我公司現(xiàn)有兩條5000t/d生產線,2013年二期項目采用了太平洋公司的方案,對分解爐進行了分級燃燒改造,取得了良好效果。
1改造原理
將分解爐下錐體改成直徑較小的直段,減少了燃燒的空間,同時使用太平洋公司的燃燒器并把燃燒器位置下移,當煤粉噴入分解爐內后,能在較小的空間里進行均勻燃燒,當分解爐煙氣中氧含量在5%左右時,由于缺氧燃燒,形成大量的還原劑CO,從而對窯內的NOx進行還原,同時抑制分解爐內NOx快速生成。而三次風管上移后,延長了缺氧燃燒區(qū)域,形成更多的還原劑CO,使三次風管進入分解爐的較充足的O2(21%),只能在分解爐中上部與煤粉進行最后的完全燃燒。而C4其中一側下料管降至燃燒器位置處,主要是利用C4下來的生料來降低該區(qū)域的溫度,防止因空間小、溫度高而對耐火材料造成損害。
2改造方案
分解爐改造方案。由于分解爐內存在塌料現(xiàn)象,在對分解爐進行脫硝改造的同時,根據(jù)我公司提供的撒料箱圖紙,重新制作并更換C3和C4的下料管撒料箱,使物料的分散效果更好。
1)將三次風管入分解爐(擋板后的)管道抬高3m左右。
2)將分解爐下錐體處改成直段,其直徑略大于窯尾煙室上升煙道的直徑。
3)將C4入分解爐的下料管一側提到三次風管上面,另一側降至分解爐下錐體的直段處。
4)將入分解爐的4個煤粉管道改成2個,燃燒器的位置降至分解爐的下錐體處的直段處。新燃燒器較原燃燒器頭部增加了1個風翅,有利于風煤的更好混合,保證了燃料的均勻燃燒。
3改造效果
3.1改造前后數(shù)據(jù)及經濟效益對比
改造后操作主要是通過降低主風機轉速、三次風擋板開度、窯頭喂煤比例,以及減少窯尾魚鱗片漏風,以控制窯尾O2含量在2.0%~3.0%之間,CO含量小于0.15%,預熱器出口CO含量小于0.1%。改造前后操作參數(shù)對比。
1)高溫風機電耗降低
窯運轉率按93%,電價按0.53元/kWh計算,降低電耗181.1kW,一年節(jié)省資金78.3萬元。
2)預熱器出口溫度降低節(jié)省煤耗
按預熱器出口溫度每降低10℃每噸熟料可節(jié)省標煤量0.86kg計算,窯運轉率按93%,所用煤熱值為23102kJ/kg,按700元/t計算,日節(jié)省標煤量8.514t,折合23102kJ/kg的煤量為10.836t,一年節(jié)省費用257.9萬元。
標簽:5000t/d生產線
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