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“W”型火焰鍋爐低NOx改造后燃燒優(yōu)化

作者: 2016年12月02日 來源: 瀏覽量:
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摘要:為解決300MW“w”型火焰鍋爐NOx排放濃度過高的問題,針對300MW“W”型電廠鍋爐的特性,進(jìn)行低氮改造,通過低氮燃燒器更換,合理布置燃盡風(fēng)、乏氣風(fēng),達(dá)到了降低NOx排放的效果;同時(shí)鍋爐蒸

  摘要:為解決300MW“w”型火焰鍋爐NOx排放濃度過高的問題,針對300MW“W”型電廠鍋爐的特性,進(jìn)行低氮改造,通過低氮燃燒器更換,合理布置燃盡風(fēng)、乏氣風(fēng),達(dá)到了降低NOx排放的效果;同時(shí)鍋爐蒸汽參數(shù)也得到了提高。但是改造也帶來了爐膛結(jié)焦、帶負(fù)荷困難等問題,仍需進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)行措施,以確保鍋爐綜合運(yùn)行效益得到提升。

  關(guān)鍵詞:“W”型火焰鍋爐;低氮燃燒改造;運(yùn)行調(diào)整;結(jié)焦

  前言

  隨著環(huán)保要求的提高,火電廠污染物排放控制問題,已越來越受到政府的關(guān)注和重視。早期投運(yùn)的鍋爐低氮燃燒技術(shù)相對落后,NOx排放質(zhì)量濃度普遍較高,盡管在鍋爐尾部增設(shè)煙氣脫硝裝置,但仍不能滿足超低排放要求;再者煙氣脫硝深度運(yùn)行,會給鍋爐運(yùn)行帶來不利影響。而低氮燃燒改造是一種經(jīng)濟(jì)、有效的減排方法。因此,低氮燃燒技術(shù)應(yīng)作為燃煤電廠實(shí)現(xiàn)氮氧化物超低排放的首選技術(shù)。

  鍋爐概述:菏澤發(fā)電有限公司二期工程#3、#4鍋爐系英國巴布科克有限公司制造的與300MW機(jī)組配套鍋爐,鍋爐設(shè)計(jì)為亞臨界壓力、中間一次再熱、自然循環(huán)、固態(tài)排渣,配300MW汽輪發(fā)電機(jī)組,采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),單爐膛,“W”型火焰燃燒方式,露天布置。再熱汽溫通過爐底注入熱風(fēng)調(diào)節(jié),并設(shè)有一級事故噴水減溫。鍋爐采用輕型敷管式爐墻、全懸吊鋼結(jié)構(gòu)型式。汽包中心高度49.9m,采用“W”火焰燃燒方式,在23m高度爐拱處分為上、下兩個(gè)部分,下爐膛截面為19320×15630mm,呈八角形;上爐膛為19320×7176mm,呈長方形,爐膛容積6557m3(如下圖所示)。

  該爐制粉系統(tǒng)配有3臺美國Svedala公司制造的雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),每臺磨分為兩端,每端各連接一粗粉分離器,由粗粉分離器出口的一次風(fēng)管道在爐本體28m處又通過分配器分為2根,三臺磨煤機(jī)共有12根一次風(fēng)管道至燃燒器前,每一管道連接一臺旋風(fēng)子分離器(進(jìn)行濃淡分離,分為煤粉流、乏氣流兩部分,分別進(jìn)入爐膛燃燒)。燃燒器設(shè)計(jì)為直流縫隙式,共有24個(gè)煤粉燃燒器,前后拱各12個(gè),每個(gè)煤粉燃燒器兩側(cè)各有一個(gè)二次風(fēng)噴口。二次風(fēng)前后墻各3個(gè)風(fēng)箱,與二次風(fēng)相對應(yīng),煤粉燃燒器前后墻也各分為3組,每組4個(gè)燃燒器(如圖2所示)。

  1鍋爐改造前存在的問題及原因分析

  1.1存在的問題

  鍋爐飛灰可燃物、爐渣含碳量高,鍋爐效率低;NOx排放量較高,環(huán)保壓力大(如表1所示)。

  1.2原因分析

  1.2.1鍋爐燃燒效率偏低的原因?yàn)椋?o:p>

  (1)鍋爐排煙溫度高和空預(yù)器漏風(fēng)率偏大,造成排煙熱損失較大;

