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600MW機(jī)組煙氣脫硝SCR系統(tǒng)全負(fù)荷投運(yùn)策略研究及應(yīng)用

作者: 2016年07月19日 來(lái)源: 瀏覽量:
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摘要:目前火力發(fā)電廠均安裝有煙氣脫硝系統(tǒng),煙氣脫硝中的催化劑活性反應(yīng)溫度區(qū)間一般為320—420℃,而實(shí)際運(yùn)行期間,機(jī)組負(fù)荷在50%BMCR工況及以下,脫硝入口實(shí)際煙氣溫度小于300℃,無(wú)法滿足脫硝運(yùn)行要求而被

摘要:目前火力發(fā)電廠均安裝有煙氣脫硝系統(tǒng),煙氣脫硝中的催化劑活性反應(yīng)溫度區(qū)間一般為320—420℃,而實(shí)際運(yùn)行期間,機(jī)組負(fù)荷在50%BMCR工況及以下,脫硝入口實(shí)際煙氣溫度小于300℃,無(wú)法滿足脫硝運(yùn)行要求而被迫退出,導(dǎo)致機(jī)組在50%負(fù)荷及以下時(shí)NOx排放超標(biāo)。為滿足脫硝煙氣系統(tǒng)全負(fù)荷達(dá)標(biāo)排放,本文提出了幾種不同的提高脫硝入口煙氣溫度改造方案,通過(guò)對(duì)不同的方案優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比,最終確定了脫硝高溫?zé)煔馀月犯脑旆桨?,達(dá)到了預(yù)期的效果,實(shí)現(xiàn)了脫硝系統(tǒng)全負(fù)荷投運(yùn),值得同類型火電機(jī)組推廣及應(yīng)用。

【關(guān)鍵詞】:火力電發(fā)廠煙氣脫硝全負(fù)荷溫度研究

0引言

為應(yīng)對(duì)并滿足國(guó)家環(huán)保對(duì)火電廠NOx等大氣污染物的排放標(biāo)準(zhǔn),目前,國(guó)內(nèi)大部分火電廠基本都安裝了SCR煙氣脫硝裝置。而煙氣脫硝中的重要部件脫硝催化劑活性反應(yīng)溫度區(qū)間一般為320—420℃,機(jī)組負(fù)荷在50%以上時(shí),脫硝入口煙溫基本可以滿足運(yùn)行要求,但機(jī)組在啟動(dòng)并網(wǎng)初期或50%負(fù)荷以下調(diào)峰期間,由于煙溫低而被迫退出脫硝設(shè)施運(yùn)行,造成NOx超標(biāo)排放。且當(dāng)SCR入口煙溫低于正常反應(yīng)溫度時(shí),催化劑的反應(yīng)效率大大降低,進(jìn)而導(dǎo)致噴氨量增加,氨逃逸率升高,甚至造成催化劑中毒。逃逸的NH3與SO3、H2O反應(yīng)生成NH3HSO4和少量(NH4)2SO4,其中NH3HSO4具有較強(qiáng)的粘結(jié)性,附著在催化劑表面會(huì)堵塞催化劑通道或微孔,附著在空預(yù)器表面長(zhǎng)時(shí)間堆積容易造成空預(yù)器堵塞,催化劑及空預(yù)器堵塞可能會(huì)影響機(jī)組的帶負(fù)荷能力,嚴(yán)重時(shí)威脅機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

因此,為滿足脫硝機(jī)組NOx全負(fù)荷達(dá)標(biāo)排放,使脫硝SCR系統(tǒng)全負(fù)荷投入運(yùn)行,需要提高脫硝入口煙氣溫度在催化劑的活性范圍內(nèi)。本文提供了幾個(gè)提高脫硝入口煙溫的方案并進(jìn)行了比較,最終確定了最優(yōu)的提高脫硝入口煙溫的方案。

