從上至下依次為多層噴淋層、多級除霧器。吸收漿液從塔底進(jìn)入,使得吸收塔底部的漿液pH值升高,并在循環(huán)泵的抽吸作用下,從塔頂噴淋而下,與煙氣形成逆流。隨著SO2吸收過程的進(jìn)行,pH值逐漸降低,并逐漸完成氧化過程,石膏漿液底部排出。該脫硫技術(shù)為傳統(tǒng)脫硫技術(shù),對于當(dāng)煙氣中二氧化硫濃度不大于3000mg/m3時(shí)可以通過加裝4~5層噴淋層實(shí)現(xiàn)二氧化硫排放濃度達(dá)到35mg/m3以下。

  圖一:石灰石-石膏法空塔示意圖

  2)石灰石-石膏法單塔雙循環(huán)

  在脫硫塔內(nèi)設(shè)置積液盤將脫硫區(qū)分隔為上、下循環(huán)脫硫區(qū),下循環(huán)脫硫區(qū)、下循環(huán)中和氧化池及下循環(huán)泵共同形成下循環(huán)脫硫系統(tǒng),上循環(huán)脫硫區(qū)、上循環(huán)中和氧化池及上循環(huán)泵共同形成上循環(huán)脫硫系統(tǒng)。下循環(huán)段pH值控制在5.3左右,漿液停留時(shí)間在4~6分鐘,完成預(yù)吸收及氧化亞硫酸鈣過程,此級循環(huán)的主要功能是保證優(yōu)異的亞硫酸鈣氧化效果和充足的石膏結(jié)晶時(shí)間。上循環(huán)段pH值控制在6左右(石灰石相對過量),實(shí)現(xiàn)二氧化硫高效吸收,此級循環(huán)實(shí)現(xiàn)主要的脫硫洗滌過程。這樣在一個(gè)脫硫塔內(nèi)形成相對獨(dú)立的雙循環(huán)脫硫系統(tǒng),煙氣的脫硫由雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)共同完成。

  圖二:石灰石-石膏法單塔雙循環(huán)示意圖

  3)石灰石-石膏法雙塔雙循環(huán)

  雙塔雙循環(huán)技術(shù)是單塔技術(shù)的延伸,該工藝采用兩個(gè)吸收塔串聯(lián)運(yùn)行,通過一、二級吸收塔的pH值實(shí)現(xiàn)分區(qū)控制,一級吸收塔低pH值運(yùn)行,利于石膏氧化結(jié)晶,二級吸收塔高pH值運(yùn)行,利于高效脫硫。一級吸收塔設(shè)計(jì)脫硫效率約80~90%,出口SO2濃度約500~700mg/m3;二級吸收塔設(shè)計(jì)脫硫效率約93~95%,出口控制在35mg/m3以下。

  圖三:石灰石-石膏法雙塔雙循環(huán)示意圖

  4)石灰石-石膏法托盤塔

  托盤塔是在噴淋空塔的漿液噴嘴下部設(shè)置1~2層布滿小孔的塔板,吸收漿液從噴嘴噴出,在塔板上形成一定厚度的液層,當(dāng)煙氣進(jìn)入噴淋塔后,被托盤分散成小股氣流,并在托盤液層中鼓泡進(jìn)行氣液相接觸,完成二氧化硫吸收的過程。托盤可保持一定高度的液膜,增加了煙氣在吸收塔中的停留時(shí)間,起到充分吸收煙氣中部分污染成分的作用,從而有效降低液氣比,提高了吸收劑的利用率,增加了脫硫效率。

  圖四:石灰石-石膏法托盤塔示意圖

  5)石灰石-石膏法旋匯耦合塔

  利用氣體動力學(xué)原理,通過特制的旋匯耦合裝置產(chǎn)生氣液旋轉(zhuǎn)翻騰的湍流空間,氣液固三相充分接觸,大大降低了氣液膜傳質(zhì)阻力,大大提高傳質(zhì)速率,迅速完成傳質(zhì)過程,由于增加了氣體的漩流速度,具有脫硫效率高和除塵效率高的優(yōu)點(diǎn)。

  圖五:石灰石-石膏法旋匯耦合塔

  6)各脫硫技術(shù)對比表

  7)技術(shù)方案選擇

  受脫硫改造場地限制,采用雙塔雙循環(huán)工藝的難度較大,其余幾個(gè)方案不增加占地或增加較少,可行性相對較高。根據(jù)現(xiàn)場具體情況和特點(diǎn):設(shè)備新、FGD入口SO2含量不高、場地小等特點(diǎn),結(jié)合單塔雙循環(huán)和單塔空塔技術(shù),將原有吸收塔加高并增加一臺漿液循環(huán)泵,增加的漿液循環(huán)泵安裝在副吸收塔(增建漿液緩沖氧化池)的方案,此方案既節(jié)約了用地,又避免了造價(jià)、能耗的劇增。

  2、煙塵超低排放技術(shù)

  要達(dá)到煙塵超低排放,必須采用協(xié)同除塵技術(shù),如脫硫前電除塵、電袋除塵、布袋除塵,脫硫協(xié)同除塵,脫硫后濕式電除塵等,對各除塵技術(shù)特點(diǎn)進(jìn)行了分析。

  1)電除塵技術(shù)

  電除塵器除塵效率易受燃煤、飛灰特性影響,要達(dá)到超低排放要求,需對電除塵器進(jìn)行擴(kuò)容改造,包括低(低)溫電除塵、電場煙氣流場優(yōu)化、配置高效電源、高效清灰優(yōu)化,控制除塵器出口粉塵濃度為20mg/m3以下;當(dāng)達(dá)不到20mg/m3以下時(shí),可考慮進(jìn)行電除塵器擴(kuò)容改造。