  (2)煤種為較難燃盡的貧煤或無煙煤,灰渣含碳量偏高,造成機(jī)械熱損失增加;

  (3)由于每臺磨煤粉細(xì)度的偏差較大以及一次風(fēng)風(fēng)速分布不均勻致使各燃燒器著火點(diǎn)之間偏差較大,造成著火距離較遠(yuǎn)的區(qū)域煤粉燃燒不充分,增加機(jī)械熱損失。

  1.2.2鍋爐NOx排放量高原因分析

  (1)燃燒器噴口布置不合理

  拱部每組燃燒器噴口布置不利于降低NOx排放量:燃燒器的一、二次風(fēng)噴口呈相間密集布置(見圖3),由于二次風(fēng)速遠(yuǎn)高于一次風(fēng)速,一次風(fēng)離開噴口后即混入二次風(fēng)中使一次風(fēng)速增加,在離開一次風(fēng)噴口的一段距離內(nèi),一次風(fēng)氣流即完全混入二次風(fēng)中。由以上分析可知,一次風(fēng)離開噴口后即混入二次風(fēng)中,使一次風(fēng)速迅速升至最大并達(dá)到與二次風(fēng)速相等。這就使得鍋爐運(yùn)行時(shí)一次風(fēng)煤粉氣流長期處于富氧燃燒狀態(tài),導(dǎo)致煤粉燃燒初期熱力型NOx和燃料型NOx生成量都較高。從原鍋爐的設(shè)計(jì)參數(shù)可知,原鍋爐拱上二次風(fēng)風(fēng)率達(dá)到65-80%,這種配風(fēng)方式一方面使得下爐膛過量空氣系數(shù)過大,使得所有煤粉一進(jìn)入爐膛就處于富氧燃燒狀態(tài),這雖然有利于煤粉燃盡,但同時(shí)也為燃料型NOX的大量生成創(chuàng)造了有利條件。

  (2)燃燒器組整體布置不合理

  布置增加了局部熱流密度,使沿爐膛寬度方向熱負(fù)荷分布不均勻,造成局部溫度區(qū)分布較多,下爐膛局部溫度遠(yuǎn)超過1500℃,造成熱力型NOx呈指數(shù)上升而生成了大量NOx。(如圖4)

  (3)爐膛配風(fēng)不合理

  爐膛配風(fēng)從降低NOx排放角度來看,存在兩個(gè)缺陷:鍋爐配風(fēng)包括拱上的一次風(fēng)、乏氣、二次風(fēng)和貼壁風(fēng)和拱下送入的分級風(fēng),未配有專用于降低NOx排放的燃盡風(fēng);拱上風(fēng)率高達(dá)85%,拱下用于分級燃燒送入的分級風(fēng)風(fēng)率僅15%,且分級風(fēng)噴口呈組布置,每組分級風(fēng)間距達(dá)1.5m,分級風(fēng)易于衰減,分級燃燒程度很有限。

  2.低NOx燃燒改造方案

  2.1為避免二次風(fēng)過早混入一次風(fēng)粉氣流中,改變原一、二次風(fēng)的布置方式,單組燃燒器一次風(fēng)噴口集中并排布置,將二次風(fēng)噴口部分集中布置于一次風(fēng)的兩側(cè),以實(shí)現(xiàn)拱上燃料和空氣的分級布置。緊貼一次風(fēng)的二次風(fēng)攜帶一次風(fēng)下射并提供煤粉前期燃燒所需過量空氣,外側(cè)的二次風(fēng)在下射入一定深度后才與其混合并繼續(xù)深入,從而在拱上形成一次風(fēng)與二次風(fēng)分離、二次風(fēng)分成兩級而逐步攜帶一次風(fēng)粉下行的低NOx燃燒器布置方式,使一次風(fēng)煤粉長時(shí)間處于遠(yuǎn)離化學(xué)當(dāng)量比燃燒狀態(tài),抑制了燃料型NOx的生成。

  2.2燃燒器重新分組,即沿爐膛寬度方向均勻布置,降低燃燒器局部區(qū)域的熱流密度,使沿爐膛寬度方向的溫度分布均勻,降低熱力型NOx的生成。

  2.3分級風(fēng)下傾45°并分兩級噴入爐膛,推遲了煤粉氣流與分級風(fēng)的混合,在下爐膛實(shí)現(xiàn)了第二級的空氣分級燃燒,使煤粉處于低氧燃燒,抑制了NOx的生成。

