DN 1400等溫冷管型低壓甲醇塔的開發(fā)與應用

作者: 2013年07月22日 來源: 瀏覽量:
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1前言  近年來隨著甲醇市場的走俏,國內(nèi)正新建或在建一批大型甲醇廠,采用的都是低壓合成技術(shù)。究其原因,低壓單醇不僅生產(chǎn)規(guī)模大,而且由于合成壓力低(~5MPa),綜合能耗低,甲醇質(zhì)量好,投資也相對較少,經(jīng)濟效
  1 前言
  近年來隨著甲醇市場的走俏,國內(nèi)正新建或在建一批大型甲醇廠,采用的都是低壓合成技術(shù)。究其原因,低壓單醇不僅生產(chǎn)規(guī)模大,而且由于合成壓力低(~5MPa),綜合能耗低,甲醇質(zhì)量好,投資也相對較少,經(jīng)濟效益好。
  目前,國內(nèi)低壓甲醇合成塔多采用管殼式的Lurgi塔,也有ICI的多段冷激等塔型的使用。自從我國自主開發(fā)成功均溫型低壓甲醇塔并取代生產(chǎn)強度較差、引進的多段冷激塔后,在市場中充分顯示了較強的競爭力。
  浙江工業(yè)大學自20世紀70年代成功開發(fā)了單管折流式合成塔內(nèi)件后,在氨和甲醇合成領(lǐng)域中得到了大面積推廣應用,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
目前,浙江工業(yè)大學在單管折流式(即等溫型或均溫型)內(nèi)件于中壓聯(lián)醇及高壓單醇成功開發(fā)與應用的基礎上,又研發(fā)了新型等溫冷管型低壓甲醇塔(專利號:20041008453.x)。第一臺DN1400合成塔在四川智捷天然氣化工有限公司30kt/a甲醇技改項目中得到了成功應用,取得了明顯的效益。
  2 設計方案及特點
  四川智捷公司采用天然氣為原料生產(chǎn)甲醇,原生產(chǎn)能力為15000t/a,采用~1600管殼式合成塔,裝填5.5m3催化劑,現(xiàn)生產(chǎn)能力需擴大一倍。經(jīng)過調(diào)研,最后決定采用管殼式和冷管式合成塔,二個合成系統(tǒng)串聯(lián)生產(chǎn),即將老系統(tǒng)作為前一級,其醇后氣作為后一級的氣源,氣體經(jīng)熱交預熱至~150℃后人塔進催化劑床層,在~230℃反應,出塔氣經(jīng)廢鍋回收熱量,副產(chǎn)0.5MPa蒸汽。出廢鍋氣體經(jīng)熱交降至~70℃ ,再經(jīng)水冷降溫,至醇分分離粗醇后氣體部分放空,其余返回循環(huán)機。用蒸汽(或電)加熱器升溫還原。工藝流程見圖1。項目工程設計全部由中國成達公司承擔。
 
