廣州石化加氫裂化裝置開(kāi)出高水平

作者: 2015年01月13日 來(lái)源: 瀏覽量:
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2014年,廣州石化煉油四部加氫裂化裝置堅(jiān)持以市場(chǎng)為中心、效益為導(dǎo)向,狠抓裝置運(yùn)行優(yōu)化,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷提升。全年裝置加工量、航煤收率、能耗等多項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平。   增加原料適應(yīng)性確

  2014年,廣州石化煉油四部加氫裂化裝置堅(jiān)持以市場(chǎng)為中心、效益為導(dǎo)向,狠抓裝置運(yùn)行優(yōu)化,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷提升。全年裝置加工量、航煤收率、能耗等多項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平。

  增加原料適應(yīng)性確保裝置高負(fù)荷運(yùn)行

  由于直餾蠟油數(shù)量不足,加氫裂化裝置面臨“吃不飽”的情況,為了讓裝置加工能力不“放空”,裝置人員努力擴(kuò)大裝置的原料來(lái)源,提高裝置的負(fù)荷率。

  重整裝置的重芳烴干點(diǎn)超過(guò)300攝氏度,不適合作為汽油調(diào)和組分。但如果作為加氫裂化裝置的原料,由于其初餾點(diǎn)較低,存在加氫進(jìn)料泵抽空的風(fēng)險(xiǎn),裝置技術(shù)人員將加氫原料泵入口緩沖罐的壓力由0.05兆帕適當(dāng)提高至0.15兆帕,將進(jìn)料比例控制在不大于10%,并在實(shí)際操作中逐步增加摻煉量,最終成功實(shí)現(xiàn)將重芳烴作為裝置的原料。

  焦化蠟油攜帶的焦粉較多,硫、氮含量高和瀝青質(zhì)高,直供給加氫裂化裝置,易導(dǎo)致原料油過(guò)濾器堵塞,也影響裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。在生調(diào)部門(mén)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下,裝置技術(shù)人員先將焦化蠟油送到罐區(qū)適當(dāng)靜置一段時(shí)間,再安排給裝置加工。同時(shí),根據(jù)過(guò)濾器運(yùn)行壓差,監(jiān)控裝置混合進(jìn)料的性質(zhì),合理安排加工量,最終實(shí)現(xiàn)順利摻煉焦化蠟油,提高了裝置處理量。

  通過(guò)上述措施,2014年,該裝置原料加工量達(dá)143萬(wàn)噸,同比提升10.37%,創(chuàng)歷史新高。

  以市場(chǎng)為導(dǎo)向?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值最大化

  加氫裂化裝置產(chǎn)品種類(lèi)多,各種產(chǎn)品的價(jià)值不盡相同,裝置技術(shù)人員通過(guò)優(yōu)化模型動(dòng)態(tài)測(cè)算,尋找不同市場(chǎng)環(huán)境下產(chǎn)品總價(jià)值最大化方案,并相應(yīng)優(yōu)化調(diào)整裝置的加工策略,實(shí)現(xiàn)效益最大化。

  為增產(chǎn)航煤增效益,該裝置通過(guò)增加反應(yīng)轉(zhuǎn)化深度,調(diào)整分餾系統(tǒng)操作,優(yōu)化航煤汽提塔運(yùn)行工況等措施,將航煤的干點(diǎn)由260攝氏度逐步提升至290攝氏度,航煤產(chǎn)量由48噸/小時(shí)提高到了60噸/小時(shí)。針對(duì)航煤產(chǎn)量增加后冰點(diǎn)存在波動(dòng)影響指標(biāo)的情況,裝置技術(shù)人員通過(guò)分析,發(fā)現(xiàn)冰點(diǎn)波動(dòng)的原因?yàn)榉磻?yīng)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化率存在波動(dòng),原料的加氫飽和深度和裂化程度不足,通過(guò)穩(wěn)定反應(yīng)溫度控制,強(qiáng)化上游裝置原料變化跟蹤等措施,最終實(shí)現(xiàn)航煤質(zhì)量的穩(wěn)定。2014年,裝置航煤收率同比提高了3.73%,相當(dāng)于增產(chǎn)航煤5.53萬(wàn)噸。

  加氫裂化的輕石腦油原來(lái)只是作為普通的溶劑油出廠,經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較低。因其辛烷值高達(dá)85,可以作為汽油的調(diào)和組分。但輕石腦油作為調(diào)和汽油組分,因其蒸汽壓較高,銅片腐蝕指標(biāo)容易不達(dá)標(biāo)。為增產(chǎn)汽油,降低“柴汽比”,今年4月份開(kāi)始,裝置技術(shù)人員積極開(kāi)展操作參數(shù)優(yōu)化攻關(guān),調(diào)整脫丁烷塔T3006和石腦油分餾塔T3009的操作參數(shù),將液化氣組分盡可能分離,使蒸汽壓指標(biāo)從140千帕以上降到120千帕以下,輕石腦油的銅片腐蝕指標(biāo)比優(yōu)化前提升了兩個(gè)等級(jí),確保輕石腦油質(zhì)量達(dá)到了汽油調(diào)和組分要求,每月可增產(chǎn)汽油近8000噸。

  優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行降低運(yùn)營(yíng)成本

  加氫裂化裝置屬于高壓加氫裝置,裝置的動(dòng)力消耗大,能耗就相對(duì)高,噸油加工費(fèi)用也高。裝置人員通過(guò)細(xì)化能耗單項(xiàng)指標(biāo)管理,逐項(xiàng)挖掘潛力,不斷提升能耗管理水平。

  燃料氣約占裝置加工成本的40%,屬于成本大戶。技術(shù)人員針對(duì)重催裝置柴油摻入原料,可增加反應(yīng)熱,有助于降低反應(yīng)爐的燃料氣消耗的實(shí)際,他們就盡量爭(zhēng)取多用重催柴油作為原料。

  加氫裂化裝置的柴油、航煤、主汽提塔塔頂氣和分餾塔塔頂氣等介質(zhì)進(jìn)空冷前的溫度高,經(jīng)空冷冷卻后造成了能量浪費(fèi),他們通過(guò)和下游裝置開(kāi)展熱聯(lián)合,利用熱媒水將熱量回收后送到下游丁二烯裝置,成功地回收這幾股物料的熱量,裝置能耗同比降低近15%。

  此外,裝置人員通過(guò)技術(shù)攻關(guān),成功實(shí)現(xiàn)對(duì)貧液泵P3003和富胺液透平HT3002的節(jié)能改造,改變了設(shè)備長(zhǎng)期“大馬拉小車(chē)”的問(wèn)題;對(duì)原料泵能量回收透平HT3001機(jī)械密封時(shí)進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)該透平長(zhǎng)周期運(yùn)行。

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