摘要:從汽輪機調節(jié)閥壓損、機組運行參數(shù)變化、熱力系統(tǒng)運行狀態(tài)變化等方面,分析供熱機組最優(yōu)滑壓運行曲線與廠家提供的滑壓曲線存在的偏離,采取對機組主汽壓力自動尋優(yōu),在穩(wěn)定工況保持汽輪機精確閥位控制、對機組運行特性參數(shù)進行全工況實時校正、供熱抽汽量及排汽壓力對運行主蒸汽壓力修正等措施,優(yōu)化機組運行控制。經過閥點優(yōu)化,供熱機組在低負荷工況下,節(jié)流損失減少并兼顧循環(huán)效率,起到良好的節(jié)能降耗效果。
關鍵詞:汽輪機 供熱 閥點 滑壓 運行 控制 優(yōu)化
0前言
國內電源裝機容量快速增長,火電機組利用小時數(shù)逐年降低,大容量機組調峰的時間越來越多,供熱機組也要參與調峰,一些原設計帶基本負荷的大型汽輪發(fā)電機組也被要求深度調峰。機組長期處于低負荷運行,效率大大降低,同時機組受回熱系統(tǒng)設備運行狀況、供熱抽汽量、排汽壓力等因素的影響,機組最優(yōu)滑壓運行曲線與廠家提供的滑壓曲線存在著很大的偏離。因此,如何提高機組在低負荷階段的運行經濟性對節(jié)能降耗工作具有重要的意義。
“供熱機組調節(jié)控制優(yōu)化”以300MW亞臨界供熱機組為研究對象,汽輪機為300MW等級、亞臨界、中間再熱、高中壓合缸、兩缸兩排汽、單抽采暖、凝汽式汽輪機。高、中壓缸采用合缸結構,低壓缸為對稱分流式,機組型號為C300/273-16.7/0.4/537/537。通過對機組實際運行條件變化對滑壓優(yōu)化運行性能的影響分析,總結得出為保持滑壓優(yōu)化運行效果而必須采取的修正策略,通過現(xiàn)場滑壓優(yōu)化試驗工作確定“閥點滑壓優(yōu)化策略”,已有效提高機組的運行經濟性能。
1機組現(xiàn)狀
機組于2006年投產,原機型為300P,設計于上世紀90年代末,由于設計、制造年限較早,工藝落后,經濟性能指標低,相對于目前先進技術有一定差距,于2014年機組大修期間進行通流部分改造。
1.1汽輪機效率變化的影響
機組高、中壓缸效率均有不同程度的偏低;在各試驗工況下,#6機組高缸效率偏低4.3~6.5%、中缸效率偏低3.2~3.6%,#7機組高壓缸效率偏低4.6~12.6%、中壓缸效率偏低3.6~4.3%。引起高、中缸效率的原因主要有如下幾個方面:
1)安裝調整原因及運行中的磨損,汽輪機內部動靜部分間隙偏大,引起級內損失增大;
2)150MW工況,高壓調整閥開度偏小,節(jié)流損失大。說明在當前實際運行壓力下,高壓調門節(jié)流損失很大。建議在150MW負荷工況下,可適當降低主蒸汽壓力,使高壓調門開度能有所增大,減少節(jié)流損失,并開展高壓調門優(yōu)化工作。
1.2汽輪機調門工作特性沒有進行整定
從機組調門特性試驗得出的配汽特性曲線來看,試驗得出的高壓調門特性曲線與設計特性曲線之間存在一些偏差。
運行機組的各高壓調門之間“重疊度”設置為行程重疊度,調閥壓損如下表。在50%~75%負荷#1、#2調門壓損13%~18%,引起機組高壓缸效率下降較大,滑壓運行經濟性能下降。
標簽:供熱機組
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