燃煤發(fā)電機(jī)組如何用化學(xué)方法進(jìn)行脫硫除塵?大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司采用脫硝、二氧化硫協(xié)同處理升級(jí)改造等系列項(xiàng)目驗(yàn)證了這一方法。8月10日,記者在該公司集控室顯示屏上看到:二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放濃度分別穩(wěn)定在17、30、3.5 mg/Nm3以內(nèi),遠(yuǎn)低于國(guó)標(biāo)要求,各項(xiàng)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定。
“大唐公司4號(hào)機(jī)組用化學(xué)方法脫硝除塵,煙塵、二氧化硫、氮氧化物等超低排放指標(biāo)主要參數(shù)全部?jī)?yōu)于設(shè)計(jì)值,通過了相關(guān)驗(yàn)收,標(biāo)志著公司‘超低排放時(shí)代’已拉開序幕?!痹摴究偨?jīng)理李遂普對(duì)記者說。
大唐三門峽公司副總經(jīng)理李東欣介紹說,該公司借鑒化工企業(yè)做法,在2014年斥資3億元實(shí)施環(huán)保升級(jí)的基礎(chǔ)上,于2015年9月再次拉開超低改造大幕。歷時(shí)兩個(gè)多月,投入技改資金3500萬元,同步實(shí)施了脫硝、二氧化硫協(xié)同處理升級(jí)改造等系列項(xiàng)目。在實(shí)施過程中,技術(shù)人員對(duì)火電機(jī)組鍋爐燃燒后產(chǎn)生的煙氣進(jìn)行超凈處理。如今,由鍋爐來的煙氣首先從鍋爐省煤器后煙道引出,通過SCR反應(yīng)器經(jīng)選擇性催化還原法(SCR)脫硝工藝進(jìn)行脫硝反應(yīng)后,再送回空氣預(yù)熱器前煙道。隨后,經(jīng)引風(fēng)機(jī)增壓后送入噴淋吸收塔后,在脫硫吸收塔內(nèi),煙氣與來自上部噴淋層的石灰石—石膏漿液逆流接觸,被冷卻到絕熱飽和溫度,煙氣中的SO2和SO3與漿液中的CaCO3反應(yīng),形成亞硫酸鈣和硫酸鈣,煙氣中的HCl、HF也與漿液中的CaCO3反應(yīng)而被吸收。脫硫后的凈飽和煙氣經(jīng)吸收塔頂部?jī)杉?jí)除霧器除去夾帶的霧滴,最后通過煙囪排放至大氣。
標(biāo)簽:燃煤發(fā)電機(jī)組 化學(xué)方法 脫硫除塵
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