長嶺煉化低成本改造破解瀝青出廠難題

作者:張勇 2015年07月16日 來源:中國石化新聞網(wǎng) 瀏覽量:
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7月13日,長嶺煉化新一批瀝青產(chǎn)品應用改造升級后的裝車工藝順利出廠。經(jīng)檢測,新工藝的裝車能耗、產(chǎn)品質(zhì)量、運行工況及平穩(wěn)率等各項指標全部達到設計和驗收要求。
    7月13日,長嶺煉化新一批瀝青產(chǎn)品應用改造升級后的裝車工藝順利出廠。經(jīng)檢測,新工藝的裝車能耗、產(chǎn)品質(zhì)量、運行工況及平穩(wěn)率等各項指標全部達到設計和驗收要求。
  之前,每次瀝青產(chǎn)品出廠時,長嶺煉化操作人員先要點爐對出廠工藝升溫至100多度,再將裝車機泵進行加熱,全部達條件后再裝車。較為繁瑣的操作過程,不但加長整個作業(yè)時間,而且造成裝車能耗偏高,裝車管線容易殘留產(chǎn)品。
  在參加由科技部主辦的《創(chuàng)新工程師和創(chuàng)新培訓師》培訓后,長嶺煉化瀝青廠技術(shù)員趙非洲利用TRIZ(發(fā)明問題解決問題)理論,組織對該裝車系統(tǒng)進行技術(shù)攻關(guān)。他建議采用電伴熱系統(tǒng)將裝車機泵加溫至啟動條件,并引入一種能量場代替原先導熱油的加熱系統(tǒng),并將裝車管線安裝電伴熱和水反洗裝置。
  經(jīng)連續(xù)半年的試運行,改造后的裝車系統(tǒng)出廠一標準批次乳化瀝青可節(jié)約煤2.5噸,電500度,特別是出廠量偏少時,能耗節(jié)約量更為明顯。而且,原工藝從導熱爐點爐到裝車伴熱系統(tǒng)達到運行條件,大約需要8小時,而新工藝只需要30分鐘即可全部完成,提高了工作效率,降低了員工勞動強度。
  據(jù)綜合計算,長嶺煉化瀝青廠利用新出廠工藝的裝車成本為4元/噸,工藝改造前則需要28.75元/噸,而整個項目改造實施資金僅為500元,用較低成本改造破解了瀝青出廠成本偏高、操作流程復雜等多個難題。
  同時,升級改造后的裝車工藝更有利于產(chǎn)品質(zhì)量的保障。原工藝殘留在管線內(nèi)的瀝青殘留,很可能與下一次出廠的新合格產(chǎn)品混合出廠,當裝車檢驗不合格時,將導致部分產(chǎn)品再加工。新工藝用水反沖洗和風吹掃之后,殘留在管線內(nèi)的瀝青將全部回收到儲罐,確保產(chǎn)品每次合格安全出廠。
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標簽:長嶺煉化 瀝青

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