1.SCR入口煙溫優(yōu)化改造方案比較

當(dāng)前,國(guó)內(nèi)對(duì)于提高SCR入口煙溫的設(shè)計(jì)提出了多種方案,部分已得到實(shí)施,綜合相關(guān)資料,對(duì)應(yīng)的煙溫優(yōu)化改造方案主要有省煤器給水旁路方案、省煤器煙氣旁路方案、高溫?zé)煔馀月贩桨负褪∶浩鞣旨?jí)改造方案等。

圖1顯示了省煤器給水旁路方案、省煤器煙氣旁路方案和高溫?zé)煔馀月贩桨傅脑O(shè)計(jì)原理。其中,給水旁路方案是在省煤器進(jìn)口集箱前直接將部分給水引至下降管,在低負(fù)荷時(shí)通過(guò)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)旁路給水流量,通過(guò)減少省煤器的主流水量和吸熱量達(dá)到提高SCR入口煙溫的目的。根據(jù)熱力計(jì)算,在50%負(fù)荷工況下,某300MW鍋爐給水旁路分配至90%時(shí)SCR入口煙溫僅提高18.1℃,北侖電廠#2爐600MW機(jī)組的熱力計(jì)算則顯示要使SCR入口煙溫提升至310℃以上需要分配50%以上的給水量,過(guò)高的旁路份額將導(dǎo)致省煤器超溫,嚴(yán)重時(shí)省煤器出口會(huì)發(fā)生汽化現(xiàn)象。使得該方案不具備實(shí)際的煙溫調(diào)節(jié)能力,從而不能實(shí)現(xiàn)脫硝SCR系統(tǒng)全負(fù)荷投入運(yùn)行的要求。

省煤器煙氣旁路可分為內(nèi)部旁路和外部旁路方案,內(nèi)部旁路是在省煤器所在煙道區(qū)域減少相應(yīng)的省煤器面積,設(shè)置內(nèi)部旁路煙道。外部旁路方案則是在省煤器入口與省煤器出口煙道區(qū)域外部設(shè)置旁路煙道。內(nèi)部旁路方案由于省煤器面積減少,和給水旁路方案同樣遇到調(diào)節(jié)范圍受限的問(wèn)題,不能實(shí)現(xiàn)脫硝全負(fù)荷投運(yùn)的要求,且高負(fù)荷時(shí)不可避免地導(dǎo)致排煙溫度抬升影響鍋爐效率。而外部旁路方案則由于省煤器入口空間狹小,而旁路煙氣量較大,增加了工程實(shí)施難度。

高溫?zé)煔馀月贩桨冈谒降瓦^(guò)入口到省煤器后煙道的外部設(shè)置旁路煙道,通過(guò)調(diào)節(jié)旁路煙氣擋板的開(kāi)度來(lái)控制水平低過(guò)入口經(jīng)外部旁路煙道進(jìn)入省煤器出口的部分煙氣與省煤器出口煙氣的混合比例,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)脫硝SCR反應(yīng)器入口煙溫調(diào)節(jié)。由于低過(guò)前的煙溫較高,使得該方案較省煤器煙氣旁路方案減少了旁路煙氣份額,且相應(yīng)的煙溫調(diào)節(jié)范圍更大,水平低過(guò)入口側(cè)也有足夠的空間設(shè)置旁路接口。綜合來(lái)看,該方案具有系統(tǒng)簡(jiǎn)單,施工難度小、工程造價(jià)低及便于運(yùn)行調(diào)節(jié)等優(yōu)點(diǎn)。

省煤器分級(jí)改造方案是將省煤器的部分受熱面移至脫硝反應(yīng)器后,將脫硝裝置的煙氣抽取點(diǎn)由原來(lái)的省煤器出口改為省煤器管組間抽取。由上海鍋爐廠設(shè)計(jì)的方案對(duì)北侖#2機(jī)組實(shí)施了改造,如圖2所示。該方案有效避免了旁路煙氣內(nèi)漏的問(wèn)題,但系統(tǒng)較煙氣旁路更為復(fù)雜,增加了設(shè)備維護(hù)難度,提高了施工難度和工程造價(jià),對(duì)鍋爐效率有一定的影響,而且改造對(duì)SCR區(qū)煙道所需空間有一定要求,在推廣上存在一定局限性。