  2.4下爐膛出口1m處布置占總風(fēng)量10%且下傾45°噴入的燃盡風(fēng),實(shí)現(xiàn)了第三級分級燃燒。由于一次風(fēng)粉垂直下射進(jìn)入下爐膛,受二次風(fēng)引射作用沿近前、后水冷壁側(cè)下行,而燃盡風(fēng)在靠近下爐膛出口1m處向爐膛中心傾斜45°噴入,因此燃盡風(fēng)不會混入一次風(fēng)粉中參與燃燒。由于一次風(fēng)粉在深入到冷灰斗中部后折轉(zhuǎn)上行,煤粉顆粒在下爐膛出口區(qū)域與燃盡風(fēng)混合之前長期處于還原性氣氛下燃燒。

  由以上分析可知:燃燒器噴口重新布置實(shí)現(xiàn)燃料和空氣的分級燃燒、分級風(fēng)下傾以及下爐膛出口1m處加燃盡風(fēng),使一次風(fēng)煤粉長時(shí)間處于遠(yuǎn)離化學(xué)當(dāng)量比燃燒狀態(tài),抑制了燃料型NOx的生成;沿爐膛寬度方向燃燒器組均勻布置均勻溫度分布抑制熱力型NOx的生成,從而降低鍋爐NOx的排放量。

  3加強(qiáng)著火和穩(wěn)然,提高鍋爐效率措施

  3.1因兩側(cè)二次風(fēng)的引射作用,在一次風(fēng)噴口集中并排布置的區(qū)域形成回流區(qū),可回流部分煙氣,有利于煤粉的著火和穩(wěn)然;

  3.2分級風(fēng)下傾45°減輕了流場偏斜,使?fàn)t內(nèi)燃燒更穩(wěn)定;

  3.3一次風(fēng)噴口集中并排布置在提高一次風(fēng)粉動量的同時(shí)還延緩了射流衰減,即避免了火焰短路,從而延長了一次風(fēng)粉的行程而提高燃盡;

  3.4動量大、剛性強(qiáng)的二次風(fēng)密集布置,緊貼一次風(fēng)布置的內(nèi)側(cè)二次風(fēng)先攜帶一次風(fēng)下行,在一次風(fēng)粉和內(nèi)二次風(fēng)流衰減至一定程度后再由外側(cè)二次風(fēng)攜帶繼續(xù)深入下爐膛,從而延長了一次風(fēng)粉的行程而提高燃盡;

  3.5分級風(fēng)分成兩級并下傾45°噴入爐膛,一方面能攜帶煤粉進(jìn)一步向下深入爐膛而延長了一次風(fēng)粉的行程,另一方面能及時(shí)供給燃燒所需要的空氣,使?fàn)t內(nèi)燃燒更均勻,從而提高燃盡;

  3.6燃盡風(fēng)在下爐膛出口1m處下傾45°噴入,可增強(qiáng)煙氣氣流的后期擾動,可促進(jìn)煤粉氣流的燃盡;燃盡風(fēng)降低NOx生成,但必須使燃盡風(fēng)射流能與上行煙氣充分混合,從而保證煤粉燃燒所需要的氧量,以降低爐膛出口的飛灰可燃物含量。為保證燃盡風(fēng)射流沿爐膛深度方向與煙氣充分混合,就必須盡可能地使燃盡風(fēng)射流沖到爐膛中部,這就需要足夠大的動量和足夠強(qiáng)的剛度而不易衰減。

  將燃盡風(fēng)噴口沿爐寬方向均勻布置以減輕燃盡風(fēng)射流的衰減,占總風(fēng)量10%、風(fēng)速等同于二次風(fēng)的燃盡風(fēng)下傾45°(與水平方向夾角)噴入下爐膛出口,燃盡風(fēng)射流到大爐膛中心的混合點(diǎn)距大屏底部的距離為10m,燃盡風(fēng)在煤粉顆粒的反應(yīng)時(shí)間為1.406s,保證了足夠長的停留時(shí)間。

  4.方案實(shí)施

  4.1燃燒器改造目前“W”型火焰鍋爐NOx生成較多的主要原因就是富氧燃燒,火焰高度集中,為進(jìn)一步降低Nox排放,減少對環(huán)境的污染,將原單旋風(fēng)筒煤粉燃燒器

