“脫硝工程整體上不錯(cuò),建成投用的脫硝裝置運(yùn)行效果很好,外排煙氣中氮氧化物含量達(dá)到總部和地方排放標(biāo)準(zhǔn)?!边@是集團(tuán)公司環(huán)?,F(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)組,對(duì)齊魯石化鍋爐脫硝工程建設(shè)及裝置運(yùn)行情況給予的評(píng)價(jià)。
齊魯石化根據(jù)總部提出的“全面建成、穩(wěn)定達(dá)標(biāo)、在線監(jiān)測(cè)”的要求,一方面抓鍋爐脫硝工程建設(shè)進(jìn)度,一方面組織職工精心調(diào)整已建成的8臺(tái)鍋爐脫硝裝置,確保已建成脫硝裝置平穩(wěn)運(yùn)行,外排煙氣氮氧化物含量穩(wěn)定控制在100毫克/立方米以下,優(yōu)于國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),脫硝效率達(dá)90%以上。
每臺(tái)爐一張操作卡片
在齊魯石化熱電廠鍋爐車間的控制室里,每臺(tái)爐的操作盤(pán)上都貼著一張低氮燃燒調(diào)整卡片,上面清楚地標(biāo)注著各種燃燒參數(shù)、風(fēng)門開(kāi)度等。這是該廠反復(fù)測(cè)試低氮燃燒器得出來(lái)的最佳配風(fēng)操作標(biāo)準(zhǔn),用以指導(dǎo)職工操作。
鍋爐煙氣脫硝分為爐內(nèi)通過(guò)燃燒調(diào)整降低部分氮氧化物含量和爐外煙氣中噴氨脫硝兩個(gè)步驟,爐內(nèi)燃燒調(diào)整的好壞直接影響爐外脫硝的效果,因此該廠非常重視對(duì)爐內(nèi)燃燒器的改造。從2011年開(kāi)始,他們利用鍋爐大檢修的時(shí)機(jī),先后更換了5臺(tái)新型低氮燃燒器。
為既能滿足爐外脫硝系統(tǒng)氮氧化物含量要求、又能保證鍋爐指標(biāo)良好、實(shí)現(xiàn)鍋爐裝置的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,該廠組織技術(shù)人員進(jìn)行爐內(nèi)低氮燃燒器技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)、摸索,對(duì)獲取的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比、分析、總結(jié),遴選出一套低氮模式下的鍋爐最佳調(diào)整方式,并制作成翔實(shí)的配風(fēng)卡片,貼到每臺(tái)爐的操作盤(pán)上,指導(dǎo)職工調(diào)整。
“投入低氮模式,爐內(nèi)氮氧化物含量下降了200毫克/立方米以上,為爐外脫硝系統(tǒng)達(dá)標(biāo)運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。”鍋爐車間主任技師王樹(shù)詮說(shuō)。
不能讓設(shè)計(jì)影響脫硝
在脫硝方案設(shè)計(jì)初期的調(diào)研交流中,該廠發(fā)現(xiàn)其他電廠曾經(jīng)發(fā)生過(guò)省煤器泄漏,造成淋濕催化劑的事故。
他們大膽創(chuàng)新、積極改進(jìn)設(shè)計(jì)方案,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的裝置特點(diǎn),在催化劑層上部加了5條管線、在煙道中增加了緊急泄水系統(tǒng),一旦省煤器發(fā)生泄漏,系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)開(kāi)啟,避免淋濕催化劑,保證了催化劑的安全。
“在嚴(yán)格執(zhí)行脫硝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,不放過(guò)任何一個(gè)影響脫硝穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的疑點(diǎn),投用后的裝置才‘聽(tīng)話’?!鄙伎茊T工馬長(zhǎng)鋒說(shuō)。
3、4號(hào)鍋爐脫硝裝置投運(yùn)時(shí)間不長(zhǎng),技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)混合器噴氨及控制參數(shù)存在偏差現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)和廠家反復(fù)研究、共同查找原因,發(fā)現(xiàn)是流經(jīng)混合器的煙氣不均勻,導(dǎo)致煙氣與催化劑反應(yīng)不充分,影響了脫硝效率。
混合器必須改進(jìn)才能解決問(wèn)題,但是脫硝裝置已經(jīng)投運(yùn),不能在短時(shí)間內(nèi)解決,他們立即與施工方進(jìn)行研究,制定了解決的辦法,指導(dǎo)職工操作,等混合器制作好后再進(jìn)行更換,確保鍋爐脫硝裝置穩(wěn)定運(yùn)行。
相互協(xié)作穩(wěn)控達(dá)標(biāo)
為盡快實(shí)現(xiàn)已建成脫硝裝置的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行,熱電廠精心組織調(diào)試、不斷優(yōu)化操作,各相關(guān)單位、各車間密切配合,共同為脫硝裝置的達(dá)標(biāo)運(yùn)行而努力。
5月16日上午10:30,熱電廠首臺(tái)脫硝裝置——3號(hào)鍋爐脫硝裝置順利投運(yùn),經(jīng)過(guò)脫硝處理后,出口氮氧化物濃度僅為49.9毫克/立方米,脫硝效率達(dá)到93.3%,超過(guò)了90%的設(shè)計(jì)值。
隨著脫硝裝置的陸續(xù)建成投運(yùn),職工在操作中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)煙氣脫硝后氮氧化物的含量不穩(wěn)定,有時(shí)曲線波動(dòng)較大,容易造成超標(biāo)。調(diào)試組成員王強(qiáng)經(jīng)過(guò)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)是由于脫硫系統(tǒng)瞬間氣氨用量增大,影響了脫硝裝置正常運(yùn)行。
鍋爐煙氣脫硝、脫硫共用一個(gè)氣氨發(fā)生器系統(tǒng),當(dāng)脫硫用氣氨量突然增大時(shí),系統(tǒng)內(nèi)的氨壓力瞬間下降,導(dǎo)致脫硝用氨壓力波動(dòng),影響脫硝效果。原因找到后,脫硫車間根據(jù)情況制定詳細(xì)的操作方案,增加投氨次數(shù),盡量保持用氨量均勻,并加強(qiáng)與鍋爐車間的溝通,系統(tǒng)內(nèi)的氨壓力趨于穩(wěn)定。
“脫硫穩(wěn)定了,脫硝也就穩(wěn)定了,外排氮氧化物參數(shù)曲線由原來(lái)的鋸齒形變成了現(xiàn)在的直線運(yùn)行?!眴T工李虎祥說(shuō)。
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