CO等溫變換技術(shù)挺進煤制氣領域

作者: 2013年07月29日 來源:鋼聯(lián)資訊 瀏覽量:
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由湖南安淳高新技術(shù)有限公司自主開發(fā)的CO等溫變換技術(shù)近日在山西陽煤豐喜肥業(yè)臨猗分公司甲醇改合成氨裝置中一次開車成功,目前裝置已穩(wěn)定運行十多天,經(jīng)檢測效果達到設計要求。

由湖南安淳高新技術(shù)有限公司自主開發(fā)的CO等溫變換技術(shù)近日在山西陽煤豐喜肥業(yè)臨猗分公司甲醇改合成氨裝置中一次開車成功,目前裝置已穩(wěn)定運行十多天,經(jīng)檢測效果達到設計要求。該技術(shù)在煤制合成氣高濃度CO變換領域成功實現(xiàn)工業(yè)化應用。

據(jù)了解,傳統(tǒng)CO變換技術(shù)為多段絕熱反應技術(shù),很難應用于高濃度CO氣體變換。如果CO濃度在65%以上,變換反應將十分劇烈,反應溫度也難以控制。另外,傳統(tǒng)技術(shù)通常需采用4~5臺變換爐,中間配裝繁雜的控溫換熱設備,不僅反應流程長,系統(tǒng)阻力還高達0.4~0.6兆帕,操作難度也較大。

陽煤豐喜臨猗分公司副總經(jīng)理劉亞龍告訴記者,湖南安淳CO等溫變換技術(shù)與傳統(tǒng)技術(shù)相比具有顯著優(yōu)勢:一是CO轉(zhuǎn)化率達98%以上,提高了原料氣的利用率,降低了生產(chǎn)成本;二是采用水相變換熱的等溫變換原理,邊反應邊移走熱量,床層反應溫度低,穩(wěn)定且溫差小,延長了催化劑的使用壽命;三是反應床層運行阻力小,僅為22~25千帕,催化劑利用率高;四是變換爐采用懸掛水管式反應器,克服了熱脹冷縮對設備運行安全性和穩(wěn)定性的影響。

據(jù)湖南安淳技術(shù)人員介紹,去年底該技術(shù)曾在新疆天業(yè)電石爐高濃度CO尾氣的綜合利用上取得成功,在煤制合成氣高濃度CO變換領域應用國內(nèi)外尚無先例。尤其是只需一個等溫變換爐就能將CO降至0.2%~0.4%,更稱得上是新突破。

隨著煤氣化技術(shù)的進步,合成氣中CO含量提高到70%左右,高濃度CO變換市場前景廣闊。湖南安淳從2007年開始著手高濃度CO等溫變換技術(shù)的研究與開發(fā),并于2009年獲得國家發(fā)明專利。


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標簽:煤制氣

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