當(dāng)前位置:全球化工設(shè)備網(wǎng) > 資訊 > 市場評述 > 正文

天津石化依靠優(yōu)化彌補(bǔ)先天不足

作者: 2016年04月11日 來源: 瀏覽量:
字號:T | T
一根扁擔(dān)挑兩頭,這邊汽油市場利好,那邊柴油需求萎縮,如何在生產(chǎn)平衡的前提下增加效益,真是一道難題。 受裝置結(jié)構(gòu)影響,柴汽比高是天津石化的先天不足。煉油部通過不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),全力深度挖潛,一季度,汽油

    一根扁擔(dān)挑兩頭,這邊汽油市場利好,那邊柴油需求萎縮,如何在生產(chǎn)平衡的前提下增加效益,真是一道難題。
    受裝置結(jié)構(gòu)影響,柴汽比高是天津石化的先天不足。煉油部通過不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),全力深度挖潛,一季度,汽油同比增長4.42%,柴油同比降低25.06%,累計(jì)增效3700萬元。
    增產(chǎn)汽油 裝置吃飽吃好見功力
    煉油部生產(chǎn)科馬德良每天上班第一件事,就是調(diào)出各種汽油組分油的價(jià)格、性質(zhì)等相關(guān)數(shù)據(jù),針對汽油調(diào)合目標(biāo)反復(fù)進(jìn)行效益比對。
    戊烷油之前一直作為化工輕油,如果用來生產(chǎn)汽油,每噸差價(jià)1400元;碳9芳烴外銷價(jià)格走低,用來生產(chǎn)汽油,每噸可增效200元……
    戊烷油、碳9芳烴、抽余油,這些圈外人無法望文生義的專有名詞,都是為裝置準(zhǔn)備的口糧,但如何讓裝置吃飽吃好卻是大有文章。
    煉油部通過對增產(chǎn)汽油進(jìn)行效益測算,動(dòng)態(tài)調(diào)整汽油調(diào)和比例,為裝置提供一份成本最低、噸油效益最大化的“食譜”。
    穩(wěn)定運(yùn)行才能保證裝置“消化”好,其中汽油干點(diǎn)是影響汽油收率的關(guān)鍵參數(shù),對此煉油部催化裝置對汽油干點(diǎn)實(shí)施靠上限控制,以最大限度地生產(chǎn)汽油。
    “通過精心操作,上限控制可以提高汽油收率1.5%,每天能多產(chǎn)汽油55噸。”煉油部聯(lián)合一車間主任張會(huì)樸介紹說。
    此外,他們通過提高反應(yīng)溫度、劑油比等方式提高轉(zhuǎn)化率,增加汽油收率;進(jìn)一步優(yōu)化分餾塔操作,提高柴油初餾點(diǎn),對輕柴油進(jìn)行深拔,降低柴汽比,最大限度增產(chǎn)汽油。他們還在確保汽油質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,千方百計(jì)摻煉輕質(zhì)石腦油來增加汽油的產(chǎn)量。
    一季度,在加工量同比減少的情況下,汽油產(chǎn)量不降反升,柴汽比為歷史最好。
    壓減柴油總量 高附柴油不能減
    “每壓減一萬噸柴油可以增加3萬噸原油加工量,既能增產(chǎn)汽油、航煤等高價(jià)值產(chǎn)品,又降低了原油噸油加工費(fèi)用。”煉油部生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人介紹。
    為最大限度的壓減柴油,2號常減壓裝置通過優(yōu)化調(diào)整,在保證各項(xiàng)工藝指標(biāo)合格的前提下,降低了常壓塔二線柴油產(chǎn)量,同時(shí)盡量提高減壓塔中斷回流量,提高抽空器的負(fù)荷,將一部分柴油拔出作為蠟油組分,輸送到加氫裂化裝置作為原料,增加該裝置的原油加工量。
    其他各生產(chǎn)裝置根據(jù)生產(chǎn)要求,合理優(yōu)化工藝操作,目標(biāo)同樣是減產(chǎn)柴油。2號、3號焦化裝置精心調(diào)節(jié),合理控制柴油干點(diǎn)在最優(yōu)范圍,同時(shí)加大柴油以下各層回流,合理控制循環(huán)比;2號、3號柴油加氫裝置,在保證各項(xiàng)生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)正常的情況下,最大限度提高石腦油干點(diǎn)。
    在壓減柴油總量的同時(shí),煉油部最大限度生產(chǎn)適銷對路的高價(jià)值低凝柴油。他們通過調(diào)整3號柴油加氫裝置結(jié)構(gòu),于2月底實(shí)現(xiàn)了將該裝置由生產(chǎn)國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)柴油轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)京標(biāo)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)精制柴油,滿足了北京地區(qū)對京標(biāo)Ⅴ柴油的供應(yīng)需求。
    優(yōu)化攻關(guān) 重點(diǎn)項(xiàng)目助推效益升級
    油品質(zhì)量好,氫氣不可少,氫氣是制約原油加工量的一個(gè)重要因素。為此,膜分離氫氣流程優(yōu)化成為煉油部今年實(shí)施的重點(diǎn)優(yōu)化項(xiàng)目。
    此前,蠟油加氫裝置低壓分離器膜分離單元負(fù)責(zé)回收煉油部所有加氫裝置的低壓分離氣。由于膜分離氫氣在壓縮過程中會(huì)出現(xiàn)帶液的現(xiàn)象,只能通過降低氫氣回收率的辦法維持設(shè)備運(yùn)行。這樣一來,氫氣的回收率大大降低。
    煉油部著手對此進(jìn)行攻關(guān),在數(shù)據(jù)分析、專業(yè)研究的基礎(chǔ)上,提出將這部分膜分離氫直接送至2號柴油加氫裝置。由于該裝置壓力低,耗氫量大,膜分離氫氣中的分壓大大下降,壓縮過程中可避免帶液現(xiàn)象出現(xiàn)。
    “膜分離氫氣流程優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施后,氫氣純度控制是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。如果數(shù)值偏低,會(huì)影響下游裝置的產(chǎn)品質(zhì)量,偏高則會(huì)造成氫氣收率下降。”在煉油部千萬噸煉油中控室,聯(lián)合五車間技術(shù)員張永強(qiáng)正在查看氫氣純度的化驗(yàn)數(shù)據(jù),他們通過嚴(yán)格控制保證優(yōu)化項(xiàng)目取得最優(yōu)效果。
    膜分離氫氣流程優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施后,不但解決了制約生產(chǎn)的瓶頸問題,而且使膜分離氫的回收率提高了15%,每月多回收氫氣140噸,年增效可達(dá)700余萬元。

全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標(biāo)簽:

分享到:
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062