  2)布袋除塵技術(shù)

  布袋除塵器出口煙塵排放濃度不受燃煤和煙塵特性的影響,特別是用于收集高比電阻煙塵及微細(xì)煙塵(電除塵器較難收集)具有較強(qiáng)的優(yōu)勢。但布袋除塵器與電除塵器相比存在設(shè)備阻力大(1200~1500Pa),維護(hù)費(fèi)用高,對煙氣溫度、煙氣成分較敏感,舊濾袋無法達(dá)到資源化利用等缺點(diǎn)。布袋除塵器一般適宜于不超過25g/m3進(jìn)口煙塵濃度,當(dāng)煙塵中的“SiO2+Al2O3”含量較高時(shí)將會對濾袋的磨損加劇。布袋除塵器出口煙塵排放濃度可控制在20mg/m3以下。

  3)電袋除塵技術(shù)

  電袋復(fù)合除塵器是靜電除塵和過濾除塵機(jī)理有機(jī)結(jié)合的一種復(fù)合除塵器,一般是在前級采用電除塵器,后級采用布袋除塵器。煙氣中80%左右的煙塵在電場內(nèi)荷電被收集下來,剩余煙塵隨煙氣進(jìn)入布袋收塵區(qū)。對除塵器進(jìn)行技術(shù)改造時(shí),通常保留一級電場,而將其余電場的空間改造為布袋除塵器。電袋復(fù)合除塵器除具有布袋除塵器的優(yōu)點(diǎn)外,相比布袋除塵器還具有運(yùn)行阻力較低(800~1000Pa)、除塵效率高、可適應(yīng)高濃度煙塵、濾袋壽命長等優(yōu)點(diǎn)。但仍然存在維護(hù)費(fèi)用較高,對煙氣溫度、煙氣成分較敏感,舊濾袋無法達(dá)到資源化利用等缺點(diǎn)。電袋復(fù)合除塵器出口煙塵排放濃度可控制在20mg/m3以下。

  4)濕法脫硫協(xié)同除塵技術(shù)

  石灰石-石膏濕法脫硫具有協(xié)同除塵作用,通過優(yōu)化脫硫吸收塔結(jié)構(gòu),改進(jìn)噴嘴型式和噴淋層覆蓋率及采用高效除霧器或增加管式除霧器技術(shù),盡量提高脫硫裝置的綜合除塵效率達(dá)到70%以上。

  5)濕式除塵器技術(shù)

  濕式電除塵器通過電場力及荷電水霧的碰撞攔截、吸附凝并,共同對煙塵粒子起捕集作用,利用水將收塵極上捕獲的煙塵沖刷到灰斗中隨水排出。濕式電除塵器系統(tǒng)阻力小于400Pa,出口煙塵排放濃度小于5mg/m3。

  6)技術(shù)方案選擇

  綜合以上分析,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,排除了煙氣系統(tǒng)阻力增加很多的電袋或布袋除塵技術(shù),采用脫硫裝置前電除塵、濕法脫硫協(xié)同除塵與脫硫后濕式除塵器相結(jié)合的除塵方式。

  a)脫硫裝置前電除塵器方案選擇

  為使現(xiàn)有除塵器,改造后效率達(dá)到99.9%,出口排放濃度降至20mg/Nm3,在現(xiàn)有的條件下,又分析了兩種方案:一、將電除塵器改造為旋轉(zhuǎn)電極,同時(shí)輔以電源改造;二、增加低溫省煤器,除塵器本體進(jìn)行電源升級改造,在除塵器前設(shè)置前端換熱器,將除塵器入口煙溫降至煙氣酸露點(diǎn)溫度以下,同時(shí)輔以電源升級改造。這兩種方案均可將除塵器出口煙塵濃度降至20mg/Nm3,但旋轉(zhuǎn)電極可靠性較低,目前國內(nèi)投運(yùn)的電廠故障率較高,而增加低溫省煤器的方案既利用了一部分余熱,又能提高除塵效率,因此,脫硫前電除塵選擇低溫省煤器加電源升級方案。

  b)濕法脫硫協(xié)同除塵方案選擇

  由于脫硫系統(tǒng)已經(jīng)完成了噴嘴和噴淋層優(yōu)化改造,本次改造增加了管式除霧器。

  c)脫硫后濕式除塵器方案選擇

  濕式電除塵器根據(jù)極板材質(zhì)的不同,大致可分為金屬極板濕式電除塵,導(dǎo)電玻璃鋼極板濕式電除塵,及柔性極板濕式電除塵等幾種類型。按布置方式的不同,又可分為臥式布置濕式電除塵器和立式布置濕式電除塵器。

  根據(jù)以上各方面比較對比,結(jié)合場地等綜合分析,選擇了立式管式導(dǎo)電玻璃鋼濕式電除塵器。

  改造效果

  超低排放改造分別于2015年完成,并順利通過了168小時(shí)試運(yùn)。按照超低排放要求,分別對兩臺機(jī)組進(jìn)行了性能試驗(yàn),具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)見下表:

  1)脫硫除塵試驗(yàn)數(shù)據(jù)表:

  2)脫硫除塵試驗(yàn)數(shù)據(jù)表2:

  從以上數(shù)據(jù)可以看出,脫硫、除塵改造選擇的技術(shù)方案是可行且正確的,超低排放改造后,SO2及煙塵均能達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn),即煙塵、SO2排放濃度分別不大于5、35mg/Nm3,改造效果良好。

全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標(biāo)簽:

分享到:
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062