石家莊煉化:老裝置開出高水平

作者:支玉銘 2015年04月21日 來源:中國石化新聞網(wǎng) 瀏覽量:
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對一套催化裝置脫硫單元溶劑再生塔塔底重沸器的小優(yōu)化,使得重沸器耗汽量由每小時3.5噸降至2.6噸,近日注重細(xì)節(jié)優(yōu)化的工藝工程師沈培靖很是欣慰。
    對一套催化裝置脫硫單元溶劑再生塔塔底重沸器的小優(yōu)化,使得重沸器耗汽量由每小時3.5噸降至2.6噸,近日注重細(xì)節(jié)優(yōu)化的工藝工程師沈培靖很是欣慰。
  近年來,石家莊煉化對一套催化裝置采取技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化運(yùn)行、更新改造等手段,使運(yùn)行了32年、年加工量僅為90萬噸的老裝置煥發(fā)生機(jī),汽油收率不斷提升,裝置能耗創(chuàng)出歷史新低,在總部46套同類裝置綜合排名中提升至第2名,躋身集團(tuán)公司先進(jìn)行列。
  煙機(jī)實(shí)現(xiàn)連續(xù)發(fā)電
  煙機(jī)機(jī)組是一催化裝置耗電大戶,作為煙氣能量回收系統(tǒng)的核心設(shè)備,如何實(shí)現(xiàn)從耗電到發(fā)電的轉(zhuǎn)變,最大限度地提高發(fā)電功率,是石煉攻關(guān)的課題。
  早在2012年,石煉對煙機(jī)進(jìn)行“手術(shù)”,通過轉(zhuǎn)子利舊,更換煙機(jī)殼體、密封,選用一級半結(jié)構(gòu)型式、復(fù)合彎扭葉片,一級半煙機(jī)采用跨音速葉型,提高改善舊煙機(jī)的性能,首次實(shí)現(xiàn)煙機(jī)從耗電到發(fā)電的轉(zhuǎn)變。
  2014年經(jīng)過停工檢修,800萬噸油品質(zhì)量升級項(xiàng)目暨新老裝置聯(lián)動開車后,運(yùn)行條件的改變使煙機(jī)無法正常發(fā)電,裝置電耗居高不下,保證煙機(jī)連續(xù)發(fā)電再次成為攻關(guān)課題。
  煙機(jī)本身的特性無法改變,催化的操作條件便成為煙機(jī)耗電的主因。攻關(guān)小組比對影響操作的44個因素,33個工藝參數(shù),尋找核心因素和最優(yōu)的調(diào)整順序,最終建立煙機(jī)瞬間功率控制方案。
  將沉降器藏量從每小時50噸提高到60噸,提高煙機(jī)入口溫度,控制主風(fēng)量,將煙機(jī)入口壓力提高到0.183兆帕運(yùn)行,嚴(yán)格按方案控制操作帶動煙機(jī)平穩(wěn)連續(xù)發(fā)電,功率不斷提升,達(dá)到了1827千瓦時。去年11月進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行,至今煙機(jī)已連續(xù)發(fā)電5個月,共發(fā)電1478.3萬度,為企業(yè)創(chuàng)效902萬元。
  “就總部的低壓煙機(jī)發(fā)電而言,一催化已經(jīng)走在了石化行業(yè)的前列!”煉油一部副部長張進(jìn)友驕傲地說。
  汽油收率一升再升
  作為煉油核心裝置,一催化緊跟市場動態(tài),調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向汽油“傾斜”,不斷優(yōu)化和提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2014年伊始,一催化通過更換催化劑、移植“優(yōu)化佳”軟件、摻入RCA助劑等手段,破解了裝置多吃進(jìn)焦化蠟油的難題,汽油收率也有一定幅度提高。
  800萬項(xiàng)目開工后,低處理量、高殘?zhí)康男聽顩r,增產(chǎn)汽油的壓力及外部經(jīng)濟(jì)形勢的嚴(yán)峻,裝置可謂“內(nèi)外交困”。精細(xì)調(diào)整,優(yōu)化過程控制,在摸索中,裝置總結(jié)出一套精細(xì)操作法。
  控制旋分分離器線速處在合理的區(qū)間內(nèi),提高旋分分離器效率,催化劑跑損由每天3噸降至不到2噸。同時及時補(bǔ)充損耗催化劑,保證催化劑的活性。
  以汽油干點(diǎn)保持上限運(yùn)行為基礎(chǔ),提高汽油蒸汽壓,降低液化氣中碳5以上含量,將反應(yīng)器溫度提高到合理區(qū)間。隨時隨地根據(jù)原料變化調(diào)整操作,雖繁瑣,可在職工眼中,這是開啟效益之門的金鑰匙。
  多措并舉,裝置汽油收率由34%提高到44%,對于一套最大化生產(chǎn)高辛烷值汽油及丙烯的催化工藝而言,達(dá)到了較高的水平。
  汽輪機(jī)更新降能耗
  一催化裝置自建廠以來,始終使用德國生產(chǎn)的復(fù)速級汽輪機(jī),故障頻發(fā),機(jī)組的能耗也居高不下,經(jīng)過論證和精心準(zhǔn)備,石煉決定進(jìn)行汽輪機(jī)更新,并利用裝置檢修契機(jī)正式實(shí)施。
  2014年9月11日,經(jīng)過更新,富氣壓縮機(jī)機(jī)組的10級高效汽輪機(jī)投入運(yùn)行。裝置在滿足產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,及時調(diào)整操作,降低吸收穩(wěn)定操作壓力,保證汽輪機(jī)的平穩(wěn)高效運(yùn)行,使汽輪機(jī)每小時節(jié)蒸汽量達(dá)15噸,年創(chuàng)效達(dá)2040萬元,節(jié)能效果明顯。
  這西瓜要撿,芝麻更不能丟。裝置從廣泛征集合理化建議入手,建立“班組區(qū)域承包,班組承包到人”的承包考核機(jī)制,發(fā)現(xiàn)跑冒滴漏,考核加分,與紅旗班組掛鉤,調(diào)動職工積極性,裝置跑冒滴漏、直排汽、長流水現(xiàn)象銳減。
  三班班長李健及時發(fā)現(xiàn)外取熱器砂眼泄漏,就連容603、604的兩個砂眼也沒有逃過他的火眼金睛,避免了催化劑及蒸汽的跑損,成為職工眼中的查漏高手,也為班組贏得了加分。
  1-3月,裝置能耗降至43千克標(biāo)油每噸原料 ,創(chuàng)出了歷史最好水平。
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