“美麗化工·中國行”走進(jìn)甕福集團(tuán)

作者: 2015年07月10日 來源: 瀏覽量:
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“甕福集團(tuán)是國內(nèi)磷化工行業(yè)唯一入選央視大型電視紀(jì)錄片《大國重器》的拍攝單位?!弊哌M(jìn)甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司,這一信息引起了“美麗化工·中國行”記者的興趣?!洞髧仄鳌返谝患岬?,甕福集團(tuán)從17個(gè)國際競(jìng)爭(zhēng)軍
打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)“重器”

  “甕福集團(tuán)是國內(nèi)磷化工行業(yè)唯一入選央視大型電視紀(jì)錄片《大國重器》的拍攝單位?!弊哌M(jìn)甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司,這一信息引起了“美麗化工·中國行”記者的興趣?!洞髧仄鳌返谝患岬剑Y福集團(tuán)從17個(gè)國際競(jìng)爭(zhēng)軍團(tuán)中脫穎而出,中標(biāo)沙特總投資達(dá)50億美元的磷肥生產(chǎn)項(xiàng)目,得益于其擁有一項(xiàng)獨(dú)步全球的頂尖技術(shù)——從氟硅酸中提取無水氟化氫,僅這一技術(shù)就可以使沙特工廠每年獲得2億美元以上的超額收益。

  在濕法磷酸、磷肥生產(chǎn)過程中,磷礦石中伴生的氟會(huì)以氟化氫和四氟化硅氣體的形式逸出來,對(duì)環(huán)境造成極大危害,國內(nèi)現(xiàn)行的處理方法多是將含氟氣體吸收生成氟硅酸,進(jìn)而加工成氟硅酸納、氟化鋁,但回收率低。甕福集團(tuán)通過技術(shù)引進(jìn)和再創(chuàng)新,開發(fā)出了國際領(lǐng)先的從氟硅酸中提取無水氟化氫技術(shù),投資5億元建成了國內(nèi)首套2萬噸/年無水氟化氫裝置,并陸續(xù)在國內(nèi)其他磷肥項(xiàng)目中推廣。該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了磷礦伴生氟的資源化利用,同時(shí)也大大減少了氟化物的排放,獲得了國際眾多客戶的認(rèn)可。

  這一技術(shù)的成功開發(fā)和應(yīng)用,僅僅是甕福集團(tuán)節(jié)能降耗、資源綜合利用、走循環(huán)經(jīng)濟(jì)之路的縮影。

  記者來到馬場(chǎng)坪甕福工業(yè)園區(qū),這里是甕福集團(tuán)磷化工、煤化工、氟碘化工及其他精細(xì)化工廢物資源利用的典型循環(huán)經(jīng)濟(jì)化工園區(qū)。甕福集團(tuán)安全環(huán)保部經(jīng)理何廷云告訴記者:“傳統(tǒng)的磷肥生產(chǎn)‘三廢’俱全,而且數(shù)量巨大。但在馬場(chǎng)坪工業(yè)園,除一部分磷石膏采用安全推存技術(shù)堆存外,傳統(tǒng)‘三廢’都已得到資源化利用?!?/FONT>

  廢水“零排放”是甕福人的追求。甕福集團(tuán)在國內(nèi)同行業(yè)中首創(chuàng)利用磷肥企業(yè)產(chǎn)生的酸性廢水替代硫酸作為選礦調(diào)整劑的新工藝,形成了對(duì)甕福及全國大部分礦種都適應(yīng)的選礦技術(shù),為磷肥行業(yè)實(shí)現(xiàn)酸性廢水封閉循環(huán)提供了技術(shù)支撐?!肮就顿Y約1.2億元建成一條48千米長輸管線,將甕福磷酸廠酸性廢水送至350萬噸/年的新龍壩選礦裝置上,年均節(jié)約硫酸5萬噸,綜合成本每年降低約6000萬元,兩年即收回項(xiàng)目投資。該項(xiàng)目被中國石化聯(lián)合會(huì)授予科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),并被列為國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范項(xiàng)目?!焙瓮⒃普f。

  甕福集團(tuán)還在廠區(qū)實(shí)施“清濁分流”。公司在生產(chǎn)過程中對(duì)設(shè)備冷卻水、機(jī)封水、冷凝液等按水質(zhì)用途分類回收,消除了清污混排現(xiàn)象,并強(qiáng)化廢水內(nèi)部循環(huán),整合系統(tǒng)資源,提高了水資源利用率。何廷云向記者介紹說:“公司組織技術(shù)人員攻關(guān),將污水中的物質(zhì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品。比如磷酸二銨裝置高濃度的廢水送到磷酸一銨裝置生產(chǎn)一銨產(chǎn)品,磷酸一銨裝置低濃度廢水送磷酸二銨裝置作尾洗補(bǔ)水。”

  在科技創(chuàng)新和強(qiáng)化管理的雙重努力下,甕福集團(tuán)產(chǎn)品產(chǎn)量逐年上升,生產(chǎn)用水卻逐步下降,新鮮取水由原來的1800立方米/小時(shí)減少到現(xiàn)在的650立方米/小時(shí),減少63.9%,污水回用率達(dá)100%。磷銨產(chǎn)品水耗也由18.29噸/噸降到4.26噸/噸,下降76.7%。礦山選礦精礦水耗由2.5噸/噸下降到0.5噸/噸,下降80%。

  在尾氣資源利用方面,甕福集團(tuán)與其他單位共同開發(fā)了可資源化活性焦干法煙氣脫硫技術(shù),并于2005年建成中國第一套工業(yè)示范裝置。該項(xiàng)目投用后,每年減少二氧化硫排放11520噸,產(chǎn)硫酸26000噸。目前投資9000萬元的第二套煙氣脫硫裝置已進(jìn)入試運(yùn)行階段,裝置投用后每年二氧化硫削減量可增加到23040噸。

  對(duì)于磷肥生產(chǎn)無法回避的磷石膏處理問題,甕福集團(tuán)通過生產(chǎn)新型建筑材料、分解制化肥化工產(chǎn)品等多種途徑消化利用磷石膏,建成了20萬噸/年水泥緩凝劑、50萬平方米/年建材石膏板、1億塊/年磷石膏磚及50萬噸/年磷石膏制硫銨等示范項(xiàng)目。同時(shí),甕福集團(tuán)還建成了5000噸/年白炭黑項(xiàng)目、10萬塊/年粉煤灰制磚生產(chǎn)線、5萬平方米/年黃磷爐渣生產(chǎn)微晶玻璃示范裝置,攻克了黃磷爐渣制超微粉作筑壩材料的技術(shù)難關(guān)。(作者:馬守貴)

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標(biāo)簽:美麗化工 中國行 甕福集團(tuán)

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