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化工廢水雙膜法深度處理

作者: 2015年11月19日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽量:
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獨(dú)山子石化公司目前每年廢水產(chǎn)生量約為650萬(wàn)m3,其中乙烯廠300多萬(wàn)m3。夏季每年公司約有300多萬(wàn)m3達(dá)標(biāo)污水用于廠區(qū)綠化,其余排入獨(dú)山子工業(yè)凈化水庫(kù),冬儲(chǔ)夏排,污水回用率約為40%。為此,公司提出了污水深度處理
  獨(dú)山子石化公司目前每年廢水產(chǎn)生量約為650萬(wàn)m3,其中乙烯廠300多萬(wàn)m3。夏季每年公司約有300多萬(wàn)m3達(dá)標(biāo)污水用于廠區(qū)綠化,其余排入獨(dú)山子工業(yè)凈化水庫(kù),冬儲(chǔ)夏排,污水回用率約為40%。為此,公司提出了污水深度處理回用工程項(xiàng)目,以提高水資源的綜合利用率,適應(yīng)當(dāng)前國(guó)家提出的節(jié)能減排要求。
 
  1工程設(shè)計(jì)要求
 
  1.1污水回用方向
 
  工業(yè)企業(yè)的用水主要有4個(gè)方面:(1)生產(chǎn)工藝過(guò)程及鍋爐用的脫鹽水及軟化水,水質(zhì)要求較高;(2)循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)充水,用水量較大;(3)生產(chǎn)輔助設(shè)施用水,一般達(dá)到工業(yè)新水水質(zhì)要求;(4)生活用水及其它雜用水。
 
  根據(jù)公司的統(tǒng)計(jì)資料:乙烯污水處理場(chǎng)達(dá)標(biāo)污水及P3線假定清凈廢水排放總量為380~600m3/h,其中夏季用于廠區(qū)綠化水量為120~200m3/h,外排260~400m3/h。乙烯動(dòng)力車(chē)間脫鹽水站新水用量為150~250m3/h;乙烯一循新水補(bǔ)充量為200-.-,400m3/h。因此確定污水深度處理后回用于乙烯動(dòng)力車(chē)間和供排水車(chē)間一循,替代動(dòng)力鍋爐原水和部分循環(huán)水補(bǔ)充水。
 
  1.2污水水質(zhì)水量及回用水標(biāo)準(zhǔn)
 
  乙烯廠工業(yè)污水處理場(chǎng)建成于1995年,處理能力為300m3/h,處理工藝采用國(guó)內(nèi)外比較成熟的“老三套”處理法。根據(jù)公司環(huán)境監(jiān)測(cè)站定期監(jiān)測(cè)分析,污水處理場(chǎng)出水水質(zhì)及鍋爐補(bǔ)水和循環(huán)冷卻補(bǔ)水標(biāo)準(zhǔn)列于表1。
 

 
  該水源的主要特點(diǎn)為石油類(lèi)、COD、濁度高且變化范圍大,BODs/COD比值只達(dá)到O.20左右,還具有較高的鹽含量,相比于工業(yè)新鮮水其電導(dǎo)率可達(dá)到2--,3倍(獨(dú)山子地區(qū)工業(yè)新鮮水電導(dǎo)率一般為300~500斗S/cm)。
 
  2工程預(yù)選工藝的中試
 
  2004年,獨(dú)山子石化公司選擇國(guó)內(nèi)兩家污水深度處理技術(shù)比較成熟的單位開(kāi)展了中試工作,中試流程為:污水進(jìn)入原水箱后,經(jīng)提升泵進(jìn)入截流精度為100肛m的盤(pán)式過(guò)濾器,經(jīng)超濾(UF)膜過(guò)濾后,產(chǎn)水進(jìn)入中間水箱,再經(jīng)提升泵、保安過(guò)濾、高壓泵進(jìn)入反滲透(RO)系統(tǒng),產(chǎn)水率75%。進(jìn)出水水質(zhì)及主要指標(biāo)見(jiàn)表2。
 

