2014年,廣州石化煉油四部加氫裂化裝置堅持以市場為中心、效益為導(dǎo)向,狠抓裝置運(yùn)行優(yōu)化,各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷提升。全年裝置加工量、航煤收率、能耗等多項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平。
增加原料適應(yīng)性確保裝置高負(fù)荷運(yùn)行
由于直餾蠟油數(shù)量不足,加氫裂化裝置面臨“吃不飽”的情況,為了讓裝置加工能力不“放空”,裝置人員努力擴(kuò)大裝置的原料來源,提高裝置的負(fù)荷率。
重整裝置的重芳烴干點超過300攝氏度,不適合作為汽油調(diào)和組分。但如果作為加氫裂化裝置的原料,由于其初餾點較低,存在加氫進(jìn)料泵抽空的風(fēng)險,裝置技術(shù)人員將加氫原料泵入口緩沖罐的壓力由0.05兆帕適當(dāng)提高至0.15兆帕,將進(jìn)料比例控制在不大于10%,并在實際操作中逐步增加摻煉量,最終成功實現(xiàn)將重芳烴作為裝置的原料。
焦化蠟油攜帶的焦粉較多,硫、氮含量高和瀝青質(zhì)高,直供給加氫裂化裝置,易導(dǎo)致原料油過濾器堵塞,也影響裝置的長周期運(yùn)行。在生調(diào)部門的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下,裝置技術(shù)人員先將焦化蠟油送到罐區(qū)適當(dāng)靜置一段時間,再安排給裝置加工。同時,根據(jù)過濾器運(yùn)行壓差,監(jiān)控裝置混合進(jìn)料的性質(zhì),合理安排加工量,最終實現(xiàn)順利摻煉焦化蠟油,提高了裝置處理量。
通過上述措施,2014年,該裝置原料加工量達(dá)143萬噸,同比提升10.37%,創(chuàng)歷史新高。
以市場為導(dǎo)向?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品價值最大化
加氫裂化裝置產(chǎn)品種類多,各種產(chǎn)品的價值不盡相同,裝置技術(shù)人員通過優(yōu)化模型動態(tài)測算,尋找不同市場環(huán)境下產(chǎn)品總價值最大化方案,并相應(yīng)優(yōu)化調(diào)整裝置的加工策略,實現(xiàn)效益最大化。
為增產(chǎn)航煤增效益,該裝置通過增加反應(yīng)轉(zhuǎn)化深度,調(diào)整分餾系統(tǒng)操作,優(yōu)化航煤汽提塔運(yùn)行工況等措施,將航煤的干點由260攝氏度逐步提升至290攝氏度,航煤產(chǎn)量由48噸/小時提高到了60噸/小時。針對航煤產(chǎn)量增加后冰點存在波動影響指標(biāo)的情況,裝置技術(shù)人員通過分析,發(fā)現(xiàn)冰點波動的原因為反應(yīng)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化率存在波動,原料的加氫飽和深度和裂化程度不足,通過穩(wěn)定反應(yīng)溫度控制,強(qiáng)化上游裝置原料變化跟蹤等措施,最終實現(xiàn)航煤質(zhì)量的穩(wěn)定。2014年,裝置航煤收率同比提高了3.73%,相當(dāng)于增產(chǎn)航煤5.53萬噸。
加氫裂化的輕石腦油原來只是作為普通的溶劑油出廠,經(jīng)濟(jì)效益相對較低。因其辛烷值高達(dá)85,可以作為汽油的調(diào)和組分。但輕石腦油作為調(diào)和汽油組分,因其蒸汽壓較高,銅片腐蝕指標(biāo)容易不達(dá)標(biāo)。為增產(chǎn)汽油,降低“柴汽比”,今年4月份開始,裝置技術(shù)人員積極開展操作參數(shù)優(yōu)化攻關(guān),調(diào)整脫丁烷塔T3006和石腦油分餾塔T3009的操作參數(shù),將液化氣組分盡可能分離,使蒸汽壓指標(biāo)從140千帕以上降到120千帕以下,輕石腦油的銅片腐蝕指標(biāo)比優(yōu)化前提升了兩個等級,確保輕石腦油質(zhì)量達(dá)到了汽油調(diào)和組分要求,每月可增產(chǎn)汽油近8000噸。
優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行降低運(yùn)營成本
加氫裂化裝置屬于高壓加氫裝置,裝置的動力消耗大,能耗就相對高,噸油加工費用也高。裝置人員通過細(xì)化能耗單項指標(biāo)管理,逐項挖掘潛力,不斷提升能耗管理水平。
燃料氣約占裝置加工成本的40%,屬于成本大戶。技術(shù)人員針對重催裝置柴油摻入原料,可增加反應(yīng)熱,有助于降低反應(yīng)爐的燃料氣消耗的實際,他們就盡量爭取多用重催柴油作為原料。
加氫裂化裝置的柴油、航煤、主汽提塔塔頂氣和分餾塔塔頂氣等介質(zhì)進(jìn)空冷前的溫度高,經(jīng)空冷冷卻后造成了能量浪費,他們通過和下游裝置開展熱聯(lián)合,利用熱媒水將熱量回收后送到下游丁二烯裝置,成功地回收這幾股物料的熱量,裝置能耗同比降低近15%。
此外,裝置人員通過技術(shù)攻關(guān),成功實現(xiàn)對貧液泵P3003和富胺液透平HT3002的節(jié)能改造,改變了設(shè)備長期“大馬拉小車”的問題;對原料泵能量回收透平HT3001機(jī)械密封時進(jìn)行改造,實現(xiàn)該透平長周期運(yùn)行。
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