綜上所述,采用“高溫?zé)煔馀月贰狈桨赋浞挚紤]了火電機(jī)組現(xiàn)有設(shè)備運(yùn)行情況(已加裝低溫省煤器),通過(guò)引入低過(guò)入口側(cè)高溫?zé)煔庥行岣逽CR入口煙溫,提高脫硝裝置投入效率,降低氨逃逸率,減輕催化劑及空預(yù)器堵塞現(xiàn)象,同時(shí)利用低低溫省煤器有效減輕煙溫抬升后對(duì)排煙溫度和機(jī)組煤耗的不利影響。后期主要需關(guān)注煙氣旁路對(duì)鍋爐負(fù)荷調(diào)節(jié)偏差、響應(yīng)延遲以及排煙溫度提升的影響,同時(shí)注意高負(fù)荷時(shí)旁路煙氣擋板門內(nèi)漏的預(yù)防和監(jiān)視。下邊就大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司#3機(jī)組脫硝“高溫?zé)煔馀月贰备脑煸O(shè)計(jì)、施工、達(dá)到的效果及注意事項(xiàng)作以詳細(xì)的介紹。

2.脫硝高溫?zé)煔馀月犯脑旆桨阜治?/STRONG>

大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司二期工程2×600MW機(jī)組鍋爐由哈爾濱鍋爐廠有限公司利用英巴技術(shù)制造生產(chǎn),鍋爐型號(hào)為HG1900-25.4-YM4,全露天布置,鋼架結(jié)構(gòu),鍋爐π型布置,燃燒器布置方式為前后墻對(duì)沖燃燒,低NOX旋流煤粉燃燒器,尾部豎井為雙煙道布置,前、后煙道內(nèi)分別布置低溫再熱器和低溫過(guò)熱器,下部均布置有省煤器組,兩臺(tái)機(jī)組2006年投入商業(yè)運(yùn)行。

為滿足脫硝SCR系統(tǒng)全負(fù)荷工況正常投運(yùn)的要求,根據(jù)哈鍋設(shè)計(jì)方案和同類型鍋爐的改造實(shí)踐,從水平低溫過(guò)熱器入口處抽取高溫?zé)煔饨?jīng)外部旁路煙道與省煤器出口煙氣的混合,在外部旁路煙道設(shè)置煙氣調(diào)節(jié)和關(guān)斷擋板門各一臺(tái),調(diào)節(jié)SCR反應(yīng)器入口煙溫,滿足脫硝入口煙氣溫度在320—420℃的范圍內(nèi)。

圖3為#3機(jī)組高溫?zé)煔馀月犯脑焓┕D,煙氣旁路沿尾部豎直方向?qū)ΨQ布置,第二道煙道擋板門口后旁路煙道截面尺寸發(fā)生變化,呈喇叭口插入省煤器后煙道,在旁路煙道入口水平衍生段和出口設(shè)有膨脹節(jié),圖4為根據(jù)該方案構(gòu)建的改造后尾部煙道三維模型。抽氣口處包覆受熱面割管后移位,在增加通流面積的同時(shí)可有效防止管壁磨損,另在管壁外圍加裝防磨瓦,如圖5和圖6所示。表1顯示了旁路煙道的主要設(shè)計(jì)參數(shù)。

高溫?zé)煔馀月犯脑煨枰贫ㄍ晟频捻?xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)、施工三級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖及工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。本工程施工至少需要投入約44人,項(xiàng)目總工期40天,工程造價(jià)約450萬(wàn)元/臺(tái)爐。

3、達(dá)到的效果及注意事項(xiàng)