 
  UF+RO系統(tǒng)對(duì)COD的總?cè)コ势骄禐?1.O%,油的去除率平均達(dá)95.7%,電導(dǎo)率的總?cè)コ?7.8%,二價(jià)離子去除率基本上100%,對(duì)異養(yǎng)菌的總脫除率為99.96%,脫鹽率平均97.82%。經(jīng)抗沖擊能力試驗(yàn),UF+RO對(duì)油的去除率較穩(wěn)定,不因進(jìn)水油含量的變化而變化;沖擊試驗(yàn)后,對(duì)RO進(jìn)行了化學(xué)清洗,系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)能夠恢復(fù)。
 
  超濾出水達(dá)到反滲透膜要求的進(jìn)水水質(zhì)SDI<3,lMtO出水水質(zhì)可達(dá)到產(chǎn)水mpdL,COD№<2mg/L,電導(dǎo)率<30斗S/cm。
 
  3污水處理工程
 
  3.1工藝流程
 
  借鑒國(guó)內(nèi)各石化公司污水回用裝置實(shí)際運(yùn)行情況,并結(jié)合乙烯廠排放水水質(zhì)特點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)4個(gè)月的中試情況,該化工廢水深度處理及回用工藝采用曝氣生物濾池+(微絮凝)纖維過(guò)濾+微濾+RO工藝。工藝流程如圖l所示。
 

 
  油含量<03正常情況下裝置總進(jìn)水量為319m3/h,超濾系統(tǒng)產(chǎn)水量保證值為267m3/h,反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水量保證值為200m3/h。
 
  從乙烯污水處理場(chǎng)二沉池或清凈廢水管網(wǎng)來(lái)的待處理污水,經(jīng)提升后首先進(jìn)入曝氣生物濾池,然后進(jìn)入曝氣生物濾池出水貯存池暫存,可用于曝氣生物濾池和纖維過(guò)濾器的反沖洗。為了節(jié)省提升次數(shù),在纖維過(guò)濾和微濾之間不設(shè)中間水池和二次提升,纖維過(guò)濾器的出水經(jīng)管道直接進(jìn)入微濾裝置。微濾產(chǎn)水水箱中的水經(jīng)RO給水泵升壓,投加還原劑和阻垢劑并經(jīng)過(guò)管道混合器混合后,經(jīng)過(guò)保安過(guò)濾器和高壓泵升壓送入反滲透裝置。反滲透濃水排放,反滲透水送往產(chǎn)品水池。為了防止微生物在纖維過(guò)濾器內(nèi)滋生造成濾料板結(jié),在曝氣生物濾池的出水總管上設(shè)有次氯酸鈉投加點(diǎn),對(duì)曝氣生物濾池的出水進(jìn)行消毒。
 
  3.2主要工藝單元及特點(diǎn)
 
  3.2.1曝氣生物濾池(BAF)
 
  BAF作為雙膜前的第一道預(yù)處理工藝,采用粒徑為3-、一5mm的陶粒填料作為微生物載體,鼓風(fēng)充氧,利用生物膜降解有機(jī)物。床體內(nèi)充填特殊的陶粒填料,具有巨大的比表面積,可附著很大的生物量。
 
  對(duì)于低濃度有機(jī)污染廢水具有較好的凈化效果,因而可以達(dá)到很好的出水水質(zhì),而且出水水質(zhì)穩(wěn)定。曝氣生物濾池采用上向流曝氣生物濾池,設(shè)計(jì)處理能力為319mVh,其中考慮了5%的自用水量(用于自身的反沖洗),分為4格,每格面積25m2。
 
  污水由二次沉淀池進(jìn)入曝氣生物濾池~側(cè)的配水槽,經(jīng)虹吸配水管進(jìn)入濾池底部的配水室,配水管設(shè)“豐”字型穿孔管布水裝置,污水在配水室混合、均質(zhì)后,通過(guò)濾板進(jìn)入濾料層,濾板同時(shí)起到對(duì)反洗水的配水作用和對(duì)濾料、承托層的支撐作用。承托層采用級(jí)配卵石,環(huán)形布?xì)夤馨惭b在承托層中,提供正常運(yùn)行時(shí)的工藝曝氣和反洗時(shí)的反洗空氣布?xì)狻V池出水采用單側(cè)出水,反洗時(shí)的排水槽與正常運(yùn)行時(shí)的出水槽在同一側(cè),上下布置。正常運(yùn)行時(shí)的產(chǎn)水通過(guò)出水槽、產(chǎn)水管排出,反洗時(shí)關(guān)閉產(chǎn)水閥,反洗水從排水槽回到調(diào)節(jié)池。反洗水從配水室進(jìn)入濾池,與濾板形成小阻力配水系統(tǒng)。
 
