“二催化機組至今已運行26年,操作模式已經(jīng)很成熟,但是面對低油價,我們像擠牙膏一樣從老機組中‘擠’出新效益?!?月3日,錦州石化公司二催化車間黨支部書記張廣清向筆者說。
錦州石化公司的兩套催化裂化裝置是這個公司的主力煉油裝置,兩套裝置各有一套“主風(fēng)機+煙機+電動機”的聯(lián)合機組,煙機回收的能量越多,電動機耗電就越少。面對低油價形勢,這個公司技術(shù)人員組建攻關(guān)小組,骨頭縫里找肉,千方百計讓老機組進一步降低能耗。
技術(shù)人員時刻緊盯室外溫度、空氣含氧量、加工量、煙氣流量等指標的細微變化,及時調(diào)節(jié)關(guān)鍵閥門,保證機組始終高效運行。操作中,他們挖掘控制系統(tǒng)的技術(shù)極限,將閥位調(diào)整的精確度控制在千分之一,讓調(diào)節(jié)操作與裝置狀態(tài)高度適應(yīng)、高度同步,避免了因調(diào)節(jié)遲滯造成的能量損失,在操作曲線的邊緣“擠”出了效益,最大限度地回收煙氣能量,進一步降低了電動機負荷。
同時,屬地車間落實崗位責(zé)任制和五級巡檢制度,按崗位分工,按時對機組測溫、測振,實時監(jiān)控機組狀態(tài),使老機組保持健康運行。目前,二催化機組平均電流下降至2015年年初的80%,預(yù)計年節(jié)約電費逾千萬元。
標簽:錦州石化
相關(guān)資訊