淺談啤酒發(fā)酵罐的清洗

作者: 2013年07月29日 來(lái)源: 瀏覽量:
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一、發(fā)酵罐清洗方式 在釀造和飲料工業(yè)中的清洗通常是最大限度地采用自動(dòng)化操作。目前,最常用的方法就是固定洗球清洗,而旋轉(zhuǎn)噴頭清洗也越來(lái)越多地被采用。 1.固定洗球 傳統(tǒng)的固定洗球從上個(gè)世紀(jì)初問(wèn)
淺談啤酒發(fā)酵罐的清洗

一、發(fā)酵罐清洗方式

    在釀造和飲料工業(yè)中的清洗通常是最大限度地采用自動(dòng)化操作。目前,最常用的方法就是固定洗球清洗,而旋轉(zhuǎn)噴頭清洗也越來(lái)越多地被采用。

    1.固定洗球    

    傳統(tǒng)的固定洗球從上個(gè)世紀(jì)初問(wèn)世至今,仍是最常用的清洗裝置。許多供應(yīng)商提供了各種不同形式、尺寸和能力的洗球。它可以將清洗液噴射到罐壁,進(jìn)行固定簡(jiǎn)單的清洗。

    固定洗球最好是用于沖洗罐壁,從帶孔的單獨(dú)噴孔中噴射出水,流射到罐壁的同一位置,由于噴口的尺寸限制,每一沖擊點(diǎn)噴射到罐壁的力量都很有限,沒(méi)有沖擊到的點(diǎn)水量實(shí)際為零。這就意味著:為了達(dá)到所要求的清洗效果,必須采用大量的、高濃度的化學(xué)清洗劑或高溫清洗液,進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的清洗。

    固定洗球還可以作為一種濾網(wǎng)過(guò)濾清洗液中的顆粒物質(zhì),因此,一部分洗球孔容易被堵住不起作用,導(dǎo)致罐壁表面清洗不合格,而這個(gè)現(xiàn)象一般不會(huì)立刻顯現(xiàn)出來(lái),只有積累到一定程度,才會(huì)被發(fā)現(xiàn)。

    2.旋轉(zhuǎn)噴頭

    很多例子表明,旋轉(zhuǎn)噴頭要優(yōu)于傳統(tǒng)的固定洗球。由旋轉(zhuǎn)噴頭產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)風(fēng)使罐壁以不定時(shí)的方式被噴射到,清洗方式和機(jī)械沖擊力的結(jié)合比固定洗球少用水,可以消耗少量的化學(xué)藥品在短時(shí)間內(nèi)去除殘留物。

    3.旋轉(zhuǎn)噴嘴    

    現(xiàn)在的旋轉(zhuǎn)噴嘴用清洗介質(zhì)作為驅(qū)動(dòng)力,清洗噴嘴以垂直的軸線方向產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)作用。

    旋轉(zhuǎn)噴嘴一般旋轉(zhuǎn)到第八圈才能完成一個(gè)噴洗循環(huán),噴嘴尺寸和介質(zhì)的壓力決定其處理量、噴射長(zhǎng)度和噴嘴的旋轉(zhuǎn),以及相關(guān)的清洗時(shí)間,正常的工作壓力為6公斤—8公斤。

    二、大清洗的必要性

    啤酒生產(chǎn)過(guò)程中,物料經(jīng)過(guò)的容器多、管路長(zhǎng),加之所使用的原料富含豐富的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),導(dǎo)致啤酒生產(chǎn)過(guò)程對(duì)設(shè)備、管路等要求清洗頻次高、難度大。在日常清洗工作中,難免出現(xiàn)設(shè)備衛(wèi)生死角,影響生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生控制。

    為了消除日常清洗出現(xiàn)的衛(wèi)生死角,可以利用淡季使用強(qiáng)效清洗劑或人工對(duì)設(shè)備進(jìn)行徹底清洗,我們把它稱之為“大清洗”,以避免因設(shè)備衛(wèi)生死角有污物積累而影響產(chǎn)品質(zhì)量。

    三、發(fā)酵罐在實(shí)際清洗中存在的問(wèn)題

    1.發(fā)酵過(guò)程會(huì)產(chǎn)生大量的蛋白質(zhì)、酒花樹(shù)脂、多糖、酵母等有機(jī)物和草酸鈣、硫酸鹽等無(wú)機(jī)物,在發(fā)酵罐清空后,有機(jī)物和無(wú)機(jī)物污物附著在罐壁上,呈黃褐色。酒石數(shù)量多時(shí),表面呈現(xiàn)白色,如同鹽堿地表皮一樣,無(wú)機(jī)物與有機(jī)物相互交織在一起。

    清洗時(shí)使用火堿,只是對(duì)去除有機(jī)物有作用,清洗溫度達(dá)到80℃以上,才會(huì)有較好的清洗效果。

    清洗時(shí)采用單一的硝酸進(jìn)行清洗,只是對(duì)無(wú)機(jī)物有一定效果,對(duì)有機(jī)物幾乎無(wú)效。而發(fā)酵罐壁所結(jié)污物為無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的混合物,使用單一清洗劑清洗困難。因此,有的啤酒廠每年都會(huì)對(duì)發(fā)酵罐進(jìn)行一次大清洗,徹底清刷發(fā)酵罐。