3.1達(dá)到的效果

大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司#3機(jī)組脫硝SCR系統(tǒng)經(jīng)過(guò)高溫?zé)煔馀月犯脑旌?,在最近一次機(jī)組啟動(dòng)中,脫硝SCR系統(tǒng)再主機(jī)沖轉(zhuǎn)前1小時(shí)內(nèi)投入脫硝系統(tǒng)(溫度達(dá)到300℃,其它溫度參數(shù)見(jiàn)表2),比以往提前3小時(shí),為后續(xù)機(jī)組暖機(jī)、電氣調(diào)整試驗(yàn)爭(zhēng)取了寶貴的時(shí)間,真正意義上實(shí)現(xiàn)了脫硝系統(tǒng)全負(fù)荷投運(yùn)。通過(guò)對(duì)比,該改造項(xiàng)目比同類型機(jī)組改造費(fèi)用降低300余萬(wàn)元/臺(tái)爐。兄弟單位如大唐國(guó)際風(fēng)陵渡電廠、寧德發(fā)電廠、大唐信陽(yáng)發(fā)電廠、陡河發(fā)電廠、林州電廠等相繼到公司進(jìn)行調(diào)研學(xué)習(xí)。

3.2注意事項(xiàng)

脫硝SCR高溫?zé)煔馀月犯脑鞂?shí)施投運(yùn)后主要關(guān)注以下幾個(gè)方面:

1)、通過(guò)觀測(cè)不同煙氣旁路開(kāi)度對(duì)應(yīng)的SCR入口煙溫,評(píng)價(jià)改造后的SCR區(qū)煙溫及氨逃逸情況,觀察空預(yù)器是否堵灰。

2)、通過(guò)觀測(cè)不同煙氣旁路開(kāi)度對(duì)應(yīng)的排煙溫度,評(píng)價(jià)煙氣旁路對(duì)鍋爐效率的影響。

3)、低負(fù)荷運(yùn)行期間,觀測(cè)煙氣旁路對(duì)鍋爐負(fù)荷調(diào)整、過(guò)熱和再熱側(cè)煙溫偏差的影響。

4)、通過(guò)鍋爐熱力性能試驗(yàn)測(cè)量尾部煙道各段煙溫及流速變化情況,尤其需要關(guān)注SCR入口前流場(chǎng)的均勻性。

5)、觀察SCR區(qū)的噴氨均勻性,在旁路煙氣有效提高SCR區(qū)煙氣煙溫和流速后,考慮是否需要做進(jìn)一步的噴氨調(diào)整。

6)、機(jī)組運(yùn)行期間注意觀察旁路煙氣擋板是否存在內(nèi)漏及卡澀的現(xiàn)象。

7)、機(jī)組停機(jī)期間注意觀察鍋爐尾部煙道抽煙口爐管的磨損問(wèn)題,防止磨損造成鍋爐“四管”泄漏的風(fēng)險(xiǎn)。

4、結(jié)論

本文主要針對(duì)火電機(jī)組脫硝SCR系統(tǒng)全負(fù)荷投運(yùn)策略進(jìn)行了對(duì)比,明確了制約機(jī)組脫硝全負(fù)荷投運(yùn)的主要因素為脫硝入口煙氣溫度,討論了幾種不同的提高脫硝入口煙溫改造方案,并最終確定了最優(yōu)的脫硝高溫?zé)煔馀月犯脑旆桨?。大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司對(duì)#3機(jī)組實(shí)施了脫硝高溫?zé)煔馀月犯脑?,在機(jī)組并網(wǎng)前即投運(yùn)了脫硝系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了脫硝系統(tǒng)全負(fù)荷投運(yùn),較好的滿足國(guó)家環(huán)保對(duì)火電廠NOx等大氣污染物的排放標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到了較好的效果,同時(shí)該改造工程具有工期短、造價(jià)低、質(zhì)量?jī)?yōu)、效果好等優(yōu)點(diǎn),事實(shí)證明該改造工程是成功的,創(chuàng)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,是值得同類型火電機(jī)組推廣及應(yīng)用的。

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