余熱發(fā)電SP鍋爐振打除灰系統(tǒng)改造

作者: 2014年10月23日 來源: 瀏覽量:
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1實(shí)際運(yùn)行中存在的問題 進(jìn)入SP余熱鍋爐的煙氣中含有大量的粘性粉塵,容易在受熱管道上積灰,如果積灰得不到及時(shí)有效的處理,將會(huì)影響鍋爐的熱效率,鍋爐出力將會(huì)降低,發(fā)電量隨之也會(huì)受到影響。

1 實(shí)際運(yùn)行中存在的問題

    進(jìn)入SP余熱鍋爐的煙氣中含有大量的粘性粉塵,容易在受熱管道上積灰,如果積灰得不到及時(shí)有效的處理,將會(huì)影響鍋爐的熱效率,鍋爐出力將會(huì)降低,發(fā)電量隨之也會(huì)受到影響。為了有效解決積灰問題,必須保證除灰裝置的連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行?,F(xiàn)在鍋爐清灰方式不少,但針對SP鍋爐的煙氣特性,機(jī)械振打(如圖1)清灰效果最為理想。我廠余熱發(fā)電鍋爐除灰裝置也不例外的用了機(jī)械振打。但自系統(tǒng)運(yùn)行以來振打裝置經(jīng)常出現(xiàn)T型帶孔螺栓磨斷、振打錘經(jīng)常和傳動(dòng)桿卡在一起,以及傳動(dòng)桿、固定轉(zhuǎn)軸的軸承座和電機(jī)座斷裂等現(xiàn)象。不僅增加了設(shè)備的維修費(fèi)用,也嚴(yán)重的影響了設(shè)備的除灰性能。


2 原因分析

    針對這些問題我們做了認(rèn)真的分析,發(fā)現(xiàn)原因主要有兩個(gè)方面:

   (1)T型螺栓和連動(dòng)板直接連接摩擦比較大。

   (2)振打桿和錘頭接觸面積小。

    因?yàn)樯鲜鰞煞N原因振,轉(zhuǎn)軸在轉(zhuǎn)動(dòng)的過程中,T型帶孔螺栓和聯(lián)動(dòng)板不斷的摩擦,時(shí)間一長接觸的部位越磨越細(xì),最后T型螺栓磨斷振打錘脫落。因?yàn)樵O(shè)備原因振打錘落下時(shí)不可能都和傳動(dòng)桿的中間位置接觸,當(dāng)振打錘砸偏后就不能夠?qū)?500N的作用力均勻的傳遞給傳動(dòng)桿,時(shí)間長了就容易造成振打桿斷裂的現(xiàn)象。一部分振打錘落下時(shí)會(huì)砸到傳動(dòng)桿的上部,時(shí)間久了傳動(dòng)桿頭部就會(huì)變成如圖2(b)的形狀。當(dāng)傳動(dòng)桿磨損達(dá)到一定程度,振打錘落下時(shí)會(huì)直接卡在斜坡的位置。接下來在電機(jī)通過鏈條向轉(zhuǎn)軸輸送動(dòng)力時(shí)因?yàn)樯鲜銮闆r,鏈條在被拉近的同時(shí)會(huì)拉起電機(jī),轉(zhuǎn)軸也會(huì)在振打錘的支撐下被抬起。如果這種情況一直持續(xù)下去,有可能出現(xiàn)下列情況:

   (1)電機(jī)因?yàn)檫^電流而跳停。

   (2)電機(jī)繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),鏈條、電機(jī)座或者轉(zhuǎn)軸軸承座斷裂,以及轉(zhuǎn)軸支撐架彎曲等現(xiàn)象。


3 處理辦法

    為了有效解決存在的問題,我們對該系統(tǒng)做了局部的改造,具體改造情況如下:

    (1)在T形帶孔螺栓和振打錘的接觸部位安裝滾動(dòng)軸承。

    (2)更換如圖2(c)所示頭部為錐形的振打桿。

4 總 結(jié)

    對設(shè)備改造后,系統(tǒng)故障率明顯減少,設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用也大大降低。因?yàn)檎翊蛳到y(tǒng)的連續(xù)的運(yùn)行,受熱管道上的積灰得到有效的處理,鍋爐的熱效率也有明顯的提高。

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