  改造為變化噴口布置方式,乏氣噴口下移(如下圖5所示)

  4.2設(shè)置分級風(fēng)箱,提高分級風(fēng)率。

  原設(shè)計(jì)一次風(fēng)粉在進(jìn)入燃燒器前先經(jīng)過一個(gè)旋風(fēng)筒式分離器進(jìn)行煤粉濃縮分離,濃相氣流進(jìn)入爐膛外側(cè)的煤粉噴嘴,淡相氣流進(jìn)入爐膛內(nèi)側(cè)的乏氣噴嘴。每組燃燒器內(nèi)一、二次風(fēng)噴口間隔布置,在爐內(nèi)一、二次風(fēng)以直流方式垂直下射進(jìn)入爐膛,形成“W”形大回流長火焰燃燒方式。磨煤機(jī)與燃燒器對應(yīng)布置示意圖(見下圖6),煤粉燃燒器與二次風(fēng)的設(shè)計(jì)參數(shù)(見下表2),采用該種燃燒方式,在設(shè)計(jì)煤種下的最低不投油穩(wěn)燃負(fù)荷為50%BMCR。

  為了深化空氣分級,優(yōu)化空氣流場,新設(shè)分級風(fēng)箱、新的分級風(fēng)噴口,出口加裝可調(diào)導(dǎo)流板、布風(fēng)板,分級風(fēng)率有所提高,噴口面積增大,并與水平方向呈一定角度噴入爐膛。

  4.3增設(shè)燃盡風(fēng)為進(jìn)行全爐膛空氣分級降低燃料NOx和熱力NOx的生成,在燃燒器層由二次風(fēng)箱引出部分二次風(fēng)在上爐膛一定位置噴入,加裝OFA風(fēng)道、膨脹節(jié)、OFA風(fēng)箱、風(fēng)量調(diào)擋板、燃盡風(fēng)噴嘴、流量測量、執(zhí)行機(jī)構(gòu)及附件等,水冷壁管重新彎管等設(shè)施。

  4.4加設(shè)圍燃帶為增加爐膛溫度水平,強(qiáng)化燃燒,在爐膛拱部增加拱部衛(wèi)燃帶,并增大垂直墻部分衛(wèi)燃帶面積。

  4.5更換靜態(tài)粗粉分離器制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)出口煤粉靜態(tài)分離器改造更換為自除雜物型動靜態(tài)分離器,分離器轉(zhuǎn)子采用變頻調(diào)速控制,電機(jī)減速機(jī)直連式結(jié)構(gòu)變頻馬達(dá)。磨煤機(jī)分離器采用動靜態(tài)旋轉(zhuǎn)分離器,動葉片轉(zhuǎn)速可調(diào),靜葉片角度可在分離器外部調(diào)整,以適應(yīng)煤種變化,保證煤粉細(xì)度合格。

  5.低NOx燃燒改造后的運(yùn)行情況

  5.1低氮改造后的燃燒器著火情況良好,爐內(nèi)燃燒較穩(wěn)定,主汽溫和再熱汽溫均能滿足運(yùn)行要求,隨負(fù)荷波動汽溫有小幅波動,目前隨著爐膛溫度水平的提升及燃燒穩(wěn)定性的提高,升降負(fù)荷汽溫波動;

  5.2飛灰含碳量偏高,300MW負(fù)荷下約為13%左右,入爐煤粉過粗,3臺磨煤粉細(xì)度R90從11%至20%不等,平均約為16%;

  5.3分離器回粉管鎖氣器動作不靈,導(dǎo)致回粉管堵塞。

  5.4啟動初期SCR反應(yīng)器入口NOx排放值約600mg/Nm3,之后將拱上二次風(fēng)門開大后,著火初期氧量增大,導(dǎo)致SCR入口NOx上升約200mg/Nm3,因此,NOx濃度有調(diào)節(jié)空間,在兼顧爐效的同時(shí)盡量降低SCR入口的NOx濃度。

  5.運(yùn)行注意事項(xiàng)及需解決的問題

  5.1磨煤機(jī)停止時(shí)及時(shí)關(guān)閉對應(yīng)的濃、淡粉閥,以防在主氣和乏氣噴口之間形成熱循環(huán)回路,導(dǎo)致乏氣管道燒紅。

