4月30日,巴陵石化己內(nèi)酰胺事業(yè)部提前完成大檢修,復(fù)產(chǎn)一次成功。至5月11日,己內(nèi)酰胺聯(lián)合裝置已開車運(yùn)行10多天,日產(chǎn)優(yōu)質(zhì)己內(nèi)酰胺400噸左右。
4月9日,巴陵石化在岳陽城區(qū)的裝置停車進(jìn)行為期一個(gè)月的大檢修。己內(nèi)酰胺聯(lián)合裝置檢修項(xiàng)目1336個(gè)(不含子項(xiàng)),工期短、任務(wù)重、要求高。按照巴陵石化統(tǒng)一部署,己內(nèi)酰胺事業(yè)部多管齊下,層層監(jiān)控,力求安全、環(huán)保、高效、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、文明檢修。
狠抓安全環(huán)保管理,堅(jiān)持日通報(bào)、日考評(píng)制度。他們強(qiáng)化檢修安全教育培訓(xùn),累計(jì)有800多名外來檢維修人通過HSE上機(jī)考試或閉卷考試。事業(yè)部安環(huán)部門每天在現(xiàn)場(chǎng)巡查,拍攝違章作業(yè)情形,分類匯總分析,在大檢修調(diào)度會(huì)上現(xiàn)場(chǎng)通報(bào)、講評(píng)、考核。邀請(qǐng)青島安工院的HSE監(jiān)理專家在現(xiàn)場(chǎng)巡視、糾正檢修中的各種安全問題。檢修期間,事業(yè)部累計(jì)通報(bào)各類問題678起,整改率100%,沒有發(fā)生一起安全事故。
該事業(yè)部在檢修前多次優(yōu)化調(diào)整檢修方案,提前準(zhǔn)備檢修物資,推行設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化。為使項(xiàng)目完全受控,他們建立檢修路線圖,設(shè)置檢修看板,使檢修進(jìn)度一目了然。對(duì)于不受控的檢修單位,既幫助查找并分析原因、協(xié)調(diào)促進(jìn),也強(qiáng)化考核。事業(yè)部的安全連鎖系統(tǒng)已投用12年,本次更新改造,涉及邏輯組態(tài)畫面有幾百幅,儀表拆線、接線2000多根,作業(yè)點(diǎn)上萬個(gè),檢修人員加班加點(diǎn),精細(xì)工作,原計(jì)劃25天的檢修時(shí)間僅用14天。
在環(huán)己酮裝置檢修中,己內(nèi)酰胺事業(yè)部根據(jù)裝置現(xiàn)有特點(diǎn)予以改進(jìn),將外排污水的地下管網(wǎng)連接起來,集中引導(dǎo)至裝置事故池,再用提升泵送至廢水汽提塔蒸煮,既能回收有用物料,又使裝置的廢水COD(化學(xué)需氧量)濃度大幅下降,減輕了污水處理環(huán)保裝置的壓力。與此同時(shí),該事業(yè)部還以大檢修為契機(jī),在公用工程裝置上實(shí)行循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化改造,更新14臺(tái)高效節(jié)能的循環(huán)離心泵,促進(jìn)電耗下降。這也是巴陵石化首個(gè)合同能源管理試點(diǎn)項(xiàng)目。
標(biāo)簽:巴陵石化 己內(nèi)酰胺裝置
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