  3.2.2高效纖維過(guò)濾器
 
  從BAF出來(lái)的水中含有大量的微生物和細(xì)菌,會(huì)在后續(xù)的過(guò)濾器中繼續(xù)存在,并被大量截留在濾料中,很容易造成濾料的板結(jié)。因此在BAF之后設(shè)置高效纖維過(guò)濾器,纖維濾料的纖維絲可以做得很細(xì),解決了粒狀濾料的過(guò)濾精度受濾料粒徑限制等問(wèn)題。微小的濾料直徑,極大地增加了濾料的比表面積和表面自由能,增加了水中雜質(zhì)顆粒與濾料的接觸機(jī)會(huì)和濾料的吸附能力,從而提高了過(guò)濾效率和截污容量,可有效地去除水中的懸浮物,并對(duì)水中的有機(jī)物、膠體、鐵、錳、油類(lèi)等有明顯的去除作用,且具有過(guò)濾速度快、精度高、截污容量大、操作方便、運(yùn)行可靠、不需特殊維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。
 
  3.2.3微濾系統(tǒng)
 
  由于化工廢水水質(zhì)復(fù)雜、水量變化大,所選用的微濾設(shè)備必須具有抗污染能力強(qiáng)(特別是對(duì)有機(jī)物和生物污染)、化學(xué)性能穩(wěn)定、機(jī)械強(qiáng)度高、可恢復(fù)性好、對(duì)水質(zhì)適應(yīng)范圍寬、系統(tǒng)安全可靠、運(yùn)行成本低、綜合經(jīng)濟(jì)效益高等特點(diǎn)。根據(jù)原水水質(zhì)條件,本系統(tǒng)設(shè)兩套微濾裝置,單套設(shè)備出力為133m3/h,每套裝內(nèi)裝44根直徑160mm長(zhǎng)度2200mm的膜元件。膜元件采用采用Mieroza壓力式PVDF(聚偏氟乙烯)外壓微濾膜,型號(hào)為UNA.620A,其纖維內(nèi)徑為0.7mm,過(guò)濾孔徑在0.002----0.1斗m之間,截留分子量為10萬(wàn),單支膜組件的膜過(guò)濾面積為50m2,能有效去除水中的生物污染物、顆粒物、膠體、濁度、細(xì)菌,以滿足反滲透系統(tǒng)的進(jìn)水水質(zhì)。
 
  3.2.4反滲透系統(tǒng)
 
  反滲透系統(tǒng)是脫鹽的關(guān)鍵,反滲透膜采用美國(guó)海德能低污染反滲透膜元件LFC3.LD,它是在傳統(tǒng)芳香族聚酰胺基礎(chǔ)上,在膜表面進(jìn)行PVA復(fù)合涂層,將膜表面的電性由通常的負(fù)電性改為電中性,從而使RO進(jìn)水中的負(fù)電、正電、中性、兩性污染物在膜表面的吸附性大大減弱,使膜水通量保持穩(wěn)定。
 
  此外,膜表面與水的接觸角由原先的62。降低到47。,增強(qiáng)了膜的親水性,提高了膜對(duì)膠體、有機(jī)物、金屬離子的抗污染能力。本系統(tǒng)設(shè)兩套反滲透裝置,每套均采用一級(jí)二段14:8排列,壓力容器選用進(jìn)口6組件高壓玻璃鋼容器,每根壓力容器內(nèi)裝6只膜元件,每套裝置共22根壓力容器,132只膜元件,兩套裝置共“根壓力容器,264只膜元件。
 