  5.2低氮改造后爐膛增加了部分衛(wèi)燃帶,為此機(jī)組長或主值每班次至少應(yīng)對12米、25米層各看火孔看火一次;并注意檢查爐底出渣量、渣樣是否正常,以判斷爐膛是否有結(jié)焦現(xiàn)象,注意加強(qiáng)調(diào)整。

  5.3為防止?fàn)t膛結(jié)焦,氧量一般應(yīng)維持在3.5%以上。

  5.4燃盡風(fēng)噴口為擺動式噴口,可實(shí)現(xiàn)上、下各30度,左、右各20度的擺動,其中上、下擺動為電動,可在一定程度上調(diào)節(jié)火焰中心高度,以改變主、再汽溫。燃盡風(fēng)量由鍋爐前、后墻四個(gè)燃盡風(fēng)道上的風(fēng)門進(jìn)行調(diào)節(jié)。分級風(fēng)導(dǎo)流板下傾角度為手動可調(diào),在調(diào)試階段確定角度。F風(fēng)導(dǎo)流板的角度可改變拱上主氣流的下沖深度,下傾角度越大可使拱上氣流下沖越深。開啟燃盡風(fēng)擋板時(shí)應(yīng)緩慢,避免快開快關(guān),特別是在加負(fù)荷過程中,由于氧量過低,可能造成汽溫波動。

  5.5鍋爐運(yùn)行期間,通過對燃燒器觀火孔區(qū)域的結(jié)焦情況進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)在部分拱上主燃燒器二次風(fēng)噴口處、拱下垂直墻乏氣風(fēng)噴口處、拱下垂直墻分級風(fēng)噴口上沿、翼墻上部以及燃盡風(fēng)噴口處;爐膛內(nèi)部個(gè)別側(cè)二次風(fēng)噴口、下二次風(fēng)噴口、燃盡風(fēng)噴口附近出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象。

  6運(yùn)行優(yōu)化

  6.1優(yōu)化提高主氣風(fēng)速

  通過分析并借鑒國內(nèi)外鍋爐改造經(jīng)驗(yàn),改造后拱上部位結(jié)渣的主要原因是主氣流著火過于提前,燃燒器噴口區(qū)域熱負(fù)荷偏高,熔融狀態(tài)的灰顆粒被高溫?zé)煔夤鼣y至燃燒器區(qū)域水冷壁,并附著其上累積形成大的渣塊。因此,提高主氣流噴口風(fēng)速是緩解爐內(nèi)結(jié)渣的重要手段。在旋風(fēng)子上部乏氣豎直段增設(shè)一12mm厚截流擋板,但保留15%的通流面積,同時(shí)結(jié)合可調(diào)鎖孔對乏氣風(fēng)速進(jìn)行調(diào)整,防止?jié)M負(fù)荷下主氣風(fēng)速過高而形成黑龍區(qū)過長或沖爐底灰斗的現(xiàn)象。

  6.2調(diào)整優(yōu)化衛(wèi)燃帶輻射面積

  在原有320m2衛(wèi)燃帶的基礎(chǔ)上,分別自拱部衛(wèi)燃帶下方邊界向爐膛中心側(cè)方向去除17m2衛(wèi)燃帶;去除乏氣噴口之上1m及左右的衛(wèi)燃帶,計(jì)41m2,自垂直墻下方邊界向上去除0.5m高度衛(wèi)燃帶,計(jì)13m2,去除垂直墻區(qū)域合計(jì)54m2;去除翼墻52m2衛(wèi)燃帶,共去除衛(wèi)燃帶123m2,保留衛(wèi)燃帶面積197m2。

  6.3消除局部渦流

  取消燃燒器前二次風(fēng)門;在主氣、后二次風(fēng)之間加設(shè)防焦風(fēng);在V管區(qū)域加設(shè)布風(fēng)板孔。(如圖7、圖8所示)

  7結(jié)束語

  通過此次改造并按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和調(diào)試,達(dá)到了鍋爐燃燒系統(tǒng)技術(shù)升級、安全可靠、運(yùn)行經(jīng)濟(jì),滿足了環(huán)境保護(hù)的要求,為燃煤電廠的超低排放奠定了良好基礎(chǔ),同時(shí)也為國內(nèi)同類燃煤鍋爐的低氮改造和運(yùn)行調(diào)試優(yōu)化提供了經(jīng)驗(yàn)。

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