    本合成塔結(jié)構(gòu)見圖2,它由外筒加內(nèi)件二大部件組成。內(nèi)件采用多重環(huán)管(n≥6)的單管折流式冷管膽,塔內(nèi)不設換熱器,內(nèi)件亦無筒體。冷管膽用井字架支撐在外簡壁上。內(nèi)件上部設有上隔板,主要用于冷管膽引氣管的密封,還與外筒法蘭進行密封,采取榫槽面結(jié)構(gòu)。使用不銹鋼纏繞墊片。外筒上、下采用球形封頭,上封頭裝有新型獨特的氣體分布器,下封頭內(nèi)裝有圓桶形觸媒擋板,連接出氣管。封頭底部還焊有三根卸觸媒管。下封頭內(nèi)裝填氧化鋁球,其上方充滿甲醇催化劑,整個床層呈連續(xù)相,觸媒連同氧化鋁球可以連續(xù)自卸。
該合成塔具有以下優(yōu)點:
(1)與冷激式低壓甲醇塔相比,床層溫差大幅度減小,有利于甲醇合成反應,轉(zhuǎn)化率高,副反應少,催化劑壽命長,空時得率高(可提高~50%),操作穩(wěn)定,方便,還可副產(chǎn)蒸汽。
(2)與管殼式低壓甲醇塔相比,床層溫差還小(△t≤10℃),結(jié)構(gòu)簡單,無特殊材質(zhì)要求。催化劑裝填系數(shù)可達~65%,比管殼式提高一倍,冷管型傳熱面積減少-70%,不需特殊不銹鋼,設備投資可大幅度降低。之外,塔阻也比管殼式小。
(3)與U形管低壓甲醇塔相比,由于冷管布置更加合理,床層等溫性佳,多重環(huán)管結(jié)構(gòu),穩(wěn)妥可靠,裝卸催化劑也更為方便。
 3 催化劑裝填與升溫還原
     我們采用浙江工業(yè)大學研發(fā)的等溫冷管型低壓甲醇塔,其中內(nèi)件由浙江某機械廠制作。合成塔催化劑容積為7.8m3,實裝XNC一98型催化劑11噸,粒度為φ5×5mm (原設計為 ×5mm)。
     本次催化劑采取低氫還原,升溫還原方案由西南化工研究設計院催化劑廠制訂(見表1)。計劃65小時,在實際執(zhí)行過程中進行了適當調(diào)整。從2005年3月24日10時開始升溫。由于老系統(tǒng)需繼續(xù)生產(chǎn),新系統(tǒng)是在邊生產(chǎn)的條件下邊還原,因現(xiàn)場只能啟用一臺13.3m3/min循環(huán)機,N2補氣壓力又受到限制(~1.1MPa),故還原壓力低,還原空速小(<1000h-1),實際時間比計劃延長~30h。還原過程中床層溫差較小, 出水旺而均勻(個別時間達70kg/h),還原出水較為徹底。本期催化劑還原出水1961kg,其中物理水302kg(比理論量少~100kg), 占理論出水量的93%。還原結(jié)束前,床層底部溫度達220℃ 。此時床層軸向溫差5℃ ,三個平面溫差<2℃ ,最后連續(xù)出水1.6kg/h,還原視為基本結(jié)束。在3月28日8時開始換氣提壓轉(zhuǎn)入輕負荷生產(chǎn)。在此階段壓力提到~4.0MPa。溫差7.2℃ 。平面溫差1~1.9℃ ,塔壓差18kPa。甲醇流量~1.7m3/h。生產(chǎn)情況正常。這次升溫還原過程較為順利。內(nèi)件的優(yōu)良性能及安裝到位從而保證了較小的床層溫差,催化劑還原徹底且還原后活性較好,盡管還原過程受空速限制,即使在實際還原中水汽曾高達~7g/m ,仍然對其活性影響不大。

  4 初步使用情況
  由于申請增加指標的天然氣量目前尚未到位,另外考慮到老系統(tǒng)需要檢修,故停開老系統(tǒng),以確保整個新系統(tǒng)的投運與考查。
    在目前轉(zhuǎn)化供氣尚未完全滿量的工況下。即轉(zhuǎn)化氣流量為11458Nm3/h, 組成(%)為:CH45.29、CO 10.88、co2 10.29、H2 73.54;人塔氣壓力4.9MPa,人塔氣溫度167.3℃ ,人塔氣組成(%):CH4 16.25、CO 2.32、co2 2.12、H279.31,床層熱點溫度229.4℃ 。軸向溫差10℃ 。平面溫差0.5~1.7℃ 。出塔氣溫223.7℃ ,出塔氣量68515Nm /h,塔阻75.2kPa(如采用φ9 ×5催化劑,則塔阻可降至50kPa以下),比原管殼式塔阻低得多。系統(tǒng)各節(jié)點溫度見表2。精甲醇產(chǎn)量~l8.5t俄(最高達l9.7t俄),副產(chǎn)0.36-0.5MPa蒸汽~2670 /h,吹掃氣量2201Nm3/h,送轉(zhuǎn)化爐燃燒。

  5 經(jīng)濟效益分析
  這次30kt/a甲醇技改項目總投資約二千萬元(整個系統(tǒng)新建)。粗醇系統(tǒng)與老系統(tǒng)相比減少一臺汽包,增加一臺廢鍋和一臺蒸汽加熱器,由于更新了造價更低的合成塔,該部分投資將近節(jié)省~110萬元。
     新系統(tǒng)目前生產(chǎn)能力已超過15kt/a的設計要求,現(xiàn)產(chǎn)量比老系統(tǒng)增加~l5%,如果轉(zhuǎn)化供氣量再增加,該系統(tǒng)生產(chǎn)能力完全可達20kt/a。
     目前生產(chǎn)天然氣單耗1030m3,相應降低了30 ,電耗480kW·h,下降50~60kW·h。另外,副產(chǎn)蒸汽量還能增加~l2% ,進水冷溫度還降低~20℃ ,能使冷卻水用量有所減少??傊@次30kt/a甲醇技改項目完成得比較滿意。
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