    2.發(fā)酵罐壁T541防腐層部分損壞,經(jīng)修補(bǔ)后,表面光潔度明顯下降,造成罐壁污物清洗困難。

    3.洗罐器或洗球的磨損或堵塞,導(dǎo)致部分發(fā)酵罐清洗不徹底,污物積累較多。

    由于以上諸多因素致使發(fā)酵罐經(jīng)過(guò)幾年使用后,罐壁積累了一定量的污物,使用常規(guī)清洗工藝難以徹底清除。故每4至5年,可利用生產(chǎn)淡季對(duì)發(fā)酵罐進(jìn)行深度清洗。

    四、發(fā)酵罐大清洗工藝

    根據(jù)發(fā)酵罐大小、使用頻次的多少,筆者特制定以下工藝:

    1.堿性洗滌液的配制(以5噸計(jì))

    (1)向CIP罐中加入部分涼水。

    (2)向內(nèi)依次加入300公斤HPC-1高效堿性清洗劑,150公斤火堿。

    (3)補(bǔ)充余量水至5噸,升溫至65℃?zhèn)溆谩?/wbr>

    2.酸性洗滌液的配制(以5噸計(jì))

    (1)向CIP罐中加入部分涼水。

    (2)向內(nèi)依次加入300公斤HPC-4高效酸性清洗劑,再加入部分涼水。

    (3)最后加入200公斤滲透劑,補(bǔ)充余量水至5噸,常溫備用。

    3.具體執(zhí)行操作工藝

    (1)溫水沖洗罐體15分鐘。

    (2)堿性洗滌液循環(huán)清洗3.5小時(shí),保證回流溫度不低于62℃(循環(huán)時(shí)間以回流溫度達(dá)到工藝規(guī)定開(kāi)始記時(shí))。

    (3)清水沖洗罐體至回流水,pH值呈中性。

    (4)酸性洗滌液循環(huán)清洗2.5小時(shí),常溫。

    (5)清水沖洗罐體至回流水,pH值呈中性。

    4.洗滌罐的補(bǔ)加工藝

    每清洗完一個(gè)發(fā)酵罐,需要向洗滌罐中補(bǔ)加藥品后,方可進(jìn)行下一罐的清洗。

    (1)堿性洗滌液:HPC-1補(bǔ)加100公斤,火堿補(bǔ)加60公斤。

    (2)酸性洗滌液:HPC-4補(bǔ)加100公斤,滲透劑60公斤。

    (3)刷洗6只發(fā)酵罐后,放掉洗滌液重新配制。

    5.注意事項(xiàng)

    (1)在配制酸性洗滌液時(shí),要注意HPC-4高效酸性清洗劑原液與滲透劑原液不可接觸。

    正確的配制是:先向洗滌罐內(nèi)注入1/4—1/3水;然后緩慢加入酸性清洗劑,待重新加水至1/2以上后,緩慢加入滲透劑;最后,加少許水至洗滌液刻度。

    (2)CIP系統(tǒng)應(yīng)加入自清洗系統(tǒng),CIP罐本身需保持清潔,定期清洗。在其回路上要有過(guò)濾系統(tǒng),既可保證洗滌液的清潔,又可防止污垢進(jìn)入洗滌器造成堵塞。

    (3)取樣閥在進(jìn)行CIP清洗時(shí),同步進(jìn)行反沖洗。

    (4)軟管、接管徹底清洗后,再浸泡在消毒劑中,并且軟管要定期拉刷清洗。

    (5)加大對(duì)管口、取樣閥門、接管等部件的清洗、殺菌和防護(hù),防止二次污染。

    (6)保證洗滌系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,包括洗罐器是否轉(zhuǎn)動(dòng),洗球是否堵塞,壓力是否合適等。

    洗球工作壓力應(yīng)在0.35±0.05MPa,即CIP罐出口壓力表值應(yīng)在0.45MPa-0.50MPa(考慮管路、彎路、罐高的影響)。洗球壓力過(guò)大,容易造成霧化,影響使用效果,洗罐器工作壓力應(yīng)≥0.35MPa,CIP罐出口壓力表值應(yīng)在0.55MPa-0.60MPa。

    (7)堿性清洗劑循環(huán)完后,沖水過(guò)程一定要間斷進(jìn)行,防止泡沫停留在罐底,雖然pH值檢測(cè)呈中性,但不一定是真結(jié)果,間斷進(jìn)行可將堿液及泡沫完全沖凈,排除殘余堿液對(duì)酸性清洗液及殺菌液的不利影響。此外,應(yīng)特別注意CIP系統(tǒng)死角部分,即所有接觸清洗劑的部分,在進(jìn)行殺菌工藝之前,必須用清水沖至中性。

    (8)大罐如果用液氨直接作冷媒,需將液氨完全回收后進(jìn)行大刷洗工藝。

    (9)確認(rèn)大罐的真空閥工作正常。

    (10)操作工要做好防護(hù),帶手套、防護(hù)眼鏡等,切勿濺到皮膚及眼中,不慎濺到皮膚上,須用大量水沖洗。

    五、大清洗后的效果對(duì)比

    2007年生產(chǎn)前,發(fā)酵罐采用大清洗工藝進(jìn)行徹底清洗后,發(fā)酵液衛(wèi)生合格率較2006年有了較大提高。

    大清洗后,發(fā)酵罐內(nèi)部外觀如同新罐,光亮潔凈,。

    從以上發(fā)酵罐大清洗統(tǒng)計(jì)分析可知,發(fā)酵罐每年生產(chǎn)前進(jìn)行大清洗,能將罐內(nèi)使用一年所積累的污物徹底清洗干凈,有利于提高發(fā)酵衛(wèi)生控制水平,提高產(chǎn)品質(zhì)量。但清洗成本有所增加。

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