  4工程調(diào)試及運(yùn)行
 
  4.1工程調(diào)試
 
  該工程于2007年10月11日開(kāi)始進(jìn)水調(diào)試,產(chǎn)水水質(zhì)全面合格并外送到乙烯廠動(dòng)力車(chē)間作為鍋爐原水補(bǔ)水。
 
  在調(diào)試前先要對(duì)BAF池內(nèi)的陶粒濾料進(jìn)行浸泡,并利用氣沖和水洗,徹底將濾料上附著的臟污沖洗干凈后再開(kāi)始微生物培養(yǎng)掛膜。調(diào)試初期小流量進(jìn)水,加大停留時(shí)間并適當(dāng)悶曝,使微生物逐漸接種在陶粒上。根據(jù)進(jìn)水COD負(fù)荷逐步加大進(jìn)水流量直到設(shè)計(jì)值,每天監(jiān)測(cè)進(jìn)出水的COD,當(dāng)COD去除率穩(wěn)定在30%(進(jìn)水COD>45mg/L)或出水COD值穩(wěn)定在。<30mg/L時(shí),即可認(rèn)為掛膜完成。微生物培養(yǎng)時(shí)間約需要10d左右,與水溫有較大的關(guān)系。調(diào)試和運(yùn)行時(shí)應(yīng)保持較為穩(wěn)定的進(jìn)水負(fù)荷和曝氣強(qiáng)度,以達(dá)到穩(wěn)定的去除效果。后續(xù)纖維過(guò)濾、微濾、反滲透系統(tǒng)的調(diào)試必須要用上一級(jí)的合格產(chǎn)水對(duì)下一級(jí)管路、閥門(mén)、設(shè)備等進(jìn)行徹底清洗后再開(kāi)始調(diào)試。
 

 
  4.2工程運(yùn)行
 
  調(diào)試結(jié)束后正式出水。工程處理效果見(jiàn)表3。進(jìn)水SS和濁度經(jīng)過(guò)BAF+纖維過(guò)濾后,能夠得到有效去除,進(jìn)雙膜之前的SS;<2mg/L,濁度≤0.2mg/L,進(jìn)RO的濁度≤0.1NTU,SDI值正常情況下<2。BAF對(duì)COD1>45mg/L的進(jìn)水去除效率能夠達(dá)到30%以上,去除效果明顯。但在低COD來(lái)水情況下,去除率下降,這主要與進(jìn)水的B/C值有關(guān)。
 
  從表3可以看出,產(chǎn)水pH值有所超出設(shè)計(jì)指標(biāo),這主要是由于進(jìn)水pH值較高,經(jīng)過(guò)BAF工藝后有所升高(目前升高原因尚未詳細(xì)分析),而該套系統(tǒng)設(shè)計(jì)中又未考慮加酸設(shè)施,由此導(dǎo)致RO系統(tǒng)在運(yùn)行15d左右后出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,啟動(dòng)化學(xué)酸洗清除結(jié)垢。為此,在今后的生產(chǎn)運(yùn)行中必須控制進(jìn)水的pHi<8.5。經(jīng)過(guò)本套工藝后,電導(dǎo)率、TDS、總硬度去除效果明顯,能夠滿足鍋爐原水補(bǔ)充水的要求。
 
  5效益分析
 
  該項(xiàng)目實(shí)施后,既有明顯的經(jīng)濟(jì)效益,也具有很好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。每年(按360天計(jì))可回收外排污水172.8萬(wàn)m3,節(jié)約新水172.8萬(wàn)m3,按獨(dú)山子地區(qū)新水1.9元/m3、污水排放費(fèi)O.15元/m3計(jì)算,運(yùn)行成本1.61元/m3,可節(jié)約76.032萬(wàn)元/a由于本裝置的出水電導(dǎo)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于新水(500'---001山S/cm)。每年可節(jié)約制水費(fèi)用17萬(wàn)元。動(dòng)力車(chē)間使用該水后,離子交換的反洗頻率大大減少,由原來(lái)的1.5.--.2d反洗一次減少到5".-6d反洗一次,節(jié)約大量反洗藥劑和新水,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。合計(jì)每年節(jié)約費(fèi)用93.032萬(wàn)元。
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